共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
介绍了JN43-80型焦炉由顶装炼焦改为捣固炼焦的改造工程,对比了改造前后炼焦用煤质量指标、配煤煤种和比例、用煤量、焦炭质量指标、化工产品回收率等。顶装炼焦改为捣固炼焦具有减少主焦煤配入量、增加气煤的配入量、提高焦炭产量等优势,通过改造,可使焦化企业降本增效。 相似文献
2.
在昆明焦化公司不同焦炉上进行了炼焦和熄焦试验,比较了不同熄焦方式下顶装炼焦与捣固炼焦的焦炭质量,同时对不同炼焦方式下的干法熄焦与湿法熄焦的焦炭质量进行了对比,结果表明,从改善焦炭冷态强度、热性能指标的效果看,其顺序为:顶装湿熄<捣固湿熄<顶装干熄<捣固干熄,捣固干熄工艺焦炭质量提升明显,M40可提高3.5%9.3%,反应性CRI可改善0.2%9.3%,反应性CRI可改善0.2%1.7%,反应后强度CSR可提高0.8%1.7%,反应后强度CSR可提高0.8%2.3%。 相似文献
3.
介绍了6m顶装焦炉改为捣固焦炉炼焦后,对推焦车、拦焦车、装煤车进行的改造;并介绍了新增加的设备,包括捣固装煤车、30锤固定捣固机、摇动给料机。改为捣固焦炉后,增大了炼焦煤料的可选范围,降低了炼焦成本,焦炭产量由110万t/a提高到130万t/a。改造后配套的6m捣固焦炉设备具有技术水平先进,劳动生产率较高,综合生产成本低,环境污染小,且全部国产化等特点。 相似文献
4.
通过开展相同配煤比捣固炼焦与顶装炼焦200kg小焦炉实验、半工业性试验及5.5m焦炉工业生产等对比试验,可知捣固炼焦较顶装炼焦所得焦炭质量有明显改善,捣固炼焦有利于扩大炼焦用煤资源,降低生产用配煤成本。在攀钢大型高炉进行顶装焦炭与捣固焦炭应用效果对比后,可知使用捣固焦炭比用顶装焦炭高炉综合冶炼强度有所提高,增铁节焦效果明显。 相似文献
5.
6.
7.
姜玉山 《煤炭加工与综合利用》2005,(1):42-44
介绍了国内外捣固炼焦技术研究现状、发展水平、主要优点及存在问题的解决方法 ;根据平顶山煤炭资源情况 ,进行了捣固炼焦与常规顶装焦炉炼焦的对比试验 ;采用捣固炼焦 ,可以提高弱粘结煤的配入量 ,充分发挥本地区煤炭资源优势 ,少用或不用主焦煤 ,降低焦炭成本 ,保证焦炭质量 相似文献
8.
9.
捣固焦炉技术是专门利用捣固机械,将装炉煤料捣固成煤饼,从一侧推入炭化室进行高温干馏的炼焦技术。与以往的顶装炼焦技术相比,捣固炼焦降低了优质焦煤和肥煤的配入量。随着焦炭产能快速扩张导致炼焦煤供应紧张,节约优质炼焦煤资源的捣固技术在全国广泛推广。本文共分四部分;第一部分介绍了捣固焦炉在国内近几年的发展,第二部分对捣固炼焦与顶装炼焦进行了分析,第三部分阐释了捣固炼焦生产过程中存在的问题,最后对全文进行了总结。 相似文献
10.
捣固焦炉技术是专门利用捣固机械,将装炉煤料捣固成煤饼,从一侧推入炭化室进行高温干馏的炼焦技术。与以往的顶装炼焦技术相比,捣固炼焦降低了优质焦煤和肥煤的配入量。随着焦炭产能快速扩张导致炼焦煤供应紧张,节约优质炼焦煤资源的捣固技术在全国广泛推广。本文共分四部分;第一部分介绍了捣固焦炉在国内近几年的发展,第二部分对捣固炼焦与顶装炼焦进行了分析,第三部分阐释了捣固炼焦生产过程中存在的问题,最后对全文进行了总结。 相似文献
11.
12.
13.
通过缩短周转时间、控制配合煤细度、改进装煤操作以及对平煤杆改造等措施,提高了焦炉装煤量,充分利用了炭化室的有效容积,使焦炭产量稳步提高. 相似文献
14.
15.
16.
17.
In the case of the wet coal charging process in coke oven chamber, it is known that the coking process is uneven and a local carbonization delay occurs. The reason was investigated through a laboratory-scale experiment and a quantitative estimation. A partial carbonization test in a test coke oven replicated the uneven plastic layer and local carbonization delay. It was revealed that most of the gas generated in the uncarbonized coal layer results from the evaporation of condensed water and that steam can break through the plastic layer in a test coke oven. Moreover, the order estimation implied that steam that generates in the uncarbonized coal layer and breaks through the plastic layer has sufficient heat capacity to cool the heating wall and delay the carbonization. It was also shown that the steam pressure peak measured in a commercial coke oven is much lower than the estimated steam pressure in this study assuming steam not breaking through the plastic layer. The above-mentioned results and quantitative investigation strongly support the ‘steam breaking through the plastic layer’ theory proposed by Dr. Rohde that an uneven carbonization process is caused by vaporized coal moisture breaking through the plastic layer at definite, unforeseeable points, which results in cooling of the wall by the steam flow. 相似文献
18.
19.
20.