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中化平原化工有限公司一厂二期尿素装置原设计产能为600 t/d,采用水溶液全循环工艺,技术落后,能耗高.因此,公司于2011年12月决定采用GXZH高压圈节能增产技术对本套装置进行节能增产改造并委托北京众联盛化工工程有限公司进行工程设计,装置于2013年5月一次开车成功,经过一年多的运行,产能达到了1000 t/d,能耗大幅降低,有效提高了公司尿素产品的市场竞争力. 相似文献
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某设计能力为400 t/d的尿素装置,采用水溶液全循环尿素工艺,经过对部分设备的改造和改进,装置能力逐步达到600 t/d。本文就装置中的设备改造作一小结(新设备除外)。 相似文献
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为解决液氨过剩问题,采用中压分流的CO2汽提尿素增产节能技术对原尿素装置进行扩能改造。改造后,CO2汽提尿素装置的产能从1 350 t/d提高至1 800 t/d,取得了显著的增产、节能、降耗效果。 相似文献
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二化尿素装置采用日本东洋工程公司(TEC)的ACES工艺对原水溶液全循环改良C法工艺进行技术改造,尿素合成工段新增甲铵冷凝器(U-EA151)和汽提塔(U-DA151),采用了三台Ohmart公司生产的放射性同位素仪表,采用的放射源都是铯(^137Cs),其中放射性液位计(位 相似文献
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某设计能力为400t/d的尿素装置,采用水溶液全循环尿素工艺,经过对部分设备的改造和改进,装置能力逐步达到600t/d。本文就装置中的设备改造作一小结(新增设备除外)。 相似文献
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1 存在的问题
刘化集团公司B套尿素装置是原A套装置的二期改扩建项目,于1992年投入生产.该装置采用水溶液全循环工艺,中压系统为预分离+预蒸馏流程,循环系统设计生产能力为130 kt/a.由于受合成氨生产能力所限,蒸发系统配置为80 kt/a.经过多年的摸索和调整,2002年前装置生产能力达到370~380 t/d. 相似文献
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我公司尿素生产装置采用水溶液全循环工艺,系原化工部第四设计院一版通用设计,公称能力为140t/d。该装置于1991年建成投产并通过“达产、达标”验收考核。1998年完成“4改6”技术改造,1999年尿素产量超过6万t。2000年1月实施了“6改10”技术改造,改造完成后尿素日产达300t/d左右。近年来,通过不断挖潜降耗,该装置日产尿素可达330t/d左右,为解决蒸发系统真空度所存在的问题和降低蒸汽消耗,在蒸发系统采用了2台双吸高效水力喷射器抽取真空。 相似文献
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陕西城化股份有限公司的尿素装置采用水溶液全循环工艺,近年来采用同行业先进的尿素系统化改造技术,分步骤对尿素装置进行了技术改造,使尿素产量由350t/d提高到450t/d。 相似文献
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兖矿鲁南化肥厂国产化工程水溶液全循环尿素装置原设计年产尿素130 kt,后通过压缩机扩缸改造,产能达到180 kt/a。2009年采用中国寰球工程公司的尿素专利技术对该尿素装置高压系统进行了节能增产改造,设计改造后产能达到 相似文献
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介绍了冀南化工有限公司在小尿素生产上采用年设计生产能力 6万t的ACES技术的情况。简述其区别于传统ACES工艺的工艺流程。并叙述了它的生产工艺特点。投产以来 ,日产尿素 2 0 0t ,且容易操作、能耗低。 相似文献
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<正> 1 概述尿素厂一车间从1966年投产后的20多年来,均采用荷兰斯塔米卡帮(Stamicarbon)水溶液全循环工艺。1989年对尿素工艺进行改造,采用意大利蒙特爱迪生下属子公司(Tecnimont)专利技术——IDR双汽提工艺。经改造后车间生产能力由原来500t/d增加到750t/d,改造后的尿素装置呈新头旧尾,即保留原来的两套循环和两套蒸发系统。 相似文献
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0 引言
我公司1200t/d合成氨装置(引进装置)以天然气为原料,1977年投运。原合成氨系统采用美国凯洛格公司技术,合成氨设计生产能力为1000t/d。2003年对系统进行了增产节能改造,增加了脱碳闪蒸装置和氢氨回收装置。新装置于2004年1月投产,工艺改进后装置的生产能力得到了提高,合成氨产能达到1200t/d,是我公司最重要的生产装置。 相似文献