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我公司5 000t/d熟料生产线的喂煤系统采用2台菲斯特转子秤进行计量分别向窑头、窑尾供应煤粉.储存煤粉设备为2个Ф4 400mm煤粉仓,单个储存量为70t.在煤粉仓锥体部位装有2套压缩空气强制助流装置.配置的TC-12108型篦冷机篦床分成三段进行传动,每段篦床由位于篦床两侧的两个液压缸带动篦床传动轴实现液压传动,传动行程由固定于液压缸底座基础上的两个行程开关和固定于篦床传动轴端部轴承座上的两个可调限位铁块进行控制. 相似文献
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1 问题分析
某厂于2008年建成一条4000t/d水泥熟料生产线,其配套的篦冷机由我公司进行安装.该篦冷机篦床面积是92.7m2,两段篦床,篦床冲程130mm,冲程频率5~20次/min.篦冷机主传动为液压驱动,每段篦床往复运动,由两个液压缸在两侧驱动.该系统是周期性变速运动,速度变化最大为20次/min,最大变化周期2.5s,系统在推程时阻力增大,回程时阻力减小,呈周期性变载荷.一套液压系统由液压泵、电液动换向阀、单向节流阀和液压缸组成.系统设计压力32MPa,正常工作压力13~16MPa.图1为液压系统原理图. 相似文献
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S-cooler篦冷机是成都建材设计研究院自主研发的第四代篦冷机,其特点是:熟料冷却和输送功能分开;采用固定篦床,无漏料;完全模块化设计;篦板带有自动流量调节阀[1]。S-cooler篦冷机主要由篦床模块、外部壳体、辊式熟料破碎机、液压系统、润滑系统等组成。其中液压系统是S-cooler篦冷机生产运行稳定的重要部分之一。液压系统属于电控液动系统,任务是通过液压缸带动篦床模块上的刮板往复运动进而对熟料进行输送。 相似文献
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LBT24135篦式冷却机的使用调整体会 总被引:1,自引:1,他引:0
我公司1 000t/d生产线熟料冷却系统采用南京水泥工业设计研究院设计的NCR-LBT24135篦式冷却机。设计能力为1000t/d,篦床有效面积为29.16m2;采用三元控制系统,并设有篦冷机温度检测报警装置、主传动及拉链机断链报警装置以及风机风量和风压、二次风和三次风及废气温度等操作监控装置,且根据需要装备了观察窑口落料及篦冷机进料物料冷 相似文献
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铜陵海螺10000t/d生产线的Combi推动篦式冷却机是世界上最大规格的篦式冷却机之一,该篦冷机采用了新型控制流冷却技术,综合生产效果好。文章分别介绍了该篦冷机篦床、篦板、供风、篦板支承和导向、液压传动及辊式破碎等的结构特点。 相似文献
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我公司2条2 500t/d熟料生产线篦式冷却机选用的都是第三代阻尼伺服阀篦式冷却机,分为两段,每段各有一套独立的机械式推动装置,其传动装置选用的是链条式传动结构。2010年8月份投入生产运行,一年以后发现篦冷机二段主传动轴有窜轴现象,请教老员工及其他生产厂家得知,此类篦冷机发生窜轴是一种通病,在生产运行中时有发生。经过多次处理类似生产事故,摸索经验,对篦冷机主传动轴进行了改造,解决了此类问题。 相似文献
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出篦冷机熟料温度超过150~180℃,二三次风温低。第一次改造将进料区充气梁式固定篦床更换为箱体式固定篦床,改造了供风系统,有一定效果,但篦冷机单层供风存在风量匹配不均匀,篦床无法实现厚料层操作;第二次改造时,将固定篦床由单侧供风更改为双侧左右供风,出篦冷机熟料温度降到115℃左右,细料区篦床红河现象消失,二次风温超过1100℃,窑头用煤量下降0.5 t/h,篦冷机前端实现厚料层操作,篦速稳定,窑工况稳定。 相似文献
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我公司5 000t/d生产线于2003年5月投产,采用TC12102型第三代篦冷机,篦床面积为119.3m2,分三段布置,各段液压驱动系统的设计耐压能力为20MPa,电动机功率为90kW。在该篦冷机使用过程中,二段篦床传动压力长期偏高,经常发生压床故障。本文以较有代表性的2012年11月13日发生的二段篦床压死事故为例介绍压床事故的处理方法。 相似文献
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我公司2500t/d生产线窑头、窑尾喂煤采用菲斯特转子秤,熟料冷却为推动篦式冷却机,两段液压传动,传动速度4~20次/min,于2005年5月投产。2007年4月26日发生一起因头煤喂煤转子秤故障跳停,造成篦冷机二段篦床压死,致使停窑时间长达15.5h的工艺事故。 相似文献
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我公司拥有两条熟料生产线,单线设计能力为2500t/d,熟料冷却使用的是第三代充气梁式篦式冷却机,篦冷机是两段机械传动,共6个风室,设计篦床有效面积61.2m2,入料温度1371℃,出料温度为65℃+ 相似文献
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目前,冀东海德堡(泾阳)工厂篦冷机都是往复推动液压驱动式冷却机。液压缸位于篦冷机风室壳体外侧,液压缸支座安装在驱动轴的两端,支座下面安装有两个支撑轮,支撑轮为箱式支撑。驱动梁和活动框架通过顶紧楔块和螺栓连接。每段篦床的活动框架垂直方向上由位于风室内的三对支撑轮支撑。支撑轮采用横梁固定在篦冷机下部支撑柱上,侧向上采用前后两个导向轮固定。驱动轴与风室之间以滑板式密封装置密封。 相似文献
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1改造前状况
山东日照中联水泥厂2500t/d熟料生产线配套使用TC-1164篦冷机,篦床的有效面积61.2m;固定篦床5排,其篦床有效面积3.5m;活动篦床分为两段,每段三个风室,各风室结构和配风情况见表1。 相似文献
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推动篦式冷却机(以下简称篦冷机)是水泥厂的核心设备之一。而其中的固定篦床又是整个设备的关键。固定篦床的安装决定着整个篦冷机的安装精度并直接影响整机的正常运行。通过对篦冷机固定篦床的设计、在制造厂的技术跟踪并直接参与现场安装调试后。对固定篦床的护梁与立柱联接处进行了的改进。 相似文献
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《新世纪水泥导报》2016,(1)
江苏鹤林水泥有限公司二线篦冷机由第三代空气梁篦冷机NC42359改造成史密斯十字棒篦冷机(CB14x61+HRB414)。改造前,在出料温度为65℃+环境温度的条件下,额定生产能力为6 000 t/d,有效篦床面积141.1 m~2,名义篦床宽度4.2 m,篦床长度35.9 m,配套4辊的尾置破碎机。改造后,篦床宽度方向有14块篦板,长度方向有61块篦板,配套辊式破碎机。在出料温度为65℃+环境温度的条件下,额定生产能力为6 700 t/d,有效篦床面积148 m~2,篦床宽度4.2 m,篦床总长度35.9 m。改造后,设备运行稳定,平均出口熟料温度达到了65℃+环境温度的设计要求,且烧成系统的许多运行指标优于改造之前。 相似文献
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小屯水泥厂 1 000t/d新型干法水泥生产线于 1998年 10月点火成功。在试生产期间,发现 TC835H推动篦式冷却机较一般富乐型篦冷机有很多优点,但在使用中也存在一些问题。 1主轴窜动 TC835H型篦冷机篦床为单段曲柄连杆传动,在使用中主轴频繁窜动,严重时造成主轴剖分轴承损坏, 相似文献
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《新世纪水泥导报》2015,(5)
避开"代"的划分,从普通篦冷机的一般特性出发,对现代篦冷机的结构设计与工艺技术特征,诸如固定进料区、篦板的发展、侧面密封、传动机构、熟料破碎机、热效率的改进、卸料系统、篦床的支承系统、控制系统、冷却风机进行介绍;无漏料篦冷机,同普通的推动式篦冷机的不同之处在于采用了新型的输送系统,篦床不再漏料,在篦床下部不需要细粉回收装置,并拥有自动式冷却空气分布系统MFR(Mechanical Flow Regulator)或ADS(Air Distribution Switch),诸如交叉棒/最新十字棒篦冷机、输送轨道式篦冷机、列进篦床式篦冷机。当前,几乎所有篦冷机制造商都有将固定进料区进一步扩展的趋势;篦板表面保护层的选择开始看好复合钢板或贴敷耐磨板于篦板表面;在熟料冷却风机选型中,前向叶轮风机已被淘汰。 相似文献
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<正>我公司2500t/d生产线配套的TC-1164往复推动篦冷机,于2004年4月投入运行。篦床为复合式两段篦床,每段的活动篦床是由机壳两侧的曲柄连杆机构带动往复传动。连杆与曲轴(主动轴)、滑块轴(从动轴)之间,滑块轴与外托轮之间,均采用滑动轴承。在生产中,二段篦床滑动轴承出现磨损严重的现象。1问题分析在运行中,二段篦床由于长度和负荷大,往复推动速度快,篦床两侧连杆机构和外托轮的铜套、铸铁 相似文献
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