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研究了淬火工艺参数,特别是淬火移动速度对导轨表面硬度、淬火层深度、变形量以及产生裂纹的倾向的影响,以及铸件的化学成分对表面硬度、淬硬层深度的影响。通过对床身加压处理,使机床导轨在精刨后凸起,减小淬火后导轨的变形量,可以保证导轨磨削处理后,仍有有效的硬化层深度。同时,介绍了导轨表面缺陷的各种修补方法以及优缺点。 相似文献
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《重型机械》2020,(1)
为了解决厚壁管在淬火过程中出现的弯曲度和椭圆度问题,提出了采用"浸淬+旋转+内喷"新工艺,其淬火设备的核心部件是旋转升降装置。本文分析了钢管淬火时的钢管转速、搅拌水水量及压力、内喷水流速及压力等对钢管淬透性的影响,研发设计了一种专用的旋转升降装置。该装置具有旋转、压紧及出料等综合功能,既满足了工艺要求的钢管快速浸入,又保证在浸入时钢管高速旋转。对旋转升降装置的液压控制系统、电气控制系统进行了研究。其液压控制系统采用恒压变量泵,通过电液比例控制流量的变化实现框架梁的快速同步升降,大规格插装阀的应用为框架梁快速运行提供了支持;差动回路加大了框架梁下降速度,减小了液压泵的数量。电气控制系统采用PLC、位移传感器,通过闭环控制自动调节框架梁两端升降缸的比例阀电信号,确保钢管两端同时浸入淬火介质,保证钢管全长的淬火效果并减少钢管的弯曲度及椭圆度。生产实践证明,该装置运行平稳可靠,满足了浸淬式钢管整体淬火工艺的要求。 相似文献
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气缸套材料为合金铸铁,其内表面要求淬硬以提高耐磨性。采用高频感应淬火可使气缸套获得必要的表面硬度、淬硬层深度和显微组织,但畸变量较大。试验表明,对气缸套进行去应力退火,合理设计感应器,优化感应淬火的各项工艺参数,可使气缸套的淬火畸变量控制在要求范围内。 相似文献
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精轧螺纹钢筋质量问题及工艺控制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了精轧螺纹钢筋外形尺寸超差、性能波动的原因.通过调整成品前K2孔型凸度,显著减少了启动面dv尺寸超差.通过合理估算成品前滑值以及合理设计成品槽加工参数、改进相位调节器等措施,有效解决了横肋严格对正以及和锚固螺母配合的问题.同时,对工艺参数进行了优化,在保证终轧温度950~1000℃,卸钢温度600~650℃条件下,钢筋性能良好. 相似文献
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以E304拖拉机前驱动轴的感应淬火为例,介绍了大变径轴类零件感应淬火的新工艺控制技术,解决了原工艺生产中零件淬硬层不连续的技术难题.其方法可以应用到同类大变径轴类零件的感应淬火工艺中. 相似文献