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采用混合盐原位反应方法制备了不同TiB_2含量的TiB_2/Al-7Si复合材料,研究了TiB_2含量和Mg含量对复合材料冲击性能的影响。随TiB_2或Mg含量的增加,复合材料中的α-Al相和共晶Si细化,但冲击性能均呈下降趋势。未添加TiB_2和Mg时,Al-7Si合金的冲击韧度最高,约为14.2J/cm~2,加入5%的TiB_2后,冲击韧度降低至12.6J/cm~2,再加入1.5%和3%的Mg后,冲击韧度进一步降低至10.9和10.4J/cm~2。5TiB_2/Al-7Si复合材料断口形貌主要呈韧窝和准解理断裂,具有混合型断口特征。 相似文献
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《铸造》2016,(3)
本文介绍了三种不同变质处理方式(即:变质剂炉内加入、出钢槽中加入和铁液包中加入)对Cr15高铬铸铁组织和性能产生影响的差异。采用光学显微镜、扫描电镜观察和分析了高铬铸铁的组织特征;运用XRD分析了高铬铸铁的物相组成;检测了不同变质处理后高铬铸铁的冲击韧度和硬度。试验结果表明:经过变质处理后,Cr15高铬铸铁的初生奥氏体晶粒发生细化,共晶碳化物倾向于由连续网状向断网状的条块转变。钢包内变质效果最为明显,炉内次之,出钢槽变质效果最差。冲击韧度的变化与组织变化相对应。钢包内变质处理冲击韧度达到8.2 J/cm~2,炉内变质处理达到7.8 J/cm~2,出钢槽变质处理达到5.2 J/cm~2,而未变质处理为4.8 J/cm~2;变质处理在使冲击韧度改善的同时也使硬度值略有增加。 相似文献
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低合金白口铸铁复合变质的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
文中介绍的是一种主要用B、V、Ti及碱金属,稀土金属进行复合变质处理的方法.试验表明,该法可使低合金白口铸铁的碳化物形态明显改善,使a_k值提高为未变质处理的2倍以上.经合适变质的低铬白口铸铁的a_k值在铸态下可达10J/cm~2,经热处理可达12J/cm~2. 相似文献
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微量稀土元素对钯的组织结构之影响 总被引:4,自引:1,他引:3
微量稀土元素加入钯中,使Pd的晶格点阵膨胀,增大成分过冷,改变铸态组织,细化晶粒,净化杂质,提高位错密度,降低层错能,如Eu使Pd的层错能由113×10~(-7)J/cm~2降低到65×10~(-7)J/cm~2。 相似文献
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本文是为开发一种磨球成型新工艺——水平连铸白口铸铁棒材料轧成球所做的基础研究。本文研究了锰白口铸铁的塑性变形能力,测定了温度与临界变形率的关系曲线,并对锰白口铸铁成型能力做了试验。结果表明:锰白口铸铁具有较宽的变形温度区间,在850℃时变形量已超过55%,显示出良好的热塑性变形能力,经高温塑性变形后碳化物成孤立块状分布在基体中,从而使得冲击韧性由铸态的3J/cm~2提高到10J/cm~2。 相似文献
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对低铬铜白口耐磨铸铁(Cr1.5~2.0%,Cu0.5~1.0%),通过正火和等温淬火处理,改变网状碳化物的形貌、大小及分布,可大大提高其冲击韧性和硬度。结果表明,950%×1.5h加热正火,a_k值达7.25~9.9J/cm~2,硬度达54.3~56.1HRC;950℃×1.5h加热,290℃等温淬火,a_k值达11.92~14.6J/cm~2,硬度达52~55HRC。 相似文献
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重型机器厂生产的中铬耐磨铸钢硬度HRC≥57,冲击韧性a_k≥20J/cm~2。易于加工,适于制做中等冲击工况下的耐磨件。 相似文献
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用奥氏体——贝氏体球铁试制汽车齿轮,采用分步等温淬火法热处理,σ_b达1000~1380Mpa,a_k达42~97J/cm~2,δ达2~8%。 相似文献
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生产中小型铸态铁素体球铁件时,当(%)P≤0.05、S≤0.025、Mn≤0.55、C=3.4~3.65、Mg残=0.03~0.055、RE残=0.02~0.045、QT450—10的Si含量为2.75~3.25%最佳。其力学性能可达到δ_b≥450MPa、δ≥15%、常温ε_K≥60J/cm~2、低温(-40℃)a_k≥40J/cm~2。 相似文献
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选用电子束焊接方式对14 mm厚铸态Ti-Al-Mo-Zr钛合金进行焊接,在合适的工艺参数下获得成形良好、无内部缺陷的焊接接头。室温下测试与分析焊接接头的显微组织、显微硬度和力学性能,结果显示焊缝处主要由β相基体和粗大的针状α相组成,热影响区处受焊接热循环作用部分转变为网状片层组织。焊缝处硬度略高于母材处,接头整体硬度分布均匀,无明显弱化区域;接头焊缝处抗拉强度优于母材,焊缝处冲击值AKV达到75 J/cm~2,热影响区冲击值为73 J/cm~2,Ti-Al-Mo-Zr钛合金电子束焊接接头冲击韧性良好。 相似文献
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采用不同工艺参数进行了新型含钒机械轴承钢锻造,并进行了锻造工艺优化前后的冲击性能和耐磨损性能的测试与分析。结果表明:与工艺优化前相比,工艺优化后的冲击韧度增大了7.9 J/cm~2(32.8→40.7 J/cm~2),磨损体积减小了6.8×10~(-3)mm~3(18.4×10~(-3)→11.6×10~(-3)mm~3),新型含钒机械轴承钢试样的冲击性能和耐磨损性能均得到显著提高。新型含钒机械轴承钢的优化锻造工艺为1140℃始锻温度,900℃终锻温度,拔长比4。 相似文献
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本文研究了显微组织对用于铝合金铸模的铸造H13钢的冲击韧性的影响,试验了高温扩散退火工艺。结果表明,由于改善了组织的偏析状况因而使CH13钢的冲击韧性值提高2倍以上达135J/cm~2。文章分析了冲击韧性提高的原因。 相似文献
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《铸造》2017,(8)
研究了非金属夹杂物对核电机组用铸钢GX4CrNi13-4材料冲击性能的影响。扫描电镜(SEM)观察和能谱分析(EDS)结果表明:GX4CrNi13-4铸钢中主要夹杂物为角状不规则的Al_2O_3和硫化物,其中单个Al_2O_3夹杂物的尺寸在5~20μm,数量较多。Al_2O_3夹杂物与硫化物形成复合夹杂并且聚集生长,分布范围为100μm左右。通过真空脱气、减少含铝脱氧剂的使用和脱渣处理,有效改善了铸件的夹杂物水平,使钢中Al_2O_3夹杂物数量下降,尺寸减小为5μm左右,GX4CrNi13-4铸钢冲击韧性由23.67 J/cm~2提高到128.33 J/cm~2,超出国家标准,为实现第三代AP1000 MW核电汽轮机大型核心铸钢件的国产化奠定了坚实的基础。 相似文献