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汽车涂装废水成分复杂,处理比较困难,对涂装废水处理工艺进行优化设计,对各种废水采取分段前处理,再与水解——接触氧化法组合,通过系统调试和运行,CODCr、BOD5、总磷、LAS、石油类等指标优于GB8978-1996污水综合排放标准一级标准,该工艺耐水质冲击,费用低,管理方便. 相似文献
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某铅锌矿选矿废水采用沉淀-吸附-混凝-调p H-回用的废水处理工艺,出水符合GB8978-96《污水综合排放标准》一级标准。实验结果表明,处理后废水可循环利用,而且运行成本较低,容易在企业中推行。 相似文献
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太阳光Fenton氧化-混凝联合处理含酚废水 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了煤气含酚废水和模拟苯酚废水的太阳光Fenton氧化-混凝联合处理技术,比较了混凝法、太阳光Fenton氧化法及其联合技术对含酚废水的处理效果。结果表明,太阳光Fenton体系可有效地氧化降解含酚废水,但废水完全矿化所需的H2O2用量较大,导致处理成本较高。含酚废水直接采用混凝处理的效果不理想,CODCr和挥发酚去除率较低(6.5%~28.7%)。采用太阳光Fenton氧化-混凝联合技术处理中等浓度的煤气含酚废水,使其CODCr和挥发酚浓度达到国家二级排放标准,只需投加700mg/L的H2O2,而单纯采用太阳光Fenton氧化所需消耗的H2O2大于2800mg/L,即联合技术可节约H2O2用量3倍以上。结果还表明晴天下太阳光Fenton氧化反应45min与人工电紫外光Fenton氧化反应30min对含酚废水的处理效果相当。太阳光Fenton氧化-混凝联合技术具有能耗低、处理效率高、处理量大等特点,在环境治理领域具有更广阔的应用前景。 相似文献
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用工程实例介绍了曝气水解调节-UASB-DAT-IAT-混凝气浮处理工艺在处理淀粉废水中的应用,该工艺对CODcr去除率达到99.1%,BOD5去除率达99.7%,SS总去除率为98.5%.处理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定排放标准的要求,具有一定的推广价值. 相似文献
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介绍了应用“混凝沉淀-芬顿氧化-微电解-混凝沉淀-UBF-接触氧化-沉淀-活性炭吸附”多种工艺联合处理医药及其中间体生产废水。处理后的废水经监测证明,各项指标均达到国家排放标准,其中COD、BOD、SS及色度的去除率分别为99.5%、98.6%、85.7%和97.2%以上。为医药难降解废水的处理开辟了新途径。 相似文献
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液晶显示屏化学清洗废水中含有大量的工业清洗剂,污染物成分复杂、COD浓度变化大、可生化性差,污染物分子结构稳定,一般物理化学方法很难降解。本研究利用"格栅+调节预曝气池+催化氧化塔+复合混凝沉淀"工艺处理液晶显示屏化学清洗废水,可使废水中的色度、COD、BOD5的去除率分别达到85%、92%、50%,出水各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准要求。 相似文献
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电混凝法处理电镀废水中的Cu^2+和Zn^2+ 总被引:1,自引:0,他引:1
利用电混凝法处理含Cu^2+和Zn^2+的电镀废水,系统地考察了电解电压、进水pH值、极板间距、电解时间等因素对废水处理效果的影响,确定了最佳的电解条件。实验结果表明,电混凝法处理的电镀废水出水水质较好。当电压为80 V,pH值为5,电解时间30 min,极板间距为10 mm时,处理后的废水中Zn2+浓度为0.36mg/L,去除率达到97.9%,Cu^2+浓度为0.0049 mg/L,去除率达到99.9%,均可达到国家规定的排放标准,且该法运行方便,处理时间短,是较理想的电镀废水处理工艺。 相似文献
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对油气田含硫废水来源、组成及危害进行分析,提出化学混凝-臭氧氧化复合处理的工艺技术。通过单因素和正交实验,对化学混凝及臭氧氧化处理的影响因素进行分析,得到了优化的工艺条件:①采用化学混凝处理时,混凝剂选用HNJFZ混凝剂(加量为3500mg/L),絮凝剂选用FASG絮凝剂(加量为15mg/L),体系的pH值为8~9;②采用臭氧氧化深度处理时,臭氧浓度为60mg/L,氧化时间为40min,pH值为10.0左右。采用上述复合处理工艺条件对含硫废水进行处理验证。验证结果显示,含硫废水的水色清澈,CODCr由6346mg/L降至98.5mg/L,S2-浓度由132mg/L降至0.897mg/L,去除率分别达到98.4%和99.3%,可满足污水综合排放标准(GB8978—1996)的要求。 相似文献
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采用隔油 混凝气浮 SBR为主的工艺流程对高有机浓度鱼油精炼废水进行处理,经过调试后,系统对各项主要污染物指标的处理率均达99%以上,出水水质达到国家三级排放标准,运行效果稳定,具有显著的经济效益,实现了预期的工程目标。 相似文献
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林鑫 《福建能源开发与节约》2014,(3):70-72
介绍了采用“混凝沉淀-UBF-AO”工艺处理茶浓缩液废水的设计和调试运行经验.在进水COD为1200~1500mg/L、BOD5为80~90mg/L、SS为300~650mg/L的条件下,经处理后出水COD为81~93mg/L、BOD5为16~27mg/L、SS为43~58mg/L,各项指标均达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,工程实践表明该处理系统具有耐冲击负荷、运行管理简单、工程投资省、运行费用低等特点. 相似文献
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石油化工催化剂生产废水处理国内技术进展 总被引:2,自引:0,他引:2
石油化工催化剂生产过程中产生的废水已经成为制约催化剂发展的重要瓶颈之一,由于其组成的特殊性,处理难度大,往往需要开发特殊的处理方法.综述了国内石油化工催化剂,包括白土催化剂、分子筛催化剂及聚烯烃催化剂生产废水的处理技术,其中废水中的悬浮物处理可采用微滤法和絮凝法,通过微滤或絮凝,废水中SS的脱除率可达90%以上;微滤法在处理悬浮物时具有速度快、效率高等优点;高氨氮废水可采用生物法、热泵闪蒸汽提法、离子交换法和耦合法进行处理,且将物理、化学、生物、吸附等技术进行耦合是废水处理的发展方向,经过耦合技术处理的氨氮废水可达到国家排放标准.就整个催化剂废水处理的目标而言,一是将废水中的有用成分分离出来加以再利用,二是将废水中的有害成分转化为无害成分排放,三是将废水处理至一定水平,然后循环使用. 相似文献