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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
1变电站运行情况变电站系统接线图如图1所示。220 kV N变电站(以下简称N变)通过110 kV NH1405线路供电给110 kV H变电站(以下简称H变)Ⅰ段母线1号主变,NJ1406线路供电给H变Ⅱ段母线2号主变。H变高压侧110 kV母联断路器、低压侧10 kV母联断路器均断开,Ⅰ段母线、Ⅱ段母线分列运行,高低压侧备自投装置均投入。  相似文献   

2.
李永君 《电世界》2014,(10):7-9
1故障现象2013年4月,某110 kV变电站(系统接线如图1所示)Ⅱ段及2号主变停电检修,110 kV 906进线带Ⅰ段负荷运行。检修后送电,当值班员在后台机遥控操作合闸2号主变高压侧902断路器时,110 kVⅠ段母线差动保护动作,110 kV进线906断路器、母联903断路器、1号主变高压侧901断路器、1号主变低压侧931断路器(图中未画出)跳闸。  相似文献   

3.
对220kV红果变1号主变高压侧断路器与保护装置防跳回路不完善所带来的隐患进行可行性改造。  相似文献   

4.
林耿 《电世界》2014,(10):14-15
2013年9月,我局220 kV官埭变电站的运行人员对2号主变进行复电操作。当对2号主变220 kV高压侧断路器进行后台遥控合闸时,发现只有B、C相合闸成功,A相合闸不成功。2 s后,断路器的三相不一致保护发令跳开断路器的B、C相。继保人员根据该变电站的二次图纸对此故障现象进行分析、判断及处理,消除了由于2号主变220 kV高压侧断路器的远方/就地切换开关故障引起的断路器A相拒合故障。  相似文献   

5.
两次主变保护误动作原因查找及防范   总被引:1,自引:0,他引:1  
对采用两套独立运行的双直流系统的变电站,当两套直流系统之间存在寄生回路时,容易造成保护误动。下面就220 kV东湖变电站连续两次主变保护误动作事故进行分析和探讨。1 事故概况 1999年7月21日11:25,220 kV东湖变电站1号主变高压侧2201 B相开关、2号主变高压侧2202A相开关跳闸,经5 s延时主变微机保护(WBZ-21型)220 kV后备非全相保护动作出口跳开1,2号主变高压侧其它两相开关,造成220 kV东湖站110 kV及10 kV母线失压。 1999年7月28日16:03,220 kV东湖站1号主变高压侧开关三相同时跳闸,220 kV东湖站110 kV及10 kV母线再…  相似文献   

6.
朱业生  石安江 《电世界》2007,48(3):40-40
1 事故现象 某110kV变电站10kV系统为单母线接线,中性点不接地(见图1),两台主变运行,主变高压侧并列运行,主变低压侧10kV Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行,10kV母线采用分段备自投方式(暗备用)。事故当日运行方式为10kV分段断路器(QFS00)热备用,1号主变10kV进线断路器(QFS01)、2号主变10kV进线断路器(QFS02)均在合位。  相似文献   

7.
在高压侧为220kV的主变微机保护中,一般配置主变I段、主变Ⅱ段两套保护。两套保护各有完整的差动保护和220kV、110kV、10kV三级后备保护。主变I段保护一般通过断路器电流互感器采集电流,主变Ⅱ段保护一般通过套管电流互感器采集电流。在双母线带旁路的运行方式中,当主变高压断路器检修时,需用220kV旁路断路器替代主变高压断路器运行。以下介绍在220kV旁路断路器代主变高压断路器运行实践中遇到的两个问题,并提出解决方法,供参考。  相似文献   

8.
1事故经过 变电站220kV双母线并列运行,1号主变201断路器、3号主变203断路器、进线253断路器上220kV Ⅰ母;2号主变202断路器、4号主变204断路器、进线252,254断路器上220kVⅡ母;3号主变303甲断路器带35kV V段母线,4号主变304甲断路器带35kV Ⅷ段母线运行;3号主变303乙断路器、4号主变304乙断路器冷备用(未投运);35kVV段母线带363断路器、364断路器分闸位置、365断路器运行,359甲电压互感器运行。  相似文献   

9.
乔成银 《电工技术》2012,(10):18-19
220kV变压器高压侧断路器失灵,主变保护和母线保护应具有解除失灵保护电压闭锁及联跳主变三侧断路器的功能,但是常规变电站母线保护和主变保护没有此功能.以宁夏惠农220kV变电站改造工程为例,介绍主变保护和母线保护配合实现该功能的方法.  相似文献   

10.
黄荣辉 《电世界》2009,(9):32-33
1故障现象 2007年5月18日16:27,广东某500kV变电站2号主变高压侧B相套管发生闪络,主变2套差动保护动作,跳开三侧断路器。  相似文献   

11.
淮北电网220kV主变压器(以下简称主变)保护自投运以来,一直未接入主变失灵保护,其原因是220kV母差保护配置均为电磁元件或集成电路式,保护原理不能正确反应当主变中、低压侧线路出口故障、而中、低压侧保护或断路器拒动,高压侧断路器同时也拒动时在220kV侧的电压降落,无法形成专用解失灵保护电压闭锁的回路,从而导致220kV母差及失灵电压闭锁因灵敏度不足无法开放,  相似文献   

12.
《电世界》2017,(9)
<正>1事故情况及处理大阳66 kV变电站新建两台10 MVA主变,两条66 kV进线。66 kV为内桥接线,10 kV单母线分段,手车式10 kV开关柜,微机型保护测控。工程竣工验收后,2015年12月某日,在做2号主变气体保护传动试验时,2号主变66 kV侧进线断路器和66 kV内桥断路器动作跳闸,2号主变10 kV侧断路器拒动。在试验人员检查过程中发现,高压  相似文献   

13.
对220 kV变电站因CT二次接线错误引起1号主变零序保护动作,出口跳中压侧断路器,2号主变间隙保护动作,出口跳三侧断路器,总结事故中暴露出的若干问题,并对此类问题提出了预防措施.  相似文献   

14.
<正>某220 kV变电站1号主变发生跳闸故障,综合现场检查、故障录波、电气试验、天气等信息,确定是异物搭挂在1号主变220 kV断路器B相封闭式组合电器(GIS)套管上,导致了主变三侧断路器跳闸。为避免此类故障再次发生,保证电网稳定运行,在参考相关文献的基础上,提出了针对性的措施及建议[1-10]。1 220 kV主变跳闸概况1.1 故障前运行工况本次故障涉及的220 kV变电站有220、110、35 kV等3个电压等级。  相似文献   

15.
邱庆强 《电世界》2012,(7):41-42
1事故经过 5月10日中午,某变电站下起雷阵雨。变电站接线图见图1。14时16分15秒,10kV新华干线701断路器速断保护动作跳闸。14时16分16秒,10kV1号站变51T断路器速断保护动作跳闸。同时,1号主变差动保护动作,跳开1号主变高压侧101断路器和低压侧501断路器。  相似文献   

16.
某220kV变电站采用国电南自生产的变压器保护系统。2012-04-19T11:58,该变电站在新线路启动操作过程中拉开220kV 4021出线开关时,1号主变发出"轻瓦斯"、"有载轻瓦斯"和"绕组高温"告警,"重瓦斯保护动作"光字牌亮,1号主变高压侧开关跳闸。故障发生后,经检查发现1  相似文献   

17.
2009-11-12,某供电公司220kV变电站1号主变重瓦斯保护动作跳闸,10kV高压室21块高压屏柜及1号主变10kV限流电抗器因短路电弧及电弧火焰高温烘烤而不同程度损坏。事故前该站的运行方式为,220kV系统单母线运行,110kV系统双母并列运行,  相似文献   

18.
任泽华 《电工技术》2021,(23):105-106
某220 kV变电站#1主变差动保护动作跳开主变高压侧301断路器、低压侧001断路器,为避免再次发生类似事件而影响电网的稳定运行,对事故发生的原因进行了分析,并制定了相应的防范措施。  相似文献   

19.
220 kV主变保护在旁路代运时的若干问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案。并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作。  相似文献   

20.
《电世界》2016,(3)
正公司目前有两路110kV电源进线,向两座110kV变电站供电。1号110 kV变电站有四台110kV/6kV主变压器,6kV侧采用单母线分段运行方式。1号主变110 kV侧气体绝缘组合电器(GIS)进线断路器(以下简称事故断路器)曾在10 d内两次跳闸,而6 k V侧电源断路器却处于正常合闸状态,在微机后台监控系统及主变综合保护  相似文献   

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