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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
根据杭锦旗区块水平井对钻井液防塌抑制性和储层保护要求,优化钻井液性能指标,采用有机盐甲酸钠作为密度调节剂,加入无机盐NaCl和KCl,聚阴离子纤维素作为流变调节剂,优选抗盐抑制剂、抗盐降滤失剂、润滑剂等处理剂得到新型无土相复合盐水钻井液配方。通过实验评价,该钻井液抑制性较强,岩样心膨胀率小于15%,岩屑回收率大于90%,具有较好的储层保护性能,储层伤害评价岩心渗透率恢复率大于80%;钻井液性能能够满足杭锦旗区块水平井施工要求。  相似文献   

2.
马铁钊 《辽宁化工》2022,(8):1121-1124
在国家环保法律法规日趋严格的情况下,研发出了一套适合于辽河油田海外河区块的去磺化复合盐钻井液体系。通过优选抗盐降滤失剂、润滑剂、抑制剂等无磺类核心处理剂,得到去磺化复合盐钻井液配方。室内实验表明:该体系具有类似弱凝胶钻井液的流变特性,可抗130℃高温,抑制性较强,具有较好的储层保护性能。现场应用中体系流变性能稳定,抑制...  相似文献   

3.
刘鸿武  苏琪  韩立  王舸  刘毅 《当代化工》2021,50(5):1167-1170
为满足高温高压深层油气资源勘探开发的需求,通过处理剂的优选,研制了一套抗高温高密度油基钻井液体系,并在室内对其综合性能进行了评价.结果表明:该油基钻井液体系具有良好的抗高温性能,经过200℃老化后,钻井液体系的流变性能稳定,高温高压滤失量小于5 mL,破乳电压值可以达到1000 V以上;体系具有良好的沉降稳定性能,经过高温老化后上下密度差较小,未发生明显沉降;体系具有良好的抑制性能,能使目标区块储层段岩屑的滚动回收率达到98%以上;在油基钻井液体系中加入淡水、NaCl和岩屑后,体系的流变性能、破乳电压和高温高压滤失量变化均不大,说明该钻井液体系具有良好的抗污染性能;该油基钻井液体系具有较好的储层保护效果,天然岩心使用钻井液污染后,渗透率恢复值仍能大于90%.  相似文献   

4.
针对近期在准噶尔盆地采用的非磺化类钾钙基钻井液体系抗温性能差、稳定性和抑制性弱,流变性和降滤失量不易控制的缺陷。通过室内材料优选和配方研究,研制出了一套强抑制强封堵新型非磺化钾钙基钻井液体系。研究表明:该体系的抗温性达120℃,岩心回收率达90%以上(清水回收率小于10%),有较好的抗污染性能(抗土粉、NaCl)和抑制能力。通过体系性能评价,体系的抑制性和封堵性与磺化类的钻井液性能相当,对提高准噶尔盆地地区井壁稳定性,提高钻井时效,降低复杂时率具有重要意义。  相似文献   

5.
针对常规深水钻井液体系无法适应南海西部深水高温高压的地层环境等问题,室内研制及优选了抗高温增黏提切剂HTV-8、抗高温降滤失剂4%SMP-2+4%SPNH+3%DYFT-2以及水合物抑制剂5%NaCl+10%KCOOH,以此为基础构建了一套抗220℃深水高密度钻井液体系,并对其性能进行系统评价。结果表明,该钻井液体系在深水"低温-高温-低温"的温度变化条件下仍能保持稳定的流变性能,具有良好的抗低温和抗高温性能;钻井液体系对储层钻屑的滚动回收率达90%以上,而泥饼黏滞系数低至0.136 3,沉降因子为0.5左右,说明钻井液体系具有良好的抑制性、润滑性和沉降稳定性;钻井液体系中分别加入1.2%CaCl_2、1.2%MgCl_2、15%钻屑后,黏度、动切力和滤失量的变化幅度均不大,说明钻井液体系具有良好的抗污染能力;钻井液体系在4℃、20 MPa条件下无水合物生成,具有良好的水合物抑制能力;经过钻井液体系污染后的天然岩心渗透率恢复值在85%以上,说明钻井液体系具有良好的储层保护效果。  相似文献   

6.
针对陕西关中盆地某地热田区块泥页岩储层现场用水基钻井液体系抑制性能较差,钻井过程中容易出现钻头泥包、井壁失稳等问题,室内以磺酸基单体(MSL-1)、丙烯酰胺(AM)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMAAC)为原料合成了一种新型泥页岩抑制剂YZJ-108,对其合成条件和抑制性能进行了评价.结果表明:当合成单体总质量分数为20%、引发剂质量分数为0.7%、反应温度为60℃、反应时间为5 h时合成的抑制剂性能最佳;新型泥页岩抑制剂YZJ-108具有良好的耐温性能和抗盐性能,当实验温度为130℃、矿化度为90 g·L-1时,其对目标区块储层段泥页岩的防膨率仍能达到80%以上;抑制剂与现场钻井液体系具有良好的配伍性,不会影响钻井液体系的流变性能,但可以大幅提高钻井液体系的抑制性能,能够满足目标区块泥页岩储层段钻井施工对钻井液性能的要求.  相似文献   

7.
为满足海上油田高温储层段钻井施工对钻井液性能的要求,室内通过对抗温型增黏剂、抑制剂和封堵剂的优选及评价,研究出了一套适合海上油田的耐温抗盐型水基钻井液体系,并对钻井液体系的综合性能进行了评价。实验结果表明,该钻井液体系在密度范围为1.3~1.7 g/cm3内时均具有良好的流变性能和降滤失性能;当老化温度为180℃时,体系仍能保持良好的黏度和切力值,滤失量小于10 mL,具有良好的抗温性能;在钻井液体系中加入5%的NaCl后,体系的黏度和切力稍有下降,滤失量稍有增大,具有良好的抗盐性能;体系中加入10%的钻屑后,体系的各项参数变化幅度整体较小,具有良好的抗钻屑污染能力。储层岩心使用钻井液体系污染后渗透率恢复值在60%以上,切除污染端面后渗透率恢复值可以达到90%以上,具有良好的储层保护效果。  相似文献   

8.
为顺应日益严格的环保形势,新疆油田提出了钻井液体系去磺化的要求。利用现有常规钻井液技术取代磺化钻井液体系,研发和引入新型的处理剂,替代SMP-1、SPNH和磺化沥青,满足钻井过程中钻井液抗温、抗盐、降失水和防塌的要求。环保钻井液体系对环境无毒性无污染、符合环保要求、性能稳定、维护方便、成本适当,可用于生活敏感区域钻探施工,解决环境敏感区域钻探的环保问题。  相似文献   

9.
针对含有土相的合成基钻井液存在储层伤害、影响机械钻速的问题,研制了适用于合成基钻井液使用的流型调节剂SLTJ-1,并建立了抗高温高密度无土相合成基钻井液。通过六速旋转粘度计和高温老化法评价了流型调节剂SLTJ-1的性能,并对无土相合成基钻井液的基本性能、储层保护效果和抗污染能力进行了评价。试验结果表明:SLTJ-1可有效提高基础油的粘度和切力,并且能抗180℃的高温;研制的无土相合成基钻井液抗温达到180℃,密度最高可到2.0 g/cm~3,老化前后破乳电压之高,滤失量低,流变性能优异,可满足现场施工的要求。  相似文献   

10.
介绍了油田疏松砂岩的储层特征,分析了速敏、水敏、油水乳化堵塞及固相颗粒侵入等储层主要伤害因素。目标区块储层存在较严重的速敏和水敏损害现象;当钻完井液滤液与原油的体积比为3∶7时,油水乳化堵塞现象较严重;钻井液固相颗粒侵入深度和损害程度随天然岩心渗透率的增大而逐渐增强。提出了储层保护措施,优选了黏土稳定剂、防乳破乳剂及暂堵剂,研究出1套适合疏松砂岩油藏的油气层保护钻井液体系,进行了室内评价试验。结果表明:该钻井液体系具有较好的储层保护效果,对不同渗透率的天然岩心,使用该钻井液体系污染后,渗透率恢复值均能达到90%以上,能够满足疏松砂岩储层钻井对储层保护效果的要求,保障了油田的高效稳定开发,同时为疏松砂岩油藏的高效合理开发提供了理论依据和技术支持。  相似文献   

11.
为了满足环保要求,解决目前辽河油田侧钻井过程中出现的大段泥岩段井壁稳定性差、划眼频繁等难题,调研了国内外小井眼钻井液技术,通过优选无机盐类密度调节剂、有机胺类抑制剂、低荧光环保型润滑剂,建立一套具有强抑制性的新型无土相环保钻井液体系。室内评价试验表明,该体系塑比0.5,携岩能力强;150℃滚动回收率大于92%,强抑制防塌效果好。HTHP10 m L,可以满足辽河油田侧钻水平井对钻井液的抗温、抑制和流变性指标的要求。  相似文献   

12.
本文针对高温深井钻井对钻井液抗高温高密度性能的要求,在分析研究目前抗高温高密度水基钻井液处理剂性能的基础上,优选、研制出高温降滤失剂LOSR、高温降粘剂THIN、高温稳定剂XP和储层保护剂XB。在大量实验的基础上,优化各处理剂加量,组配可抗220℃,密度为1.9g/mL~2.4g/mL抗高温高密度水基钻井液体系,并对体系进行室内评价。结果表明:该体系具有较强的抗电解质能力,抗钙达3000mg/L,抗盐达1.5%;通过储层保护剂的引入,储层渗透率恢复值可达93%;该体系具有极好的抗钻屑和红土污染性能,体系中钻屑和红土含量达5%时,体系性能无明显变化;体系具有良好的沉降性,静置72小时后,上下密度差为0.02g/cm3。  相似文献   

13.
樊永涛  张照鸿  贺泽阳  侯博文 《当代化工》2021,50(11):2652-2655
针对延长气田某致密砂岩区块钻井过程中易出现井漏、井塌等严重井下复杂事故的情况,通过优选合适的抑制剂和封堵剂,并结合其他处理剂,研制了一套适合延长气田致密砂岩区块的高效防塌钻井液体系,室内对其综合性能进行了评价.结果表明:该钻井液体系高温滚动老化后的流变性能稳定,滤失量较小;钻井液的抑制性能较强,对目标区块储层段岩屑的一次滚动回收率在95%以上,二次滚动回收率仍能达到90%以上;钻井液的封堵性能较强,能够有效阻止钻井液滤液进入地层深部;与聚磺钻井液体系相比,高效防塌钻井液体系的润滑性能更好,极压润滑系数和泥饼黏附系数明显更低;此外,该钻井液体系还具有良好的抗污染性能,体系中分别加入15%岩屑、15%NaCl和1%CaCl2后,其流变性和滤失量的变化幅度较小.  相似文献   

14.
针对当前常用钻井液添加剂荧光级别较高,对勘探钻井时荧光录井起到严重影响的技术难题,为获得更加准确的地质油藏信息,结合莱州湾垦利区块的钻探实际情况,研制出一种低荧光降滤失剂HFG-LC。通过室内处理剂优选,构建了一套适用于该区块探井的低荧光LFM钻井液体系,并对其综合性能进行了系统评价。现场应用表明,该体系具有较强的抑制性,抗温、抗污染能力强,储层保护效果好,荧光级别低对岩屑的干扰度小。低荧光LFM钻井液体系为首次构建出一套成体系的"低荧光钻井液",其综合性能不仅满足垦利区块探井作业要求,更为莱州湾地区及周围油田"低荧光钻井液"的研究提供了技术指导。  相似文献   

15.
赵冀川  王诗琪  张春生 《当代化工》2018,(1):187-189,193
由于页岩气井特殊的储层特征,对钻井液的抑制性以及润滑性等提出了很高的要求,油基钻井液虽然能够满足页岩气水平井钻井的需要,但其环保问题以及成本问题等成为制约其大规模应用的瓶颈.为此,针对页岩气储层的特点,室内开展了适用于页岩气水基钻井液的抑制剂、增粘剂、降滤失剂以及润滑剂的优选,形成了一种高性能的页岩气水基钻井液体系.并对该体系进行了综合性能的评价,结果表明,体系具有良好的流变性能,在90 ℃下老化16 h后的高温高压滤失量仅为5.6 mL,摩阻系数为0.11;体系的钻屑热滚回收率达到了98.88%,具有良好的抑制性能;体系在150 ℃高温下老化后仍可保持较好的流变性能和降滤失性能,表明体系具有较强的抗温能力;体系在加入5%的粘土和氯化钠后流变性变化不大,说明体系具有较强的抗污染能力.说明优选的高性能页岩气水基钻井液体系具有优良的综合性能,能够满足页岩气水平井钻井的需要.  相似文献   

16.
针对页岩气开发储层深度和水平长度的不断增加,地层压力系数不断增大,钻井液抗温性和防止泥页岩剥落垮塌能力要求越来越高,采用自主开发的油基钻井液处理剂,研发出一套高密度柴油基钻井液体系。该体系在温度为150℃、油水比80:20、90:10,均具有良好的乳化稳定性、较低的滤失量、较好的流变性;抗岩屑污染达8%;对不同渗透率砂盘具有很好的封堵性;具有良好的高温沉降稳定性;在威204H34-3井成功应用,现场应用中体系表现出良好的稳定性,强的携砂悬砂能力,强的封堵性。  相似文献   

17.
石油钻采的目的是为了打开油气层进一步的为油气资源的运移创造条件,但是在钻采的过程中外来流体的入侵会导致储层的损害,继而影响该区块的产量。本论文以X油田为研究对象重点分析了该区块的钻井液体系对储层的影响程度,最终优化出了适合该区块的钻井液体系,值得在该区块进行进一步的推广与应用。  相似文献   

18.
针对文昌9/10气田群的钻井难点,将EZFLOW钻井液体系优化升级为DRILL HT抗高温无固相钻井液体系,并对该体系进行了性能评价和现场应用。结果表明:DRILL HT钻井液体系具有较好的抗温能力,能够抗温170℃,长时间静止后钻井液性能变化较小。该体系还具有较好的抗磨减阻效果和防水锁效果,润滑系数低,滤失量低,储层保护效果好,适合大位移深井钻进及低孔低渗储层段钻进。该体系在现场的成功应用,对低孔渗储层的开发具有较好的借鉴意义。  相似文献   

19.
文昌某气田具有高埋藏深、低孔低渗、高温、轨迹复杂等特点,对钻井液储层保护、抗磨减阻、抗温性等方面提出极高要求。由于是目标区块是低孔低渗储层,如果储层保护效果不好,可能后期投产时会出现产量低于配产、甚至是无产量情况,所以钻井液方面须有良好的储层保护数据作为技术支撑。因此需要对油基钻井液的性能进行评价,并且重点对储层保护和油基滤饼清洗液进行了性能评价。  相似文献   

20.
为提高天然植物聚糖的水溶性及其胶液粘度,以植物聚糖衍生物为原料,通过磺化反应制得了改性植物聚糖。采用红外光谱和差示扫描量热分析对磺化前后的植物聚糖进行了表征,证实了磺化结果。通过正交实验确定了磺化改性的反应条件:反应温度90℃,反应pH=12,反应时间12h,磺化剂与植物聚糖质量比为0.6∶1。与原糖相比,改性植物聚糖具有更好的水溶性,经改性植物聚糖处理后的钻井液增黏率为135.1%,降滤失率为22.9%。经改性植物聚糖处理后的钻井液在90℃以下流变性能稳定,具有一定的抗温性。线性膨胀率实验及泥球实验表明,与改性前的原糖相比,改性磺化后的植物聚糖具有良好的抑制防塌作用。  相似文献   

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