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相似文献
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1.
介绍了无机-有机单体聚合物钻井液的2种配方,并对此钻井液作抗温、抗盐、抗钙污染、页岩回收率、渗透率恢复值性能评价。结果表明,此钻井液经120℃以上老化处理、氯化钠和氯化钙污染情况下,滤失量变化不大,页岩相对回收率90%以上,渗透率恢复值高,有利于保护油气层。重点介绍了此钻井液在中原油田72-142等井应用情况,结果表明,该钻井液具有较强的抑制能力,起下钻一次到底,完井电测一次成功,避免替换钻井液,使钻井液成本节约23.3%。  相似文献   

2.
坨-胜-永断裂带高密度深井钻井液技术   总被引:5,自引:3,他引:2  
坨-胜-永断裂带储油层埋藏深、压力高,断层发育,构造较复杂,在钻井过程中容易发生与高密度钻井液相关的钻井问题。通过分析研究,确定在三开之前采用低密度聚合物铵盐体系,三开之后采用抗高温抗盐的聚合物硅氟防塌降滤失钻井液。提出了在该区块使用高密度钻井液技术的主要施工措施:禁止直接加加重材料.采用混重钻井液的逐步加重方式,同时保证加重材料有充分的水化时间;对直井,润滑剂总含量应为2%~3%.对定向井,润滑剂总含量应为3%~5%;该区块高密度钻井液用水的矿化度不能超标,氯离子含量应小于1000mg/L,钙镁离子含量均应小于200mg/L;处理剂应具备良好的抗高温和抗盐性能;保证四级固控设备的使用率,特别是离心机在每次下钻后调整钻井液时的使用至关重要。现场应用表明,聚合物硅钾基防塌降滤失钻井液具有滤失量低、抑制性强、抗高温、防塌和润滑性能好、携岩能力强等优点。  相似文献   

3.
高钙盐钻井液体系的研究与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
中原油田的白庙、河岸、文东和卫城等地区存在着大段易分散、膨胀的泥页岩,造成井下事故。为此,研制了高钙盐钻井液体系。室内实验结果表明,高钙盐钻井液体系能抗150℃以上高温,具有良好的流变性和较低的滤失量,滤饼韧性好;具有和饱和盐水相当的强抑制性,抗盐膏;具有较好的保护油气层作用。现场应用表明,高钙盐钻井液达到了:①固相容量限高。抑制性强,在密度为1.4g/cm^3、膨润土含量为43g/L的情况下仍保持低粘度和切力;②机械钻速比邻井提高30%左右;③维护处理简单,处理成本低;④使用密度比邻井低0.05g/cm^3.保护油气层效果好,静态和动态岩心渗透率恢复值都大干80%。高钙盐钻井液较好地保护了油气层.成功地解决了泥页岩膨胀分散和垮塌问题。  相似文献   

4.
高温(220℃)高密度(2.3 g/cm3)水基钻井液技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对钻井工程需求,评价优选出了抗高温钻井液用高温保护剂、降滤失剂、封堵剂等钻井液处理剂,并进一步优选出了抗高温(220℃)高密度(1.80~2.30g/cm^3)水基钻井液配方。室内评价结果表明:该体系具有良好的抑制性和抗钻屑污染性能,抗钻屑粉污染达10%;具有一定的抗电解质能力,抗盐达2%,抗氯化钙达0.5%;具有良好的润滑性能;容易配制和维护。  相似文献   

5.
通过对聚合物降滤失剂作用机理以及抗盐机理的分析,确定了高效钻井液用降滤失剂的合成方向,在丙烯类聚合物中引入羧钙基、在聚合中引入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠单体,同时引入可聚合的具有表面活性的大分子基团,研究了聚合物合成的最佳单体配比及反应条件,合成了一种钻井液用抗盐耐温降滤失剂。性能评价结果表明,该降滤失剂用量为0.5%时,饱和盐水的滤失量仅为5.6 mL,降滤失效果较好,耐温性能好,抗温达120℃,同时兼具一定的提黏、泥页岩抑制性,抗盐、抗钙的能力,是一种综合性能较好的聚合物,其工艺容易控制,推广性较强。  相似文献   

6.
钻井液用两性聚合物降滤失剂SA   总被引:4,自引:0,他引:4  
赵东滨 《油田化学》1998,15(4):297-300
合成了一系列丙烯酰胺/二甲基二烯丙基氯化钠/丙烯磺酸钠三元共聚物,考察了此系列(SA系列)合成产物的抗盐抗钙性能、抑制性能、在淡水、盐水及高钙盐水基浆中的降滤失性能及所处理基浆的流变性能。研究结果表明,SA系列两性离子聚合物能抗盐抗钙,抑制性强,具有一定的降滤失性能,可用作钻井液降滤失剂  相似文献   

7.
多羟基聚合物钻井液研制及应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
多羟基聚合物具有较高的羟基密度而且羟基是三维的和多方向的,这些特点加强了多羟基聚合物对页岩抑制作用。以多羟基聚合物为主刘,在对聚合物包被剂、防塌剂和降滤失剂进行优选实验的基础上,研制了多羟基聚合物钻井液。对该钻井液的抑制性、流变性、滤失造壁性、润滑性以及对油气层的保护性能进行了评价实验,分析了该钻井液的作用机理,并进行了现场试验。室内实验和现场应用表明,多羟基聚合物钻井液具有优良的防塌性、润滑性和滤失造壁性,能有效抑制粘土水化膨胀与分散,起到稳定井壁及保护油气层的作用,能满足复杂地质条件下钻井的需要。  相似文献   

8.
复合醇盐水钻井液体系的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
大庆油田松辽分地北部2500m以内的中浅层井使用的水基钻井液均存在不足,突出表现为体系的抑制性差,井径扩大率大,井眼不规则,为了稳定井壁不得不提高钻井液密度,因而影响了油气层的发现和保护,为此开发了复合醇盐水钻井液体系,该体系主要由3种不同浊点的聚合醇,抗盐降滤失剂,增粘剂,超细碳酸钙、甲酸甲及甲酸钠组成。室内研究与现场应用结果表明,复合醇盐水钻井液体系具有优良的页岩抑制性,井眼规则,稳定性好,抗温可达160℃,具有较好的润滑性能和较高的膨润土溶量限;保护油气层效果好;该体系使用的聚合物易生物降解,不会造成对环境的污染,对钻具腐蚀性小。  相似文献   

9.
硅氟钻井液的研究与应用   总被引:7,自引:2,他引:5  
为解决钻井施工中深部地层或复杂地层的井壁稳定、高温老化、抗盐抗钙和油层保护等技术问题,开展了以硅氟产品SF260、SFJ-1、SKHM为主剂的新型抗高温、抗盐,抗钙钻井液的研究.并对SF260和SFJ-1进行了综合评价及与同类处理剂的对比试验,针对盐膏层和泥页岩地层特点,优选出了硅氟聚磺钻井液配方。室内试验表明,SF260具有很好的抗高温、抗盐、抗钙的性能.降粘效果明显;SFJ-1能满足深井抗高温钻井施工要求,是一种良好的深井抗高温降滤失剂;SKHM具有良好的抑制泥页岩水化分散作用;硅氟钻井液转型较容易。现场应用表明,硅氟钻井液抗温能力强,流变性能稳定;具有良好的抑制性、膨润土容量限高,岩屑代表性强.保证了地质取全取准资料;具有良好的抑制防塌能力,缩短了钻井周期和油气层的浸泡时问,较好地保护了油气层,完井各项作业顺利。  相似文献   

10.
钻井液用抗盐降滤失剂MPA-99的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
以丙烯酰胺、丙烯酸、2—丙烯酰胺基—2—甲基丙磺酸等为主要原料,采用正交试验方法,通过优选共聚物的最佳原料配氏,并在大分子中引入羧钙基、磺酸基等多种官能团,合成了一种抗温、抗盐、抗钙镁离子污染的新型钻井液用聚合物降滤失剂MPA—99。该降滤失剂为淡黄色粉末,在饱和盐水、复合盐水和高钙镁离子钻井液中均具有较强的降滤失效果,并且抗温能力强,是一种综合性能较好的抗盐降滤失剂。室内评价和现场应用表明,聚合物降滤失剂MPA—99在淡水、复合盐水、饱和盐水钻井液中均具有良好的降滤失能力,并且与常规处理剂配伍性好;MPA—99具有较强的抗温、抗钙镁污染能力,钻井液性能稳定,既使在钻穿盐层时,钻井液性能变化也很小,满足了钻井施工的需求。MPA—99生产工艺简单,具有推广应用价值。  相似文献   

11.
新型水基微泡沫钻井液的室内配方优选和性能评价   总被引:3,自引:1,他引:2  
分析了微泡沫在水溶液中的具体结构及微泡沫钻井液分散细、稳定性好的原因。通过室内试验优选出了水基微泡沫聚合物钻井液的配方,并对其密度、流变性、稳定性和滤失性等性能进行了评价试验,总结出压力、温度和剪切速率等对其性能的影响规律。根据优选配方所配制的微泡沫水基聚合物钻井液性能稳定、密度低(循环当量密度维持在0.93~1.04kg/L),具有保护储层的功能,不需要增加钻井设备,能满足近平衡或欠平衡钻井的要求。  相似文献   

12.
为了开发深部的油气藏,在钻进事需要使用性能更为优良的加重钻进液。为此,研制了一种新型的抗高温高密度水基钻井液体系。  相似文献   

13.
段力军 《石油机械》1996,24(6):54-58
LZCQ/3离心式真空除气器是用来除去气侵钻井液中直径小于0.8mm的小气泡的除气设备。它采用水平离心力场和负压双重作用原理来达到除气目的,其处理量为3m3/min,除气效率为95%~99%,可有效地除去侵入钻井液中的气体,避免因气侵造成的井涌、井喷和盲目加重钻井液而引起的井漏等恶性事故。这种除气器具有安装、操作、维护保养方便,无故障工作时间长等特点,可兼作搅拌器用于搅拌罐内钻井液,代替离心泵倒罐。  相似文献   

14.
国内外超高温高密度钻井液技术现状与发展趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
简要介绍了国内外超高温井的情况,从油基钻井液、合成基钻井液及水基钻井液三方面介绍了国内外超高温高密度钻井液的研究与应用现状,并指出了超高温高密度钻井液的发展方向。国外早期超高温钻井液以水基钻井液为主,近年来油基和合成基钻井液应用越来越多,尽管钻遇的井底温度已经超过300 ℃,但钻井液最高密度没有超过2.40 kg/L。国内超高温高密度钻井液以水基钻井液为主,与国外相比,尽管应用的温度没有国外高,但钻井液密度高,已经突破2.50 kg/L。相对而言,国外在超高温高密度钻井液方面更注重高性能专用产品的开发,而国内尽管在超高温钻井液处理剂研究方面已经开展了大量的工作,但没有形成系列产品,大部分研究局限在实验室,超高温高密度钻井液多在传统处理剂基础上,或采用国外产品形成,钻井液的综合性能还不能满足现场需要。国外超高温高密度钻井液已经成熟,目前的研究重点是改善钻井液的环境可接受性。我国应在专用产品开发的基础上,形成配套的钻井液体系,并围绕环保、高效、经济的目标进行油基和合成基钻井液研究。   相似文献   

15.
CY-1无渗透钻井液处理剂的室内试验研究   总被引:14,自引:5,他引:9  
为解决钻井过程中经常遇到的压差卡钻、钻井液漏失、井壁垮塌及地层严重损害等问题,保证安全、快速钻进的同时,节约钻井成本,提高油气产量,人们研究开发了一种提高地层承压能力的新型钻井液体系,其中零滤失井眼稳定剂和防漏堵漏零滤失井眼稳定剂是其两个关键处理剂。研制了一种提高地层承压能力的CY-1无渗透处理剂,并对其性能进行了室内试验研究及评价,结果表明,CY-1处理剂与国内外同类产品相比,能快速形成封堵膜,降低钻井液的滤失量,提高砂床和砂岩的承压能力,而且成本较低,效益显著。  相似文献   

16.
聚胺高性能钻井液是性能最接近油基钻井液的水基钻井液,在深水钻井领域具有广阔的应用前景。为降低钻井液成本,在研制聚胺强抑制剂的基础上,考虑水合物抑制及低温流变性等因素,通过优选处理剂,构建了适用于深水钻井的聚胺高性能钻井液体系,并对其进行了综合性能评价。结果表明,该钻井液可抗150 ℃高温,且低温流变性优良,2 ℃和25 ℃的表观黏度比和动切力比分别为1.36和1.14;其抑制页岩水化分散效果与油基钻井液相当,体现了其强抑制特性;在模拟1 500 m水深的海底低温高压(1.7 ℃,17.41 MPa)条件下,具备120 h抑制水合物生成的能力;抗钙、抗劣土污染能力较强;无生物毒性,能满足深水钻井环保要求。其主要性能指标基本达到了用于深水钻井的同类钻井液水平,可满足深水钻井要求。   相似文献   

17.
聚合醇饱和盐水钻井液体系室内研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
聚合醇饱和盐水钻井液体系是一种适用于易垮塌、缩径,易漏易喷的大段盐膏层钻井和压力系数高的地层钻井的体系.该体系的主处理剂为聚合醇CFH-2、强封堵剂和抗高温抗盐降滤失剂OCl-PT等,采用密度为5.0 g/cm3的高密度铁矿粉或铁矿粉与重晶石的复配物(复配比例为3∶1)加重.聚合醇CFH-2具有可生物降解性,既能提高体系的抑制性、润滑性及储层保护性能,又可满足环保要求;抗高温降滤失剂OCl-PT能有效地降低饱和盐水体系在高密度(2.32 g/cm3)下的高温高压(130 ℃)滤失量(小于8 mL).聚合醇饱和盐水钻井液具有良好的抑制性、润滑性和储层保护效果,可有效抑制粘土矿物的水化分散,防止盐岩层的溶解,解决大段盐膏层、盐岩层易缩径、垮塌的问题;具有较好的失水造壁性、热稳定性以及悬浮稳定性,抗粘土侵和Ca2 污染的能力强.  相似文献   

18.
水包油钻井液体系的研制与应用   总被引:10,自引:3,他引:7  
解放128井是塔里木油田的一口超深水平评价井,自钻至井深5280.95m发生井漏后,共发生11次严重井漏,边漏边钻至井深5492.33m下入套管。针对如此复杂情况,决定采用欠平衡钻井技术,以保证300m水平段的钻进任务。针对当时井下钻井液密度为1.12g/cm^2时井涌和井漏同时存在的实际情况,确定采用密度为0.95-0.98g/cm^3的水包油乳化钻井液进行水平段欠平衡钻井。室内对水包油钻井液体系的油水比、乳化剂与增粘剂的种类与用量以及降滤失剂和流变性调节剂的种类与用量进行了优选,并优选出油水比分别为4:6、5:5和6:4的水包柴油钻进液配方和油水比为4:6的水包原油钻井液配方。该低固相水包油钻井液具有密度低、润滑性好、滤失量低、稳定性好等特点,且具有良好的抗温、抗污染能力,配制简单,密度和流变性易于控制。在解放128井水平段采用低密度水包油钻井液进行欠平衡钻井,取得成功,该共获高产油气流。  相似文献   

19.
钻井液研究与使用应考虑的环境问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
在深井钻井和海洋钻井中,钻井液中的各种化学添加剂和油基钻井液用量日益增多,对自然生态环境造成一定的危害。现在世界各国环境保护日益受到重视,这对钻井液体系及其添加剂的研究和使用提出了新的要求与挑战。钻井液及其添加剂的危害,主要表现在所含物质有毒和难生物降解,评价方法主要是采用生物毒性测试和生物降解性测试。对生物毒性测试,文中主要介绍了美国石油学会(API)制定的钻井液96h生物鉴定试验、加拿大的显微毒性试验和其它生物毒性试验,以及生物降解性试验。  相似文献   

20.
塔河油田TK431井钻井液技术   总被引:6,自引:2,他引:4  
塔河油田三叠系、石炭系井眼失稳问题一直是该油田勘探与开发的技术难点。TK431井是在该地区实施的一口解决该井段井眼失稳问题的试验井。分析地层坍塌原因后提出,TK431井钻井液密度设计值为1.42g/cm^3,选择抑制封堵固壁型钻井液体系,二开采用PF-PLUS钻井液,三开采用PEM钻井液,四开采用PF-VIS钻井液。选择抑制型钻井液,可提高钻井液滤液的抑制性,减小泥页岩的水化膨胀作用;采用封堵固壁技术,可封固地层微裂隙,提高地层整体强度,形成薄而韧的泥饼,减少滤失量,达到稳定井壁的目的。该井钻井液润滑性能良好;包被抑制性良好,钻屑成形度高、棱角分明;防塌效果好,井径规则,没有明显的大肚子井段;性能稳定、维护处理简单;机械钻速快,辅助时间短,钻井周期较短。现场应用表明,该井实际最高使用钻井液密度为1.37g/cm^3,通过采用高包被、强抑制和综合防塌相结合的方法,有效地稳定了井壁,成功地解决了三开井径扩大问题;存在问题是设计和实际应用费用较高,尤其是三开费用是其它井的2~4倍,全井钻井液费用也是同一区块其它井费用的1.5~2.0倍多。  相似文献   

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