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分析了变速恒频双馈风力发电系统的工作原理。结合风力机特性和双馈发电机特性,说明了变速恒频运行方式下的最优风能捕获策略,并介绍了风力发电系统的滑模变结构控制、自适应控制、鲁棒控制和人工神经网络控制。总结了变速恒频风力发电系统的发展趋势。 相似文献
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为研究双馈风电机组变速恒频运行时发电机的特性,应用小扰动分析方法建立了双馈发电机的线性模型.结合机组典型工况点上线性模型的极点分析,总结出发电机在变速运行中动态特性变化的规律.分析结果为双馈发电机控制系统设计及控制器参数整定提供了参考依据. 相似文献
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介绍了无刷双馈异步风力发电机的结构及其发电调速原理。从无刷双馈电机的基本方程出发,通过坐标变换,建立了无刷双馈电机在转子旋转坐标系下的d-q模型,并进行了Matlab建模和仿真。仿真结果验证了模型的正确性,可作为无刷双馈异步风力发电机变速恒频发电控制研究的参考,同时对于风电场的运行和维护人员也有一定的指导意义。 相似文献
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建立了基于电机矢量控制原理的双馈式变速恒频风力发电机组的动态数学模型,在Matlab/Simulink环境搭建了系统仿真模型,对大型双馈式变速恒频风力发电机组并网后对电力网络的影响进行了仿真分析。仿真结果表明并网运行的双馈式变速恒频发电机组动态性能良好,变速平稳,能够有效控制机端电压,对电网故障恢复起到一定的作用。 相似文献
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建立了基于电机矢量控制原理的双馈式变速恒频风力发电机组的动态数学模型,在MatLab/SimuLink环境搭建了系统仿真模型,对大型双馈式变速恒频风力发电机组并网后对电力网络的影响进行了仿真分析.仿真结果表明并网运行的双馈式变速恒频发电机组动态性能良好,变速平稳,能够有效控制机端电压,对电网故障恢复起到一定的作用. 相似文献
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双馈风力发电系统中有功无功解耦控制技术的仿真研究 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了变速恒频风力发电的基本原理,给出了双馈型变速恒频风力发电机在两相同步旋转坐标系下的数学模型.利用定子磁链定向的矢量控制方法将同步坐标系下的双馈电机数学模型简化后得到矢量控制系统的模型;矢量控制模型与双馈电机模型一起构成闭环控制系统.利用Matlab软件建立了系统的仿真模型并给出了仿真结果,验证了定子磁链定向矢量控制策略的正确性,保证了有功功率、无功功率独立解耦控制的目的. 相似文献
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为了解决风力发电机系统中位置传感器故障率高的问题,提出了一种基于自适应观测器的速度辨识方案。应用Lyapunov稳定性理论,经过严格推导得出了速度辨识自适应律;利用极点配置得到观测器的增益。以速度估计自适应机构和矢量控制方案设计了无速度传感器双馈风力发电机矢量控制系统。仿真结果表明,自适应观测器无速度传感器控制能够准确获取双馈电机转速与角度信息,响应速度快,具有很好的稳态与动态性能,良好的鲁棒性,并基于此实现了最大功率跟踪控制。 相似文献
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双级矩阵变换器(two stage matrix converter,TSMC)存在中间直流环节,但不包含大容量直流环节储能电容。鉴于此,引入TSMC作为双馈风力发电系统的励磁电源,建立了基于定子磁链定向的双馈风力发电控制系统。同时,结合比例谐振(proportional resonant,PR)控制器的特性,设计了转子侧变换器PR控制策略。研究发现:该方法通过将矢量控制策略下的有功电流和无功电流分量转换到静止坐标系下进行调节,能实现双馈发电机有功、无功功率的独立调节;与采用PI控制器的矢量控制相比,该控制策略无需多次坐标变换,简化了控制算法;控制模型不存在耦合项和前馈补偿项,提高了系统的鲁棒性;采用该控制系统能够改善系统输出电流质量。仿真与实验结果表明TSMC励磁双馈风力发电系统的PR控制具有良好的动、静态性能。 相似文献
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The dynamic performance of doubly-fed induction generator(DFIG) before and after connection is analyzed based on corresponding mathematical models and transfer functions in decoupled vector control.The parameter tuning methods of rotor current regulator before and after connection are given.To reach same dynamic performance the parameters should take different values and be switched before and after connection.However on one hand the closing moment of stator contactor is difficult to get as the feedback signal is usually twenty millisecond delay or so.The delay in parameter switching will affect rotor current and torque dynamics during the delayed period after connection. On the other hand parameter switching is troublesome.Hence a synchronization control strategy without parameter switching is proposed and analyzed in detail,which has linear rising exciting current to avoid current overshooting. The dynamic performance of the proposed strategy is analyzed in frequency domain and implemented on a DFIG experimental platform subsequently.The proposed synchronization strategy is validated by experimental results. 相似文献
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