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以典型直接作业环节过程中的加氢催化剂卸剂为例,系统考虑卸剂过程中存在的危险有害因素,采用JSA分析等方法识别氮气环境下加氢催化剂卸剂作业过程中存在的安全风险,主要包括吹扫置换、系统隔离、卸剂作业、催化剂存放四个阶段。基于JSA分析识别出的火灾、爆炸、中毒和窒息等安全风险提出针对性的安全对策措施,保障作业安全风险受控。 相似文献
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加氢反应器催化剂卸剂本身就是在受限空间内作业,又是在无氧环境中进行,危险性较大.对卸剂过程中的风险进行识别,并采取对应的防范措施,保证催化剂卸剂作业过程的安全受控. 相似文献
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随着国家对汽柴油油品标准的提高,以及清洁生产的需要,炼厂多以加氢工艺路线为主,生产清洁,高标号的汽、煤、柴油。国内加氢工艺以固定床为主,对催化剂的需要量大,加氢反应器也越来越大型化,而在催化剂装卸作业过程中的风险也越来越高。文章针对加氢催化剂卸剂过程中可能出现的风险进行分析,提出应对风险的防范措施,旨在尽可能减少催化剂卸剂过程中事故的发生。 相似文献
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RSS-2催化剂是由中国石化石油化工科学研究院有限公司研发、中国石化催化剂有限公司长岭分公司生产,于2012年首次应用于中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司航煤加氢装置,装置于2012年11月投入生产。截止2021年8月装置停工检修,催化剂连续运行8年8个月。催化剂进入使用末期,活性和选择性有所下降,但通过加氢催化剂床层温度控制仍然保持良好的活性满足生产需要。本文介绍了RSS-2加氢催化剂的物性参数、加氢反应原理,分析总结了该剂在航煤加氢装置上的应用情况。 相似文献
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制氢原料加氢净化催化剂使用技术 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了制氢原料加氢精制催化剂的化学组成、物理结构与活性特点;阐述了氢解反应的影响因素和加氢催化剂选用原则;论述了加氢催化剂在装填、预硫化、投料、停工过程的生产操作要领和相关注意事项. 相似文献
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大黏度、高黏度指数加氢基础油存在浊点偏高的问题,以此为原料采用单段贵金属加氢精制难以获得固态石蜡指标合格的食品级白油,在实验室里开展了低温贵金属脱蜡催化剂与贵金属加氢精制催化剂组合催化剂生产低浊点食品级白油的研究。研究结果表明,以复合分子筛AEL-MCM、MFI-MCM制得的两种贵金属脱蜡催化剂和以无定型硅铝制得的贵金属精制催化剂形成的组合催化剂,采用浊点达18℃的300N和浊点达12℃的600N加氢基础油为原料,采用一段加氢工艺,在总体积空速与单段贵金属精制相同的情况下,脱蜡催化剂反应温度在240℃以上、后精制催化剂温度在220℃以上即可获得浊点低于-10℃且固态石蜡合格的大黏度食品级白油;得到的食品级白油收率超过99%,产品分馏只需要采用200℃常压汽提即可。 相似文献
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概述了C-LUBE9型催化剂在杭州炼油厂白油加氢装置的装填、干燥、预硫化、初期活性稳定性能鉴定。工业应用表明该催化剂有良好的活性、稳定性,充分符合白油加氢精制的特殊工艺要求,是一种全新的优良加氢精制催化剂。 相似文献
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硫磺回收装置开车两年后运行较平稳,长期以来催化剂运行状况良好,但装置经历多次紧急停工后硫磺回收克劳斯催化剂的运行状况较差,需要更换催化剂。尾气反应器中加氢催化剂性能良好,无需更换。本文章介绍克劳斯催化剂和尾气回收催化剂相应性能参数,失效量,换剂方案与装填量。 相似文献
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廖佰明 《中国石油和化工标准与质量》2019,(4)
对中海油200万吨/年焦化汽柴油加氢装置在运行周期内催化剂活性进行分析,并对加氢催化剂活性快速下降的情况,分别从生焦积炭、金属和灰分沉积中毒和活化中心结焦老化、沟流塌陷、原料组分等方面分析了引起催化剂活性下降的原因,并提出了相应的判断依据及对策。结果表明,催化剂活性快速下降的主要原因是中海油惠州石化二期项目开工后加工高终馏点催化柴油、焦化汽柴油导致催化剂积碳失活,间接原因主要是加氢再生剂比例大。后期通过严格控制原料终馏点,缓解了催化剂活性快速下降的趋势,保证了装置平稳运行至停工检修。 相似文献
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固定床渣油加氢装置催化剂运行周期短,需要频繁停工更换催化剂,这就造成了停工周期与全厂停工周期不匹配的问题。各大炼厂往往通过双系列设置,单开单停的方式解决该问题。以某4.0Mt·a-1渣油加氢装置为例经过双系列4个周期的运行,通过经验积累与总结,不断优化停工步骤,分析操作重难点问题,已形成一套相对安全、稳定、快速的单系列停工方案,有助于后续装置停工。 相似文献
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简述煤制乙二醇中草酸二甲酯加氢催化剂末期运行情况,依据不同工业生产参数变化及生产状态对加氢系统催化剂进行更换,对多次更换催化剂过程总结采用不钝化惰性气体环境下卸出,操作安全而且节省时间和成本,更换后的催化剂运行正常,并综述当前铜基催化剂的研究方向以改善催化性能和使用寿命。 相似文献
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固定床渣油加氢装置催化剂颗粒间大量结焦会造成工业装置运行不稳定、运转末期床层压降迅速升高、卸剂困难等一系列问题。由于不直接接触催化剂活性中心,催化剂颗粒间焦炭生成机理与催化剂表面及孔道内并不完全相同。从中国石化某炼油厂固定床渣油加氢装置催化剂板结最严重的一反装置中,在反应器不同高度采集四组渣油加氢脱金属剂,处理得到催化剂颗粒间结焦。通过碳硫元素组成、TG-MS、XPS、SEM等分析表征手段对焦炭结构与组成进行分析。结果表明,催化剂颗粒间焦炭碳元素质量分数均超过50%,硫元素约8%;催化剂颗粒间焦炭同时存在低温热解碳和高温热解碳,以高温热解碳为主;沿物流方向,催化剂颗粒间焦炭缩合程度先减小后增加。 相似文献