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针对目前我国低品位菱镁矿利用率低下的现状,提出了对低品位菱镁矿进行开发利用的设想,以辽宁海城低品位菱镁矿为研究对象,对其进行了水化试验研究.通过检测水化过程中低品位菱镁矿中Mg2的水化率及其反应过程中镁元素物相变化这两个指标,分别对低品位菱镁矿水化过程的影响因素进行了试验研究.研究结果表明,在低品位菱镁矿粒度-0.074 mm、反应物料固液比1∶49、反应温度80℃、反应时间50 min的条件下,低品位菱镁矿的水化率高达92.0%,该研究结果为后续低品位菱镁矿的提纯提供试验依据. 相似文献
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我国低品位滑石需求量低,但高品位滑石供不应求,为了提高低品位滑石的利用价值,通过化学提纯与水热合成相结合的方法,以低品位滑石、硅酸钠为原料合成高品位滑石。分析了低品位滑石在不同时间下的酸溶解情况,探究了脉石矿物(菱镁矿)完全溶解的最佳时间。通过考查低品位滑石预处理方式、是否煅烧、前驱体形成条件、水热反应温度、时间等因素对产物结晶度和纯度的影响,得到最佳提纯合成工艺条件:在80℃下酸处理2 h后低品位滑石中的菱镁矿完全溶解;在60℃下将酸解混合液与硅酸钠混合,调节体系pH至7~8预反应6 h获得前驱体,前驱体在180℃水热条件下反应13 h,最终制备出了高品位滑石。研究成果可为我国低品位滑石的高值化利用提供借鉴。 相似文献
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为了降低云南东川低品位胶磷矿中脉石矿物的含量,对P2O5品位为18.30%,MgO和SiO2质量分数分别为5.05%和23.36%的原矿进行磨矿筛分分析,结果表明磷矿中P2O5均匀分布在每个粒级中,MgO富集在38μm以下的粒级中,SiO2出现分异现象。常温(20℃)下,采用正浮选1粗1精1扫联合反浮选1粗1扫的工艺流程进行该矿石的脱硅降镁浮选试验。结果表明该矿石属于硅镁含量较高的低品位胶磷矿,通过正反浮选得到了最终精矿P2O5品位27.59%、MgO质量分数0.81%、回收率84.06%的选矿指标。 相似文献
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川藏地区的微晶菱镁矿经1000℃煅烧得到轻烧氧化镁,以该轻烧氧化镁为原料制备高纯电熔镁,利用X-射线衍射仪及扫描电镜研究了电熔镁微观组织形貌,并与辽南地区高纯电熔镁产品品位进行对比分析.结果 表明:该轻烧氧化镁的电熔产物为立方晶系方镁石,电熔料中的晶簇为无色、无杂质、透明的方镁石巨晶;皮砂为白色,MgO含量在97% ~99%,杂质与气孔由晶簇向皮砂迁移;与辽南地区电熔镁产品相比,川藏电熔镁充分熔融部分的品位和产量较高,但产品产率偏低,需要更高的熔融温度和更大的电熔炉. 相似文献
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某低品位硫化铜镍矿含镍0.63%、含铜0.62%,脉石矿物主要以橄榄石、蛇纹石、绿泥石、辉石等含镁矿物为主。根据矿石性质,对其进行了浮选试验研究,采用现场生产工艺流程,通过试验调整、优化工艺参数后得到了镍品位6.11%、回收率72.30%和铜品位7.06%,回收率78.61%的合格精矿,提高了资源利用率,为矿山可持续发展提供了合理的途径。 相似文献
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湖北某磷矿原矿P_2O_5品位为22.30%、MgO质量分数为4.75%,属中低品位胶磷矿。针对该矿石性质,采用单一反浮选工艺,通过单因素条件试验、单反闭路试验,获得了磷精矿P_2O_5品位为29.65%、MgO质量分数为0.56%、精矿P_2O_5回收率为88.44%的优异指标,为该矿石的工业化生产提供了参考。 相似文献
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《化工矿物与加工》2017,(5)
我国拥有丰富的菱镁矿资源,随着资源的开发与利用,优质资源越来越少,对低品位菱镁矿的选矿研究具有重要意义。原矿为海城某菱镁矿,主要有用成分为MgO,杂质成分为SiO_2。矿石矿物组成主要为菱镁矿,其次为石英和白云石。对MgO质量分数为93.06%,SiO_2质量分数为1.94%的原矿采用一粗二精反浮选流程,在磨矿细度-0.074mm质量分数为69.71%,捕收剂LKD用量为150g/t,抑制剂六偏磷酸钠用量为100g/t,pH值调整剂盐酸用量为1 250g/t的条件下,可获得MgO(IL=0)品位97.25%、SiO_2质量分数0.2%的菱镁矿浮选精矿。 相似文献
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随着菱镁矿的开采与利用,高品位菱镁矿越来越少,而耐火材料对氧化镁的质量要求却越来越高,因此采用低品位菱镁矿制备高纯氧化镁正引起越来越多的关注。本研究对海城某低品位菱镁矿进行了焙烧—浸出试验,以获得浸出液,为后续制备高纯氧化镁提供原料。焙烧试验考察了原矿焙烧粒度、时间和温度对菱镁矿烧失率的影响,确定最佳焙烧条件为:粒度-2mm、温度800℃、焙烧时间40min,在此条件下,得到焙烧菱镁矿烧失率为50.85%。氯化铵浸出试验考察了氯化铵用量、氯化铵浓度、浸出时间、浸出温度、搅拌速度与浸出率的关系,确定最佳浸出条件为:药剂浓度2.5mol/L,药剂用量为2.5mol/L氯化铵溶液150mL,浸出时间1.5h,浸出温度60℃,搅拌速度400r/min,在此条件下,得到浸出轻烧氧化镁的浸出率为88.5%。 相似文献
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在磷酸盐精矿中,MgO的含量>0.4—0.5%时,会给湿法磷酸生产带来问题,要求其含量约为0.1%或更低些。但脱除矿石中的MgO,特别是脱除沉积磷酸盐矿石中的白云石,确在加工工艺中极为困难。浮选工艺虽已成功地应用于含碳酸盐的低品位磷矿, 相似文献
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<正> 美国国家肥料发展中心 (TVA),开发成功一步法浮选富集磷矿新技术。目前这种方法只完成实验室试验。对各种磷矿的试验表明,可得到含P_2O_531%或更高的磷精矿精矿中MgO含量低于1%,磷酸盐回收率大于8O%。如果这种方法工业化成功,将简化磷矿富集工艺。特别适用于碳酸盐含量高的矿石富集。据称,目前工业上用的浮选方法,多是两步法系统,除去硅质尾矿,回收磷酸盐。 相似文献
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以晋城王台矿区的高硫煤矸石为研究对象,在跳汰粗选的基础上,采用实验室摇床和水介旋流器对煤矸石样品进行了可选性试验研究。结果表明,经过初步富集的煤矸石样品,通过摇床和水介旋流器分选均可获得品位大于32%的合格硫精矿,硫的回收率达到80%以上。 相似文献
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针对铜陵有色冬瓜山SAB流程中球磨机磨矿产品均匀性差的问题,从矿石力学性质、磨矿循环粒分析、磨矿对比试验和离散元仿真,对锥柱体介质应用于球磨机进行了试验.试验结果得出,该铜矿石属于容重较大、韧性和脆性分布不均的矿石,磨矿需兼顾冲击和磨剥作用;仿真结果说明多级配锥柱体在处理不同粒度难磨矿石时,在切向碰撞能量分布上存在明显的优势,表现出较好的研磨能力;磨矿对比试验得出多级配锥柱体介质的磨矿产品+0.15 mm和-0.010 mm产率比现场方案分别降低了55.71%和9.87%,磨矿细度(-0.074 mm)和(-0.15+0.010)mm中间易选级别产率分别提高了16.52%、17.61%;现场应用锥柱体介质后溢流中+0.15 mm含量降低了14.36%,-0.074 mm含量提高了8.06%;旋流器分级量效率与质效率分别提高19.13%、17.46%;磨矿介质单耗降低0.198 kg/t;铜回收率提高1.10%. 相似文献