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国外自从出现了能源危机以后,提高电动机效率的问题日益受到重视。为了提高电机的效率,国外除了在产品设计和结构方面改进外,还在制造工艺方面进行研究,采取了各种措施。众所周知,异步电动机的附加损耗和铁耗,与工艺过程密切相关。东芝公司在一台电机测得:附加损耗占总损耗的12.5%,其中转子导体间的阻抗损耗及高次谐波损耗之和约为总损耗的12.0%,故认为附加损耗可以通过转子加工工艺的改进而得降低。美国Gould公司认为同一种电机设计在不同的工艺方法下,附加损耗波动很大,可达总功率的2.0%。因此,加强电机铁心制造和转子铸铝工艺的研究,采取合理的措施,可以改善电机效率。本文拟就此予以综合报导。 相似文献
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小型异步电动机是一种量大面广的动力设备,用电量约占全国总发电量的40%,电动机在传送能量的过程中,有一部分电能将变成热能而成为电机的损耗。其损耗为输入功率的6%~25%,平均为13%左右,因此降低这种损耗,提高小型异步电动机的效率,对于节能具有相当重要的意义。目前已定型推广生产的 Y 系列(IP44)已具有较高的效率水平。但是对于长期连续运行及对电机效率有更高要求的场合,采用高效率电机能获得更显著的节能效果。 相似文献
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单相异步电动机存在负序磁场,负序转矩制动作用的影响,使每单位输出功率所消耗的原材料比三相电机多。就各种规格吊扇用单相电容运转电动机而言,其损耗为输入功率的60~70%。因此,如何降低这类电机的损耗,提高电机效率已成为电机节能的一个重要内容。 相似文献
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从异步电动机的设计、工艺和材料上入手,通过降低电机的损耗来提高电动机的效率。并简述了实际应用中如何恰当选择电动机容量。 相似文献
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阐述了电机在节能方面存在的5个主要问题。从减少有功损耗、提高电动机效率和减少无功、提高电动机功率因数两个方面,论述了三相异步电动机节能的几种方法,包括电机的设计制造与改进、电机的合理选择与使用、保证供电电压质量和电机就地无功补偿等。恰当地运用这些方法,能较大程度地提高电动机运行时的效率和功率因数,从而实现节能。 相似文献
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为解决永磁同步电动机驱动系统在轻载运行时效率偏低的问题,给出了一种损耗极小的永磁同步电动机直接转矩控制方案。该策略通过分析电动机损耗与转速、转矩和定子磁链的关系,建立了考虑铁心损耗的永磁同步电动机模型,根据该模型推导出了使电机电气损耗极小的最优定子磁链表达式,将最优定子磁链计算模块嵌入直接转矩控制系统,从而实现了永磁同步电动机直接转矩控制调速系统的损耗极小。实验结果表明该控制方法不仅保持了传统直接转矩控制动态响应快的特点,而且能够提高电机在轻载运行时的效率。 相似文献
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对旋风机叶轮转矩脉动对电机损耗和效率影响 总被引:1,自引:0,他引:1
针对对旋风机小流量运行后级电机容易烧毁问题,运用风机流场非定常数值模拟的叶轮转矩的时间离散解构建负载转矩函数,建立三相异步电动机二维瞬态电磁场计算模型,采用Bertotti的三项式铁耗模型和有限元法计算电动机的损耗和效率,分析叶轮气动转矩脉动对电机运行的影响。计算结果表明,叶轮转矩脉动会增加电机的损耗(主要是铁损耗),并降低运行效率,且叶轮转矩脉动越大表现得越明显。在对旋风机设计中,为合理选择风机驱动电机的功率,需要在考虑负载特性和负载转矩脉动时对电机进行损耗计算。 相似文献
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文章从节电的角度对异步电动机的功率选择进行论述,指出按效率最高时的负载率选择电动机功率是一种近似的计算方法,作者提出了一种以临界功率为参数的电动机功率计算法,用此法选择电动机功率能确保电机损耗最小。 相似文献
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由于变频电源的输出含有大量的高次谐波,这些谐波会产生相应的铜耗和铁耗,使电机固定损耗增加,电机温升增高,降低运行效率和功率因数,因此变频电源供电下电动机的谐波损耗是一个大问题。 相似文献
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1.概述三相鼠笼式异步电动机有铸铝转子和铜条转子二种。小型的三相异步电动机极大部分是铸铝转子。大型的笼型转子极大部分是铜条型的。中型异步机二种转子兼有。在发展 Y 系列中型高压(6kV)异步电动机时,为了提高电动机的效率,就碰到了笼型转子究竟采用铸铝型的还是铜条型的问题。就电动机的损耗而言,可以将同一规格的铸铝转子与铜条转子电动机的定转子铜耗、铁耗与机械损耗设计为同一值,但由于二种电机的负载杂散损耗(以下简称杂散损耗)不一样导致电机的效率不同。根 相似文献
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在超高效电机的研制中,采用铸铜转子是一种提高电机效率的有效方法.为了对比分析铸铝转子与铸铜转子电机的内部损耗特性,本文利用场一路耦合时步有限元法.以1台5.5 kw异步电机为例,计算分析采用铸铝转子和铸铜转子时电机各项损耗及效率的变化特点.结果发现:空载时,2种转子的各项损耗并无太大差别:满载时,定子铜耗和铁耗差别不大,铜转子基波铜耗大幅降低,但谐波铜耗略微增加,最终使得电机总损耗降低约60W.效率增加约1%. 相似文献