共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
管式炉是粗苯工段用于富油脱苯的关键设备,根据加热方式的不同可分为对流段和辐射段。主要作用有两方面:一方面是将富油由120~130℃加热到180℃;另一方面将低压蒸汽由142℃加热到400℃以上。在富油脱苯过程中,预热富油和蒸汽,有效降低煤气消耗。 相似文献
3.
针对管式炉在粗苯工段富油加热系统中存在的安全性能差、易造成洗油变质等问题,改用以蒸汽为热源的富油加热器,提高了循环洗油质量,降低了吨苯洗油消耗量,并提高了粗苯产量,大大增加了粗苯生产的安全性。 相似文献
4.
我厂粗苯工段加热富油的圆筒管式炉(Φ 3.43m)的热负荷 11.232GJ/h,消耗焦炉煤气量 400 m3/h,循环洗油量 50t/h。为减少富余高炉煤气的放散量,决定将圆筒管式炉的加热煤气改为高炉煤气。 如表 1所示,由于高炉煤气的组成与焦炉煤气不同,其热值也远低于焦炉煤气,含水量高,含尘量大,且不易点火和易熄火。 还因 CO含量高和毒性大,一旦发生泄漏,极易造成煤气中毒事故。 因此,在选择高炉煤气的燃烧方式和燃烧器时具有一定的难度。…… 相似文献
5.
粗苯工段加热富油脱苯采用的管式炉为强鼓式煤气燃烧设施,煤气和高压空气按一定配比混合燃烧,管式炉内设计的三个燃烧器,系统处于不平衡状态时,熄火频繁,混合煤气容易形成爆炸性气体,存在一定的危险性.本文分析了系统出现故障的原因,为此对管式炉燃烧进行了改造,消除了安全隐患. 相似文献
6.
针对管式炉在富油加热系统存在的安全性能差,洗油易变质等问题,改用蒸汽为热源的富油加热器,提高了循环洗油质量,降低了洗油消耗量,增加了粗苯产量,大大增强了粗苯生产的安全性。 相似文献
7.
8.
焦化厂粗苯蒸馏系统一般采用管式炉加热双塔脱苯工艺,由于焦炉煤气处理量由2.5万m^3/h提高到6万m^3/h,原来的蒸馏系统不能满足新的要求,对原工艺进行了改进;富油田一段油换热改为二段油换热,即节省了煤气耗量、冷却水用量,又可缓解冷却设备的结垢。 相似文献
9.
10.
针对焦化厂粗苯生产中贫富油换热器换热效果差,管式炉出口过热蒸汽温度高且煤气消耗量大的问题,采用碳污清洗剂HS-399对换热器进行化学清洗,提高了贫富油换热器的换热效果,消除了过热蒸汽温度过高的安全隐患,降低了焦炉煤气消耗。 相似文献