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《中外能源》2020,(9)
随着环保标准的日益严格,企业外排废水中COD、氨氮和总氮等已成为非常重要的控制指标。针对洛阳石化热电部煤粉炉脱硫脱硝过程中产生的高氨氮含盐废水的处理进行了深入分析,通过优化锅炉运行,采取可行性措施,从源头上削减NO_x浓度,减少氨逃逸量,降低双脱废水中氨氮浓度。通过充分发掘现有装置的潜力和作用,分别将高氨氮含盐废水送至化纤污水装置、含盐污水装置、延迟焦化装置和污水汽提装置进行处理。通过对比运行结果,发现将双脱废水送污水汽提装置进行处理是一个有效可行的新工艺:通过新增流程,将双脱废水送至污水汽提装置,同时在污水汽提塔内加注15%(质量分数)的NaOH溶液,提高塔底含硫污水的pH值,保证塔底净化水的pH值≥10,氨氮浓度≤40mg/L,从而也从汽提塔侧线多抽出了NH_3产品,最终保证了双脱废水得到有效处理和实现达标排放。 相似文献
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研究了"水解酸化一体BAF"组合工艺处理高浓度氨氮废水的性能特点,试验结果表明,该工艺对高浓度氨氮废水具有较好的处理效果,其出水COD达到100mg/L左右,平均去除率为64.69%,出水NH3-N平均值是3.51mg/L,去除率为95.16%,出水TN平均值是29.17mg/L,去除率为64.29%,各单元处理效果分析表明装置各处理区域均均能达到较好处理效果。 相似文献
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潘晋峰 《福建能源开发与节约》2010,(1):62-63,76
研究了“水解酸化一体BAF”组合工艺处理高浓度氨氮废水的性能特点,试验结果表明,该工艺对高浓度氨氮废水具有较好的处理效果,其出水COD达到100mg/L左右,平均去除率为64.69%,出水NH3-N平均值是3.51mg/L,去除率为95.16%,出水TN平均值是29.17mg/L,去除率为64.29%,各单元处理效果分析表明装置各处理区域均均能达到较好处理效果。 相似文献
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石油化工催化剂生产废水处理国内技术进展 总被引:2,自引:0,他引:2
石油化工催化剂生产过程中产生的废水已经成为制约催化剂发展的重要瓶颈之一,由于其组成的特殊性,处理难度大,往往需要开发特殊的处理方法.综述了国内石油化工催化剂,包括白土催化剂、分子筛催化剂及聚烯烃催化剂生产废水的处理技术,其中废水中的悬浮物处理可采用微滤法和絮凝法,通过微滤或絮凝,废水中SS的脱除率可达90%以上;微滤法在处理悬浮物时具有速度快、效率高等优点;高氨氮废水可采用生物法、热泵闪蒸汽提法、离子交换法和耦合法进行处理,且将物理、化学、生物、吸附等技术进行耦合是废水处理的发展方向,经过耦合技术处理的氨氮废水可达到国家排放标准.就整个催化剂废水处理的目标而言,一是将废水中的有用成分分离出来加以再利用,二是将废水中的有害成分转化为无害成分排放,三是将废水处理至一定水平,然后循环使用. 相似文献
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