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相似文献
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1.
白云山水泥公司一条1000t/d水泥熟料生产线,生料粉磨系统主机设备是烘干磨机、袋收尘器和引风机,其生料粉磨产量在70t/h左右徘徊.后对生料粉磨系统进行取消烘干仓等局部改造,收到较好效果.  相似文献   

2.
浙江长兴白水泥厂有年产2.8万吨白水泥生产能力,为增强白水泥粉磨能力,厂部决定对1~#水泥磨进行技术改造,采用高铬铸铁衬板和研磨体,同时调整磨机转速和电机功率。 φ1.83×6.1m水泥磨一仓用高铬铸铁,二仓用鹅卵石、掺入少量钢段。一仓加入球段6004kg、粉磨二个多月后倒仓计量,研磨体重量为5572.5kg,磨损总量为431.5kg,期间粉磨白水泥产量4036t,经计算单位磨耗  相似文献   

3.
我公司2台φ2.4mx13m开流水泥磨,在1994~1996年的生产运行中,由于细度偏粗,只能生产425号水泥,台产最高只能达22t/h,主机电耗达33kWh/t,因此决定采用筛分磨技术进行改造。1改造内容改造工作内容主要有:增大进料螺旋截面,提高过流能力;磨内设置筛分装置,二、三仓隔仓板加装筛板,限制大颗粒流入三仓;三仓内安装3道微段激发装置,激活物料抛撒死区;对仓位进行调整,满足粉磨特性要求;出料装置改造;磨机配套布袋收尘器由原反吹风清灰改为压缩空气强制脉冲清灰,增加磨内通风以提高磨机产量。…  相似文献   

4.
张映忠 《水泥技术》1995,(1):42-44,48
水泥磨收尘系统的选型与实践张映忠昆明水泥厂(650109)1水泥磨机常用收尘设备水泥磨机在粉磨过程中排出的废气含尘浓度高,尘粒比较细,需采用高效收尘设备进行收尘,一般选用电收尘器或袋式收尘器,当采用二级收尘系统时,采用旋风收尘器作为一级收尘设备。由于...  相似文献   

5.
针对Φ3.8m×13m水泥联合粉磨系统在运行过程中存在的入辊压机物料细粉料含量高、稳流仓内物料离析、辊压机运行电流低、选粉机选粉风量不足、水泥磨出磨物料比表面积低等问题,通过采取改造选粉机三次风、收尘器扩容改造、辊压机系统改造、水泥磨机进磨装置改造、使用新型防堵隔仓板、篦板等一系列措施后,水泥磨台时产量明显升高,节能降耗效果显著。  相似文献   

6.
河南省三联水泥厂Φ3m×11m二仓水泥磨与Φ3m 旋风式选粉机组成的圈流粉磨系统,自1994年底建成投产 以来,产量只有29t/h,产品电耗高达45kWh/t,运行故障 率高。造成这种状况的主要原因是磨内物料流动不畅、粉 磨效率低。1999年初我厂对水泥磨进行了技术改造,台时 产量提高了47.5%,单位产品电耗降低35.9%。 l 改造措施  (1)将原来的二仓磨改为三仓磨。该磨原为二仓磨,其 一仓有效长度为 3 500 mm,二仓有效长度为7 000 mm,改 造后磨机变为三仓磨,其一仓有效长度为 2 750 mm,二仓 有效长度 2500 mm,三仓有效长度为5 000 mm。 (2)在一、二仓间使用新型隔仓板。将原有的隔仓板移 到二、三仓间使用。新型隔仓板具有较大的通料面积,在盲 板开篦缝,减小通风阻力。   (3)在二仓部分筒体3500~5500 mm(从磨头算起) 范围内新开171个螺栓孔。 (4)在一、二仓使用新型衬板。该新型衬板是专利产 品,在多家水泥厂磨机上经过多年的使用实践证明其结构  相似文献   

7.
磨机隔仓板篦孔设置与其回转方向的关系为何?这是水泥生产实践中的一个理论问题。本文试对此作一粗浅的分析。一、引言磨机隔仓板具有三方面的作用,即: 1.分隔研磨体物料在磨内粉磨过程中,其颗粒尺寸是向磨尾方向逐渐递减的。这就要求研磨体尺寸也相应地向磨机卸料端递减。磨机隔仓板可粗略  相似文献   

8.
1 收尘设备类型的选择 水泥粉磨是水泥生产的重要环节,磨机在粉磨过程中排出的废气含尘浓度高,尘粒比较细,采用高效收尘器是保证粉磨作业和环保的前提条件。电收尘器和袋收尘器都是高效收尘设备,其中电收尘器的效率与粉尘比电阻密切相关,一般要求气体中粉尘的比电阻在10~4~10~(11)Ω-cm范围内,过高或过低都会使电收尘器的收尘效率下降。一般中小水泥磨  相似文献   

9.
立窑水泥厂的水泥磨目前普遍采用长径比较小的球磨机,由于这种磨机的长度较短,其研磨仓(二仓)也相对较短。此外,这种磨机配套的隔仓板和出口篦板的篦缝较大,(二仓)所用的研磨体一般为φ25mm×30mm 及φ30mm ×35mm钢锻或φ30 mm以上小球。因此其产品比表面积很低,一般只有200m2/kg,其颗粒分布也不理想,50μm~80μm颗粒的比例较高,从而影响了水泥强度的提高。 基于上述原因,我公司技术人员博取众长,独立开发出一种可增加磨机产量,改善水泥产品质量的球磨机改造技术,我们称之为“高细磨技术”。这一技术将分级螺旋沟槽衬板、磨内选粉和微介质研磨有机地结合在一起,且增加了过渡仓。其工作原理是:物料经粗磨后,符合研磨要求的物料直接入细磨仓研磨,不符合要求的物料则返回过渡仓继续被小球研磨,磨内不会出现过粉磨和跑粗现象,且物料在磨  相似文献   

10.
本次水泥磨机改造,通过对水泥内部流通篦板进行改造,提高磨机内部通风效果以及物料在磨内的流速;对磨机内部进行再次分仓,细化分级粉磨,调整各仓机配,提高粉磨效率。其目的是通过各种改进,加快物料在磨机内的粉磨和流速,从而提高台效,降低电耗。  相似文献   

11.
1改造内容(1)2台(?)2.2m×13.0m水泥磨(4号、5号磨)装备1台QDK22-N型高效选粉机组成闭路循环系统;(2)对于熟料、石膏及矿渣,均采用新安装的皮带秤配料器将料喂入磨机;(3)磨机的内部装备采用新的衬板、隔仓板及磨球;(4)给粉磨系统配备有阶式料槽的新型加料装置以及新的磨机收尘器;(5)选粉装置采用配备有基本部件的QDK型选粉机和袋式收尘器以及所有输送装置(图1)。  相似文献   

12.
管磨机承担着对磨内物料磨细与水泥成品颗粒整形的任务,其内部结构件的功能关系到这个环节的效率和产品质量。管磨机各仓有效长度应根据入磨物料粒径与物料粉磨特性合理分配;针对管磨机内部结构件存在的问题,应积极采用磨内结构件优化改造技术,包括单层复合便更换筛片高效隔仓板、磨尾自清洁出料篦板、细磨仓大区域活化环、细磨仓衬板活化装置等结构件,以提高管磨机粉磨效率与出磨成品含量。要想充分发挥磨内结构件的功能,必须重视对被磨物料粉磨特性的研究。研磨体级配的原则是要保证入磨物料在管磨机有效长度范围内得到进一步磨细,满足成品粒径要求。  相似文献   

13.
导致L公司开路联合粉磨系统产量低、电耗高的主要原因是系统中第二段管磨机存在较多问题所致。由于各仓磨细能力相对不足,导致出磨成品水泥粒径偏粗,比表面积低。在入磨物料细度相对稳定的条件下,若管磨机不能实现磨内磨细,则严重影响粉磨系统的增产与节电。在暂不更换磨内衬板、隔仓板及出磨篦板,确保水泥质量指标不变的前提下,针对粉磨过程中影响水泥磨细的细节问题实施整改,消除各种不利因素,促使系统步入良性循环。  相似文献   

14.
我厂有两台同类型的(?)2.4×13米三仓管磨机。它们唯一的不同点是一仓隔仓板的结构型式,其中一台磨(2号水泥磨)为双层隔仓板;另一台磨(3号水泥磨)为单层隔仓板。多年来的生产实践表明:单层隔仓板的3号水泥磨,由于隔仓板有效通风面积达11.6%,磨内通风良好,温度较低,磨头下料部位负压  相似文献   

15.
在水泥管磨机前应用高效率料床粉磨设备辊压机或外循环立磨预处理工艺的前提下,根据配置不同分级机分级后的入磨物料颗粒粒径、易磨性、综合水分及熟料温度等工艺参数,后续管磨机必须选择相对科学合理的仓位比例,以实现磨内磨细与水泥颗粒的整形。磨内各仓有效长度参数能否合理选取,对管磨机段产量、质量与系统粉磨电耗影响较大,这个具有普遍性的问题,在生产过程中往往容易被忽视。由于一仓粗粉碎(磨)能力是决定管磨机系统产量的重要因素之一,而系统产量与粉磨电耗关系密切,故一仓有效长度L1的选择极其重要。在被磨材料特性、磨前预处理工艺及磨内配置与研磨体级配、水泥成品细度相对稳定的条件下,若管磨机一仓选用的有效仓长L1比例参数不合理,在系统运行过程中,一般都会出现共性问题:磨头进料端"冒灰"、"溢料"及磨内一仓"饱磨"现象,主电机运行电流明显下降,不得不采取减料或止料或调整运行参数,使系统长期处于低产量状态运行,粉磨电耗居高不下。实践中,应根据系统不同分级设备、不同工艺等因素科学确定管磨机一仓有效长度。  相似文献   

16.
水泥熟料粉磨设备及工艺流程的选择是降低粉磨电耗的关键,随着水泥新标准的实施,对水泥质量的控制提出了更高的要求,许多厂家纷纷采用开流粉磨系统以改善水泥的颗粒级配组成来提高水泥质量。开流粉磨系统中,粉磨设备的最佳选择是采用高细磨,MBZX2275高细磨是根据丹麦史密斯公司康必登磨(Combidan)的原理而设计制造的。该磨的特点是粉磨效率高,能生产高比表面积、高标号的水泥;采用开流粉磨系统可达到闭路粉磨系统的产量,经济效益比圈流粉磨时提高12%~14%。1结构及原理MBZX2275高细磨为双仓磨,中间隔仓板采用双层半提升式隔仓板,隔仓板…  相似文献   

17.
熊立秋 《水泥》2002,(6):36-38
微介质水泥磨段仓内采用微段,隔仓板采用半提升式双层隔仓板,物料在两仓之间的隔仓装置处可以获得良好的筛分,并借助该空间内的扬料板将粗颗粒物料返回球仓;段仓内设有带球圈、挡料圈,以降低物料流速,来延长物料在磨内的停留时间。磨机的特点是:采用开流粉磨系统,粉磨效率高,出磨细度稳定,比表面积高,经济效益比圈流系统提高12%~14%。笔者经过多年的生产实践,在对微介质水泥磨的技术服务过程中,总结了许多经验,同时也发现了许多问题。特别是国产MWB2275微介质水泥磨存在许多不合理的地方,致使其很难达到设计能…  相似文献   

18.
邢延春 《水泥》1990,(4):48-49
物料在磨机中的细磨多数情况下既取决于生产操作的能耗指标,又取决于所生产水泥的质量特征。因此,在水泥工业中应用最广泛的球磨机虽然操作简单、运转时间长,但是仍有降低生产能耗和控制产品质量的潜力。在苏联卡拉恰也夫-契尔凯斯克水泥厂的磨机上采用倾斜隔仓板时,保证研磨体装载量减少20~30%,相应地降低了传动装置的需用功率;单位电耗降低15~20%,提高了粉磨设备的操作可靠性和隔仓板的使用寿命(达两年)。但是,倾斜隔仓板在湿法原料磨中不适用,因为这种隔仓板输送能力高,并在纵横  相似文献   

19.
1 磨机筒体 2 筋板 3 大齿轮联接法兰 图 1 大齿轮联接法兰焊接结构示意图 1 原有筋板 2 新加筋板 3 法兰 4 磨机筒体 图 2 大齿轮联接法兰新加筋板位置图   我厂Φ 2.4× 12m水泥磨原来是普通三仓管磨。设备到厂后,与国家建材局合肥水泥工业设计研究院合作,采用其高产开流磨技术对磨机进行改造,即将三仓改为四仓,同时对隔仓装置等进行一系列改进,磨机改造后于 1993年投入使用,设备运行基本正常,平均产量为 24.5t/h,基本达到了改造的目的。但磨机使用到 1998年初,发现焊接在磨机筒体用来固定大齿轮的联接法兰两侧焊缝都出现了裂…  相似文献   

20.
德意志民主共和国吕德尔斯多夫水泥厂是个只有磨机的粉磨厂,设有6台直径2.4米长13米的水泥磨,生产ZZ1/275冶炼水泥(即矿渣水泥一译者)。这里介绍该厂对水泥磨一仓钢球的添补方法和使用分级衬板的初步经验。添补钢球方面的经验已为该厂长期生产实践证明是一种较好的方法。一、补球与选球的必要性球磨机内所装的钢球因在运转过程中有  相似文献   

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