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往复式压缩机的管道振动主要是由于气流脉动引起的,尤其是当压缩机的激振频率接近管道固有频率时,管线系统会发生共振,严重影响管道的安全运行。新疆油田公司采气一厂的克75天然气处理站有3台压缩机的管道自安装运行后一直存在较为严重的振动问题。本文首先对克75往复压缩机撬的管线振动情况进行了测量,获得了管道振动危险点的振幅值和振动频率。然后建立了管线的CAESAR Ⅱ模型,计算了往复压缩机管线的固有频率,分析了产生振动的原因主要是由共振引起的。然后本文并提出切实可行的改进措施,通过改变支撑的位置和刚度,调整管线系统的固有频率消除共振。改造后的振动测量表明,减振措施取得了良好的效果,消除了装置运行的一大隐患,为同类型装置振动问题的解决提供了可以参考借鉴的方案。 相似文献
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往复式压缩机及管道系统的平稳运行是保障装置正常生产的前提.针对往复式压缩机及管道的运行特点进行分析,提出了在压缩机进行制造、装配、管道布置时可能出现的管道振动问题,并进行了原因分析,提出了在管道布置中采用孔板、管线规划设计、增设支架等防止管道振动的措施.列举近些年因压缩机振动产生的事故实例,阐述压缩机振动的严重性与危害性. 相似文献
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压缩机出口管线振动原因分析及减振改造 总被引:2,自引:0,他引:2
对齐鲁石化公司重点特护机组-氯碱厂环氧氯丙烷装置的丙烯回收压缩机的二段出口管线长期剧烈振动问题进行分析和研究,对其振动有关数据进行测量,并运用振动有关理论对这条管线系统的压力不均匀度、振动烈度、管路气柱共振、缓冲罐衰减效果、管道上的管件影响以及集气管等6个方面进行计算和分析,从中找出这条管道振动超标的主要原因,并提出相应的减振方案。 相似文献
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针对河北某炼油厂换热器管线存在的振动问题,应用新型粘滞性阻尼器,解决工程中管道振动问题。通过现场考察与测量,换热器出口的一段管道振动剧烈,管线最大振速达到43.3mm/s。利用ANSYS有限元软件建立振动管道模型,计算管道模态与振型,结合管道实际振动情况,分析振动原因。在此基础上,结合现场空间和管道布局,设计合理的阻尼减振方案,达到最优的阻尼减振效果。经过减振改造后,管线振动最大处的振速减小到了8.6mm/s,降幅高达80%,整条管线在安全范围内稳定运行。 相似文献
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130kt/a丙烯酸及酯装置分馏塔塔底物料出口至泵入口的管线振动,管内流体的频率和管道结构的固有频率相近是产生振动的原因。提高管道结构的固有频率,使管内流体的频率和管道结构的固有频率错开,可避免管道振动。设计了调整管道元件分布和增加减振系统两种方案,比较确定更加合理的方案。选用增加减振系统方案,方案实施后,管线没有发生振动现象。 相似文献
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压缩机管道振动历来都是压缩机最难解决的问题,压缩机管道的振动如不解决,不仅影响到生产,而且危及管道及系统的安全运行。对压缩机管道振动进行分析、核算,发现管线存在的问题,并采取相应的措施来防止和抑制管道的振动。 相似文献
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压缩机管道振动分析及减振 总被引:1,自引:1,他引:0
压缩杌管道的振动历来都是压缩机最难解决的问题,压缩机管道的振动如不解决,不仅影响到生产,而且危及管道及系统的运行安全.文中对振动进行分析、核算发现管线存在的问题,进而采取相应的措施来抑制管道的振动. 相似文献
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以某炼厂延迟焦化装置分馏塔改造为例,对改造项目的管道设计进行总结,探讨改造项目设备平面布置、管道布置及选材和应力核算等问题。结果发明:根据现场情况,确定设备布置的最佳位置;适当提高设备管嘴压力等级,以满足管口受力要求;核对装置原设计文件,以保证管线选材既符合设计标准,又能确定与原有管线对接的位置及连接形式。 相似文献
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石油化工装置管道工艺设计探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本章先分析了石油化工装置中管道材料和等级分界,然后从管道及阀门的布置、塔和容器管线设计、泵管线设计、冷换设备的管线设计、仪表元件的布置、管架设计6个方面探讨了石化管道装置的工艺设计的问题。 相似文献
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在精对苯二甲酸(PTA)装置试车阶段,物料管道系统会出现管道振动现象,分析管道振动的原因,提出解决措施,并运用CAESAR II分析软件对管道振动进行模拟分析。结果表明:PTA装置试车阶段发生物料管道振动的影响因素主要有物料管道管径配置、设备和管道布置、支吊架的类型、管道与设备共振以及试车流程等;通过管道系统管径匹配与管道布置合理化、选择合适的支吊架类型、消除设备与管道共振、严格按计划执行试车方案等措施,可减弱或消除管道振动;根据计算机软件模拟分析,适当增加限位和导向,提高管道的刚度,控制管道的低阶固有频率,可有效避免管道振动的发生。 相似文献
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针对二氧化碳压缩机的二段出口管线振动问题,进行现场实测振动值,并运用有关振动理论进行分析,从中找出二段出口管道振动大的主要原因,结合现场实际情况,以现场改动最小为原则,采取了简便而切实可行的改进措施,使管道振动得到有效控制. 相似文献