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本文介绍永磁爪极步进电机的工作原理、磁路分析及转矩计算方法。文中给出了所研制的42BY001型永磁爪极步进电机最大静转矩的实测结果。 相似文献
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针对电励磁爪极电机效率低、永磁爪极电机磁场调节困难的问题,探讨一种新型串联磁路混合励磁爪极同步发电机,分析其结构及其工作原理,利用磁路计算方法和三维有限元的分析对电机进行了仿真,确定了合理的磁钢厚度和合适的极对数。 相似文献
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提出了一种新结构混合励磁无刷爪极电机。电机的磁场由爪极极面上永磁片、爪极极间永磁片和无刷爪极转子上的电励磁绕组三部分共同建立。采用三维有限元方法对所提出的一台六对极新结构混合励磁无刷爪极电机样机的空载磁场进行了分析,给出了三维有限元分析模型,计算了不同励磁电流时的电机气隙以及铁心中的磁场分布,给出了不同电励磁电流时气隙和转子的磁场分布图。由此证明了通过电励磁电流的调节可方便地改变电机气隙磁密。 相似文献
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本文针对永磁爪极步进电动机特殊的爪极结构,对其工作原理进行了分析,并分别对电机驱动控制系统各组成部分了阐述。 相似文献
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电子膨胀阀在变频空调系统中能精确调节制冷剂流量,有助于提高空调系统的能效和改善空调环境的热舒适性。研究电子膨胀阀用爪极永磁步进电机有助于提高电子膨胀阀稳定性和可靠性。对电子膨胀阀的电机力矩特性进行数值分析,在保持转子尺寸、通电电流和定转子之间气隙不变的前提下,通过改变爪极形状尺寸,分析了爪极形状参数对电子膨胀阀用爪极式步进电机自定位力矩和保持力矩的影响,认为在满足一定自定位力矩的前提下,保持力矩越大越好,并以此为基础对电机的爪极尺寸进行了优化,认为合理设计爪极尺寸参数,能够使电机的保持力矩和自定位力矩达到最佳,对电子膨胀阀步进电机的研究和设计有借鉴价值。 相似文献
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为实现对直径在5 mm左右的永磁式爪极步进电机的驱动控制。基于STM32F103C8T6主控芯片和TMC2660驱动芯片,设计了一套针对该电机的运动控制系统。控制芯片和驱动芯片之间利用SPI通信,实现对步进电机驱动电流、运动方向以及细分的设置。上位机基于CAN2.0通信协议完成对驱动器的参数修改配置,并且实现正反转、停车、定位以及回零等功能。利用S曲线控制算法,在细分的基础上对步进电机运动进行控制,实现电机的平滑启动与停止。经过实验验证该控制系统能够实现对微型爪极永磁式步进电机的运动控制,细分驱动可有效提升电机电流的正弦性。 相似文献
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针对电励磁爪极发电机效率低、永磁爪极发电机磁场调节困难的问题,提出一种新型结构的混合励磁无刷爪极发电机,该电机由永磁体与励磁绕组共同作用产生电机磁场,通过改变励磁电流的大小和方向,可以实现电机磁场的调节,同时励磁绕组静止,取消了电刷-滑环结构,实现了无刷化,提高了发电机工作的可靠性。由于电机结构及磁路的复杂性,采用三维有限元法对电机的空载磁场分布及磁场调节能力进行了分析,分析结果表明:在结构参数相同的情况下,与电励磁爪极发电机相比,新型混合励磁无刷爪极发电机具有气隙磁通密度高、磁场调节范围宽和低速输出性能好的特点。 相似文献
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HAYATOSHI YAMADA 《电力部件与系统》2013,41(5):423-432
ABSTRACT Surface loss due to higher harmonic magnetic flux in solid pole synchronous motor is generally quite significant. This loss is present in both synchronous and solid rotor induction motors. Grooving may be adopted as a method to reduce the surface loss of the solid pole. As the presence of the grooves on solid poles causes a part of the eddy current which is considered as an end effect problem, strictly theoretical solution of the problem is extremely difficult. In this paper loss equation of two layer rotor construction and approximate equation of the loss equation are analyzed. If the depth of the groove is small compared with the depth of harmonic flux penetration, the part of the solid pole surface is considered partly to be the two layer rotor construction. Measured value of surface loss of grooved solid rotor is described and studied by considering the end effect. Correction cofficient kr1, about the end effect is obtained by the experiment. The surface loss reduction factor is also obtained. This grooving technique is used for the solid pole synchronous motor and for the claw pole machine. 相似文献
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In this paper, a new hybrid‐excited motor is proposed. Its unique feature is that it has no field exciting coil, despite being a type of bypass yoke core (BYC) hybrid‐excited synchronous motor. Based on finite element analysis (FEA), the following facts are clarified. Since the stator coil magnetomotive force (MMF) and claw poles rotate at the same speed and in the same direction, they are motionless relative to each other. Since the claw poles are located at one of its ends near the BYC surface with a gap, it receives immovable magnetization by the stator coil MMF through the BYC; then the claw poles can supply a magnetic field flux via the BYC. This flux via the BYC increases the total torque, because its torque is added the two other torque components: the permanent magnet torque and claw poles reluctance torque. In addition, the magnetic polarity and the amount of the flux of the claw poles can be varied by controlling the armature current phase angle. 相似文献
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在利用改进绕组设计对电机进行双速或多速节能改造时,存在一些特殊工况要求不同转速时的能效尽可能接近,这就需要对定子绕组进行特殊设计以实现2种转速条件下效率最优。针对该需求,对比了3种单绕组双速电机实现方案,对比发现反向换相法在2种极对数情况下均能保持较高的基波绕组系数,进一步利用有限元方法研究了不同节距和绕组匝数对电机运行性能的影响,并提出了最优的绕组设计方案。以1台5.5 kW、4极电机为例,利用所提方法进行4/6极绕组设计并进行试验验证,结果表明2种转速下电机效率基本一致,验证了所提设计方法的可行性及有效性。 相似文献
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为了解决外永磁转子爪极电机漏磁较为严重的问题,提出了一种新型结构的外永磁转子横向磁通爪极电机。在对该种电机的结构、特点、材料以及运行机理分析的基础上,首先采用常规的等效磁路分析方法,建立了该种电机的等效磁路模型,并推导出各部分的磁阻和电抗的计算公式;然后利用有限元分析软件,建立了该种电机三维电磁场分析的仿真模型,并对电机内部磁场分布加以分析研究,且计算得到了电机的空载漏磁系数;最后给出了该种电机的气隙磁密及空载电动势波形。结果表明该新型结构电机具有良好的特性,也为该种电机的深入研究奠定了技术基础。 相似文献