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陈爱菊 《精细与专用化学品》1992,(1)
橡胶促进剂PZ属二硫代氮基甲酸盐类促进剂,化学名二甲基二硫代氨基酸锌,为白色或淡黄色粉末,易溶于二硫化碳、苯、氯仿,难溶于水。本品无毒,不污染。促进剂PZ为天然胶和合成胶(三元乙丙、丁腈、丁基)超促进剂,及胶 相似文献
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橡胶促进剂的发展趋势 总被引:4,自引:0,他引:4
吕百龄 《精细与专用化学品》2003,11(23):3-5
简要介绍了橡胶促进剂的研发历史 ,重点介绍了近年来国际顶级助剂公司研究开发的新品种 ,尤其是耐热性能优异的新品和创新型超促进剂新品。橡胶促进剂的发展趋势是使用安全的绿色助剂产品 相似文献
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综述橡胶硫化促进剂选配技术。深入分析促进剂的配合理论和选配原则;详细阐述了促进剂的5种选配类型及其特点,介绍了噻唑类、次磺酰胺类、秋兰姆类等促进剂主要品种的应用特性、选配技巧和经典配方。 相似文献
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我国橡胶促进剂发展现状 总被引:1,自引:0,他引:1
1环保型促进剂明显增产促进剂主要包括噻唑类、次磺酰胺类、秋兰姆类、胍类和二硫化氨基甲酸盐类。由于仲胺类促进剂(如NOBS)在硫化过程中会产生致癌物亚硝胺,发达国家已经禁止使用。在我国,作为NOBS的主要替代品,不产生亚硝胺的NS(N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺)已形成较大的生产能力,2005年产量达1.4万t,占促进剂总量的10.1%,发展态势良好。近年来随着橡胶和轮胎工业的快速发展,橡胶促进剂产销两旺,2002~2005年产量统计见表1。2005年橡胶促进剂总产量达到13.8万t,同比增长31.4%。其中两大环保促进剂NS、CBS同比分别增长了94.4%和59… 相似文献
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一、概述橡胶助剂是橡胶工业的原料之一,是为橡胶工业服务的。我国橡胶助剂随着橡胶工业的发展而发展起来,到目前为止,已有助剂生产厂44个。促进剂是重要的橡胶助剂门类之一。在橡胶胶料中配入少量促进剂,能大大促进橡胶与硫化剂之间的反应、提高硫化速度、降低硫化温度、缩短硫化时间、减少硫化剂用量,同时硫化胶的物理机械性能和化学性质也能得 相似文献
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浙江黄岩县化工厂研制成功了橡胶促进剂DNBT,化学名称为二(2,4-二硝基苯硫代)苯并噻唑。该促进剂单独陡用时硫化速度较慢,混炼操作安全,可用于长时间硫化的厚断面制品,广泛用于天然、丁基、顺丁、丁苯、丁腈等橡胶。 相似文献
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黄岩县化工厂根据“引进子午线轮胎原材料国产化”文件精神,研制成功橡胶促进剂 DNBT(DBM),化学名称为2(2,4-二硝基苯硫代)苯骈噻唑。本品单独使用时硫化速度较慢、混炼操作安全、可用于长时硫化的厚断面制品。广泛用于天然、丁基、顺丁、 相似文献
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鲁宁 《精细与专用化学品》1995,(20)
橡胶促进剂M为通用型橡胶硫化促进剂,可单独使用,亦可混用。它是生产噻唑类硫化促进剂不可缺少的中间体,经深加工后能够制造出DM、CZ、NOBS、NS、DZ等各种橡胶促进剂。它也可用作硫化矿物捕集剂、农药(氢硫剂或M剂)和腐蚀抑制剂,纯品还用作金属特种试剂。 市场情况 我国现有橡胶促进剂60类、16个品种,目前总生产能力约2.4万t/a,其中橡胶促进剂M约占30%左右。随着我国橡胶工业的发展,对橡胶促进剂的需求量会不断增加。 相似文献
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程岩法 《精细与专用化学品》1988,(3)
黄岩县化工厂根据化工部<87>化橡司字第n6号"引进子午线轮胎原材料国产化"文件精神,现已研制成功橡胶促进剂DNBT(DBN),化学名称为2一(2,4一二硝基苯硫代)苯骄唾哇,本品单独使用时硫化速度较慢,混炼操作安全,.可用于长时硫化的厚断面制品,广泛用于天然、丁基、顺丁、丁苯、丁精胶等。本品用于特殊用途的橡胶制品(重型橡胶工业制品厚断面轮胎)可大大提高操 相似文献
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<正>据中国海关统计,2016年我国橡胶促进剂进口量为16530.70 t,同比增长16.72%;进口金额为7141.34万美元,同比增长15.76%;进口均价为4320.00美元·t~(-1),同比降低0.82%。我国促进剂进口主要来自日本、中国台湾、韩国、德国和美国等国家或地区。其中,来自日本的促进剂进口 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2017,(10)
<正>该项目位于宁夏石嘴山市惠农区淄山工业园区,由宁夏凯佳化工科技有限公司投资建设,新建年产10000吨橡胶硫化促进剂M及2000吨橡胶硫化促进剂DM项目。项目主要以苯胺、二硫化碳为起始原料,经高压缩合生成粗品M,粗品M经碱溶、氧化、中和、水洗、结晶得精品M;精品M烘干、筛 相似文献
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对橡胶促进剂生产废水进行分类收集,确定了采用蒸发脱盐-Fe-C微电解-生化法联合的方法处理。试验结果表明,在蒸发脱盐阶段,蒸发量为80%时,出水COD仅为3 112 mg/L,蒸出来的盐中有机物质量分数达40%;在Fe-C微电解阶段,反应时间为4 h,废水p H为3.5,铁碳比为2∶1,COD的去除率可达31.15%,B/C可提高到0.303;生化处理(SBR工艺)阶段,对活性污泥进行培养和驯化32 d后,出水COD稳定在100 mg/L以下,达到国家一级排放标准,活性污泥SOUR也稳定在45 mg O2/(g MLSS·h)左右。 相似文献