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《中氮肥》2020,(2)
兖矿鲁南化工有限公司200 kt/a甲醇装置合成塔三塔(简称A塔、B塔、C塔)并联运行,2019年4月A塔副产蒸汽管上不凝气监控球胆内出现气体,经多次取样分析确定A塔内部存在缺陷,需检修处理。为尽可能地减少甲醇合成催化剂更换费用及系统长时间停车造成的甲醇产量损失,结合系统工艺流程,确定A塔隔离出系统单独进行催化剂钝化及卸出、缺陷检测与修复、催化剂装填及升温还原,期间甲醇装置由三塔并联运行改为双塔(B塔、C塔)并联运行近60 d。简介甲醇合成系统工艺流程,详细介绍本次检修系统停车、A塔催化剂钝化及卸出、双塔并联运行、A塔催化剂装填、三塔催化剂升温还原等情况,并就A塔检修后甲醇合成系统的运行状况提出设备维护管理方面的注意事项和工艺操作方面的关键控制点。 相似文献
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甲醇合成装置是由天津设计院设计生产能力为240kt/a,双塔并联操作的生产流程,其中甲醇合成催化剂C307是由南化院提供,其主要成份CuO/ZnO/Al2O3,两塔分别装填40t催化剂。2005年10月9日升温还原完毕开始投入生产,截止到2007年10月31日,总共生产甲醇510890t。 相似文献
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我厂是年产8万吨合成氨的中氮厂,合成氨系统为两套并联使用。新合成塔内径为1000mm,采用内部换热三套管内件,中置锅炉。旧合成塔内径为800mm,采用双层并联扁平管并流内件。今年旧合成塔更换催化剂时选用活性温度低的ZA-3型催化剂,代替以往使用的A110-1型催化剂。为了不影响生产,在维持新塔满负荷生产的情况下,对旧塔进行升温还原。现将此次催化剂升温还原小结如下。1工艺流程及主要设备简况1.1工艺流程我厂氨合成的工艺为传统流程,即合成塔出口气经水冷一次分氨,循环气加压后在滤油器中与新鲜气混合除油水,冷凝塔、氨蒸发器… 相似文献
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一九八一年八月八日,我厂更换合成工段2~#合成塔氨催化剂时,装填了河南省化工研究所研制的 HLA—2型球形氨催化剂。因当时正是化肥销售旺季,产品供不应求,我们采用了高压快速还原的方法,以尽量缩短还原时间,及早转入正常生产。从八月九日16:40开始,合成系统并联使用的两个合成塔:1~#塔生产,2~#塔升温还原,到八月十一日17:00,2~#合成塔切电, 相似文献
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介绍该公司催化剂厂生产的A110-1型及南化A110-1H催化剂在卧式氨合成塔中的使用情况,两种催化剂联合使用,开车升温还原时间为156小时。在操作条件下,合成塔氨净值达12.5%~13%,塔阻力为0.1~0.13MPa,催化剂还具有热稳定性好,低温低压活性高,出塔气温度高等优良特性。说明两种催化剂与该塔的匹配是良好的。 相似文献
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介绍该公司催化剂厂生产的A110-1型及南化A110-1H催化剂在卧式氨合成塔中的使用情况。两种催化剂联合使用,开车升温还原时间为156小时。在操作条件下,合成塔氨净值达12.5%~13%,塔阻力为0.1~0.13MPa。催化剂还具有热稳定性好,低温低压活性高,出塔气温度高等优良特性。说明两种催化剂与该塔的匹配是良好的。 相似文献
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我厂是一个年产三千吨合成氨的小型化肥厂。合成工段原设计φ450合成塔一台,技改时,又增添φ450合成塔及水冷器一台,采用单系统双塔并联流程。一九七九年八月,~#2合成塔使用湖北省化学研究所研制的 EA—Ⅰ型氨触媒,在单系统双塔并联流程中高压还原(一塔生产,一塔还原)。截至本文定稿时为止,所还原的触媒已使用一年,且在继续使用之中。现将还原及使用情况小结如下: 相似文献
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以壳聚糖硫酸盐为催化剂,由乙酸和苄醇合成乙酸苄酯。考察了催化剂用量、反应时间等因素对反应的影响。实验结果表明,在催化剂用量为0.4g、反应时间为2.5h的条件下,产品收率为83%,并且催化剂可重复使用多次 相似文献
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采用自制的硅胶固载硫酸镓为催化剂合成了己酸异戊酯。考察了催化剂用量、醇酸物质的量比、反应时间及催化剂重复使用次数等因素对收率的影响。结果表明,该催化剂具有催化活性高,易分离回收,重复使用性良好等优势。最佳反应条件为:己酸0.1 mol,醇酸物质的量比1.4,催化剂1.0 g,反应时间60 min,二甲苯15 mL,收率95.3%。 相似文献
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王德举 《化学反应工程与工艺》2016,(6):522-527
以三级胺、盐酸和AlCl_3为主要原料制备了氯铝酸盐型酸性离子液体催化剂,并优化了催化剂的配比。考察了催化剂用量、反应温度、反应时间以及原料杂质等对甲基环戊烷异构反应的影响。结果表明,提高催化剂用量和反应温度可加快反应速率,在反应温度70℃,油剂比3.0,反应4 h后,环己烷的产率达到70%以上,微量杂质(正己烷和苯)几乎不影响甲基环戊烷的异构化反应。离子液体催化剂在补充活性组分AlCl_3的情况下可以实现循环使用。 相似文献
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研究了脱铝超稳Y沸石催化乳酸与正丁醇的酯化反应 ,考察了催化剂硅铝化、催化剂用量、反应物配比和反应时间对酯化反应的影响。结果表明 ,在优惠反应条件下 ,反应在 1h内完成 ,酯收率达 74 %以上 ,催化剂可重复使用。 相似文献