首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 35 毫秒
1.
吴国芳  陆雷 《水泥》2008,(5):30-31
众所周知,影响水泥熟料烧成热耗的主要因素是预热器出口废气带走的热损失、系统的表面散热损失、出冷却机余风及熟料带走的热损失。从我院近年来对国内部分2000~2500t/d预分解窑系统的热工检测与分析可见,除烧成熟料所必需的理论热耗外(即熟料形成热),预热器出口废气带走的热损失是最主要的热量支出,占能量总支出的17%~22%左右。  相似文献   

2.
<正>研讨会上,齐砚勇先生分三大块论述了烧成系统技术升级路线图。齐砚勇先生认为,降低预热器出口温度是烧成系统节能降耗的重要途径之一。这是基于其对国内部分2 500~5 000 t/d预分解窑系统进行全面热工标定得出的结论。他发现预热器出口废气带走热所造成的热损失占烧成熟料所必需理论热耗的17%~22%左右,是烧成热耗最  相似文献   

3.
栏目寄语     
正记得在2017年第一期的《新世纪水泥导报》,发表了我的《中国水泥工业烧成系统技术升级路线图之预热器现状与创新性改造》一文。当时我分析了水泥熟料烧成热耗的组成:熟料形成热约占53%、预热器出口废气带走热约占20%、篦冷机余热发电抽风带走热约丨5%、系统的表面散失热约8%以及占比最少的熟料带走热等。其中,表面散热是能量损失的一大组成部分,其大小与保  相似文献   

4.
栏目寄语     
正在2016年10月27日由新世纪水泥导报杂志社主办的以"宵能降耗创新优化提质增效"为主题的"第二届中国水泥工业烧成系统优化改造技术研讨会"上,我论述了烧成系统技术升级路线图,特别谈到降低C_1预热器出口温度是烧成系统节能降耗的重要途径之一。该观点是基于我的团队对国内部分2 500~5 000 t/d预分解窑系统进行全面热工标定得出的,预热器出口废气带走热所造成的热损失占烧成熟料所必需理论热耗的20%左右,是  相似文献   

5.
1引言我厂两条gnxodm2(:XX)VRSP预分解窑生产线自1994年达标达产后、烧成热耗一直较高,经标定,’l、’2窑的烧成热耗分别为4006.25kJ/kg·熟料和3894.73kJ/kg·$料,与国内同窑型生产线的冀东、宁国、柳州、江西、耀县等厂的平均热耗值3410.3kJ/kg·$料相比,要高出15%以上。经分析认为,其主要原因是烧成系统的表面散热损失、预热器出口废气热损失、冷却机出口废气及熟料带走热损失较高。’l、’2窑这三大热损失之和分别为2258.22kJ/kg·$料和2178.83kJ/kg·熟料,与国内同密型的平均值1893kJ/kg·熟料相比,要高…  相似文献   

6.
王俊杰 《水泥工程》2016,29(3):18-19
正1概述众所周知,在换热效率、分离效率不变的情况下,预热器出口废气量决定了系统的固气比,直接影响预热器出口温度;同时,废气量的多少在一定程度上反映了窑炉内煤粉燃烧状况和过剩空气情况,影响预热器出口气体成分;而预热器出口废气温度、气体成分和废气量三者则决定了预热器出口热损失的大小,三者是影响水泥熟料烧成热耗最重要的因素。  相似文献   

7.
基于LCZY和LCJY两水泥厂窑规格为Φ4.3m×62m的预分解窑系统热工标定结果,对构成水泥熟料烧成系统的主要热支出项目如熟料形成热、预热器出口热损失、表面热损失及冷却机系统热损失等方面进行了逐一分析,提出具有可行性的降低熟料热耗的改进措施和操作参数优化方案,为进一步提高两厂的热利用效率提供理论依据。  相似文献   

8.
水在立窑熟料煅烧中的作用王汝岗山东省新泰市水泥厂(271200)降低立窑的烧成热耗是一项综合技术。立窑热工标定表明,煤的机械和化学不完全燃烧热损失严重(约占热量总支出30%),其次是烟气带走的热损失(该项约占热量支出的10%~20%),第三是熟料带走...  相似文献   

9.
盛洁  公磊  李昌勇 《水泥》2010,(6):28-29
<正>出篦冷机熟料所带走的热量一般占熟料烧成热耗的3%~8%左右。从降低系统热耗的角度考虑,出篦冷机熟料温度越低,说明其冷却效果越好,熟料在其  相似文献   

10.
从熟料生产的角度,基于服役生产的常见的熟料烧成工艺,研究熟料烧成系统减少碳排放的方向。结论是:熟料生产过程中,化石燃料燃烧导致的碳排放约占34%,从当前烧成系统热能分布情况来看,降低系统热耗是熟料烧成系统降碳最能产生效果的部分;降低系统热耗的主要措施是提高二、三次风的回收热,这取决于篦冷机系统回收能效的高低和热能的科学分配;将余热发电降低到25 kWh/t.cl,窑头余热发电少抽走的热量以二、三次风温度提高的方式进入窑、炉,可有效降低标煤耗,减少CO2的排放量;采用机械精密加工的篦冷机,会更有效提高热量回收,降低出篦冷机熟料带走热,对熟料生产过程较大幅度地减碳具有较为重大的意义。  相似文献   

11.
叶骏  潘赓  杨加松  考宏涛 《硅酸盐通报》2017,36(4):1283-1287
水泥生产过程中主要热量损耗在于窑尾预热器出口废气带走热、窑系统表面向环境通过辐射及对流方式传导热量、窑头熟料冷却机余风带走热和出冷却机熟料带走热损失等.研究水泥窑尾预热器表面耗散热和回转窑筒体热回收技术,是提高水泥厂能量利用率的重要措施.为了在预分解窑更高效的使用能源审计分析.本文从能量平衡的角度分析了预分解窑系统的能源利用及损失情况,研究了耐火材料降低预热器筒热损失及利用二级窑壳回收回转窑表面余热的情况,提高水泥窑系统的能源利用率.  相似文献   

12.
针对熟料烧成热耗指标获取所需工作量大、精度低等问题,提出一种熟料烧成热耗快速计算方法.该方法利用生产线以往热工标定数据,仅需对预热系统和分解炉的过剩空气系数以及出篦冷机熟料温度进行现场测定,随后录入预热器系统出口温度、入煤磨或窑头锅炉余风温度,即可实现对熟料烧成热耗的快速计算.与传统热工标定相比,检测和计算工作量大幅降低,同时可以有效避免计量偏差所造成的计算误差.  相似文献   

13.
对LNZL水泥厂2500 t/d生产线进行热工标定并分析,该厂熟料产量超过设计产量28.96%,达到3224.1t/d.系统烧成热耗为3302.6kJ/kg熟料,低于全国平均水平,一级筒出口温度为334℃,稍有些偏高;系统的分离效率为91.49%,出预热器飞灰量偏高,还有明显的改善空间.篦式冷却机效果欠佳,直接影响了熟料质量和余热发电量,热回收效率也偏低.该生产线系统还有比较大的潜力,如经过改进和优化,熟料产能还有可能进一步提高,热耗及电耗均可明显下降.  相似文献   

14.
王祖润 《水泥》2017,(8):14
水泥窑协同处置生活垃圾,可实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。生活垃圾分为可燃部分、无机灰渣、金属及沥出液,通过对生活垃圾预处理,将其含水率降低到30%,筛选出其中的可燃部分进行破碎烘干,加入添加剂,再经成型、筛分,制成垃圾衍生燃料。本文通过1条5 000 t/d生产线的能效测试,分析RDF不同投加速率对水泥熟料生产线烧成系统的入窑炉燃料量、熟料产质量、预热器C_1出口、分解炉出口、烟室的过剩空气系数及环保排放指标的影响,并对熟料烧成热耗中实物煤和RDF贡献值进行了分析。结果表明,燃料中RDF每增加5 t/h,熟料热耗平均减少168 kJ/kg,折合标煤5.73 kg/t。掺加RDF并结合富氧燃烧技术可以在熟料产量、质量保持相对稳定的情况下,使环保排放指标均满足相关标准限值,而且熟料烧成用煤量随RDF掺量增加而减少,节煤效益明显。  相似文献   

15.
黄锦扬  王业华 《水泥》1990,(11):37-41
为了摸清我国机立窑企业热耗水平,探索热耗高的原因,国家建材局小水泥热工测试中心对全国近百台机立窑进行热工测量后发现,各企业热耗高低差别很大,最高最低相差达4270千焦/千克熟料,即相差59.2%。造成热耗高的主要原因是:化学不完全燃烧、机械不完全燃烧和废气带走的热,其中化学不完全燃烧热损失最大。为了降低这部分热损失,曾建议采取一系列技术措施,其中燃料制备工艺对节能有较大的作用,本文重点讨论燃料粉碎工艺与节能的关系。  相似文献   

16.
对熟料烧成系统热平衡各支出项进行系统梳理与分析,认为降低热耗是烧成系统技术改造与后期生产操作管理两方面协同发挥作用的结果。后期生产操作降低热耗的主要着力点在于调整熟料率值,改善熟料易烧性,降低熟料形成热,避免不完全燃烧的前提下控制C1出口氧含量,控制煤粉及生料水分等。烧成系统技术改造降低热耗的主要着力点在于提高预热器系统的换热效率、篦冷机的热回收效率,以及采用低热导率的纳米隔热材料。烧成系统降低电耗关键在于降低篦冷机冷却风机、窑头排风机尤其是高温风机的电耗。从提产的角度分析,预热器系统技改的关键在于提高换热效率与气固分离效率;分解炉、回转窑、篦冷机应从以下方面实施:合理布局喂料点、喂煤点、进风点,确保适宜的炉内温度场分布;扩大炉容,以提高烟气、煤粉、生料停留时间,保证煤粉完全燃烧,生料快速吸热分解;改造窑主传,增加转速,确保窑内正常的填充率,为"薄料快烧"创造条件;采用大推力高性能窑头燃烧器,加强煤粉燃烧,同时降低一次风量;加大篦床冷却面积,以保证与产量相匹配的篦床负荷。对分解炉实施分级燃烧改造,以降低氮氧化物排放,是烧成系统技改的重要目的之一。为达到先进的热耗、电耗、产量、氮氧化物排放指标,除制定合理的技改方案以外,还离不开均衡稳定的生产操作与良好的管理水平。  相似文献   

17.
为了分析云南尖峰水泥有限公司3200t/d水泥熟料生产线目前的实际生产状况,总结生产经验,进一步降低预热器系统阻力,公司对该生产线烧成系统进行了一次全面的热工检测。检测结果看,该生产线熟料产量超过设计指标41%,单位熟料烧成热耗指标较好。但预热器系统阻力、出篦冷机熟料温度偏高。  相似文献   

18.
针对12 000 t/d生产线烧成系统进行热工标定,分析发现预热系统出口空气过剩系数仅为1.028,系统控风较好;熟料烧成热耗为3 084.85×4.18 kJ/kg,系统分离效率达到94.88%,均属较优水平。然而,预热系统出口温度357℃,略高于平均水平,C4存在内漏风现象,篦冷机热回收效率偏低,生产线仍存在一定优化空间,本文对生产线问题进行分析并提出了针对性改进建议,以期继续降低熟料烧成热耗。  相似文献   

19.
降低熟料煅烧煤耗,应针对主要影响因素,从减少热损失、降低热消耗、增加热收入入手,对系统分部优化。C_1筒分离效率低、废气温度高、熟料烧成热耗高、系统漏风严重等是造成热损失的主因;设备表面散热和冷却机系统损失热,也是不可忽略的重要因素。降低热消耗,要重视生料易烧性的影响和余热浪费现象。可采取优化篦冷机性能,挖掘余热发电潜能,优化烧成工艺,利用替代燃料,使用新型耐火保温材料等措施,回收余热增加热收入。  相似文献   

20.
为进一步挖掘生产潜能、提高生产能力、降低熟料热耗以降低单位生产成本,并减少粉尘排放,鹿泉市曲寨水泥有限公司2500 t/d水泥熟料线(2#线)于2013年进行了技术改造.改造前该系统产量虽然较高(达2 750 t/d),但存在窑尾系统阻力大、篦冷机冷却效率低、熟料热耗高等问题,中材装备集团有限公司南京分公司针对以上现状对烧成系统的窑尾预热器系统、分解炉、篦冷机和冷却风机等实施了技术改造和技术升级.改造现场施工历时20 d,改造后系统熟料产量达到了3 026 t/d,分解炉出口负压由1 722 Pa大幅降至1 229 Pa,熟料热耗降低了10.22%,改造达到了预期的效果.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号