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相似文献
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1.
郭振廷  周文玉 《铸造》1999,(1):30-32
对比分析了我国农用汽车及拖拉机轮辋三种材料的性能,认为韧性铁素体球铁轮辋具有一定优势。铸态球铁轮辋的化学成分(%)为:35~40C、26~30Si、Mn≤035、P≤008、003~005Mg残、002~004RE残,经合理的球化、孕育处理,可达到球化1~4级、石墨球大小5~7级,基体中铁素体比例大于75%,其力学性能:σb≥450MPa、δ≥10%。  相似文献   

2.
影响大断面球铁件石墨形态的因素   总被引:1,自引:1,他引:0  
综述国内外有关大断面球铁件石墨形态及其影响因素的有关报道。介绍了,化学成分、工艺过程、凝固过程等。推荐了用于生产的碳当量CE=42~43,20%~22%Si,004%~005%Mg残S<0028%,浇注温度=1350~1360℃,孕育总量为02%~03%Si。  相似文献   

3.
奥—贝球铁合金磨球的研制和应用   总被引:6,自引:1,他引:5  
吴明祥  郑望林 《铸造》1998,(1):34-36
选择高碳(33~40%C),低硅(22~29%Si),尽量减少有害元素(Mn<05%、P<005%、S<003%),钼、铜配合进行合金化(Mo<05%、Cu<10%)球铁,使用稀土镁硅铁合金球化处理后用金属型铸球;尔后采用等温淬火工艺(860~920℃×40~90min,280~320℃×60~90min)生产的奥贝合金球铁磨球破碎率低、耐磨性较好。  相似文献   

4.
RE-Si变质处理对钒白口铸铁组织及性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用RE-Si复合变质剂对钒白口铸铁(1.80~2.10%V)进行变质处理,并制定了五种热处理工艺。试验结果表明,变质处理可以改善钒白口铸铁的组织和性能,热处理是进一步改善组织及性能的重要手段。本试验结果是,由1.0%SiFe+0.234%RE残复合变质处理并经1000℃正火处理,铸铁的综合性能最好,αk=18.78J/cm2;σbb=1322.02MPa;HRC=47.5;ε=1.43。  相似文献   

5.
锑和轻稀土在厚断面球铁件中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
汪龙富  龙荷荪 《铸造》1999,(5):29-32
生产厚断面球铁铸件,由于凝固周期延长和市售原材料不纯净等因素,质量存在问题。采用微量锑和含铈、镧的轻稀土材料,辅以原铁水脱硫、有效的瞬时孕育,可使厚断面球铁件获得良好的球化效果(石墨球数:84~101个/mm2)和较高的力学性能(σb=704MPa、δ5=60%、ak=60J/cm2)。  相似文献   

6.
报道了Fe76Cu1Nb2V1Si10B10新型纳米晶合金的研究结果。透射电镜和穆斯堡尔谱研究表明,合金经833K×30min真空退火,形成由平均晶粒尺寸为18nm左右的α-Fe(Si)相(~86%)和少量非晶组成的显微结构。合金的饱和磁感应强度B5为142T,f=1kHz时有效磁导率(μe)的最大值为578%×10-3H/m,铁损P12/2k≤223kW/m3,P11/10k≤237kW/m3,P05/20k≤165kW/m3,P02/100k≤315kW/m3,矫顽力Hc≈13A/m。合金具有明显的磁场处理效果,经纵向磁场退火后其B30、Br/B30分别为149T、091,经横向磁场退火后其B30、Br/B30分别为135T、009。与Fe735Cu1Nb3Si135B9相比,由于用V代替部分Nb,提高了钢水流动性,改善了快淬合金带材的力学特性,降低了成本。  相似文献   

7.
刘满平 《铸造》1998,(2):40-43
综述了内外有关大断面球铁件石墨形态及其影响因素的有关报道。介绍了,化学成分、工艺过程、凝固过程等。推荐了用于生产的碳当量CE=4.2-4.3,2.0%-2.2%Si,0.04%-0.05%Mg残S〈0.028%,少注温度=1350-1360℃,孕育总量为0.2%-0.3%Si。  相似文献   

8.
王茂松 《铸造》1998,(7):25-27
设定成分(质量分数,%)为:365~372C、180~200Si、053~070Mn、080~085Ni、S<004、P<010的低镍合金马氏体球墨铸铁磨球,经850~900℃淬火,240℃回火后获得马氏体和残余奥氏体组织,бb达600MPa,硬度达HRC53~58,αk值为8~12J/cm2;球耗仅为105kg/t(最高值)。  相似文献   

9.
固定生铁(低硅:125%~165%Si)来源,采用高碳当量(CE=43%~49%)、高铁水出炉温度(1420℃~1460℃),采取浇包孕育、铁水槽孕育相结合的一次大剂量孕育工艺。10年来生产的3200吨球铁件,合格率在98%以上。  相似文献   

10.
介绍获得铸态QT700-2球墨铸铁的生产方法:1原铁液在7t/h水冷冲天炉内熔化,出铁温度1420~1480℃;炉内用2%CaC2脱硫,炉前用Na2CO3进行包内脱硫,使S原≤0.035%。2球化剂为FeSimg10Re9,孕育剂为75FeSi,Si-Ba合金和Si-Bi合金粉剂。采用凹坑式浇包冲入法进行球化处理,球化剂加入量为铁液量的1.4~1.6%,处理时同时加入Cu、Sn、Mo等合金元素和Si-Bi粉剂,球化处理后加入小剂量硅铁粒和自制复合孕育粉剂进行二次孕育,随后用Si-Ba合金进行浮硅…  相似文献   

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