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为解决具有井深、小产气量、小产水量等特点的含硫气井井底积液问题,针对含硫、气、水同产井的生产状况及地质因素,在以往泡沫排水采气工艺试验的基础上,根据柱塞气举的特点及适应性,实施了国内首次含硫气井柱塞气举排水采气工艺的先导性试验。通过改进卡定器等井下工具,不断优化柱塞气举制度,使气井实现自动化启停,气井生产较为平稳,替代了传统的泡排工艺,排水采气效果明显。该工艺为含硫、气、水同产井排水采气工艺技术的发展探索了新的途径。 相似文献
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用多相流和气井连续排液理论的数学模型,缩成电算程序,不仅可快速分析出水气目前的排水状况,还能预测气井示来连续排水状态,以气井的生产管理及工艺的选用都有重要的指导意义。 相似文献
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气井排水及堵水工艺技术 总被引:4,自引:0,他引:4
水淹是影响气井生产的主要问题之一。处理水淹的基本方法是机械排水、化学排水及利用聚合物等堵剂堵水。这些方法在世界许多气田开发中都应用过,且取得了明显的效果 相似文献
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针对气井泡沫排水采气人工加注费用高、劳动强度大的问题,研制了自动投棒装置和自动注剂装置,并进行了气井泡沫排水数字化配套技术研究及应用。自动投棒装置主要由壳体、电磁头、转盘、储棒筒等组成,投棒过程安全可靠;自动注剂装置主要由太阳能电池板、蓄电池、逆变器,柱塞泵、药剂箱及远程控制器等组成,它与数字化远程控制系统配合,通过站控软件发送指令,可实现泡排剂远程控制自动定量加注。86口井的现场应用情况表明,设备性能稳定、自动化程度高,累计增产气量810万m3,年节约生产运行成本210万元。该技术的应用提高了泡沫排水采气效率,为泡沫排水采气的推广应用提供了技术支撑。 相似文献
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在气井实际生产中,有时会遇到较高产量的气井在短时间内被水淹的情况,且由于产水量大而难以恢复自喷生产。对气井的水淹原因和排水采气工艺作了简单介绍,着重介绍了电潜泵排水采气工艺应用的成功实例,对电潜泵排水采气作了评价与认识。采用适当的气井排水采气措施不仅能够获得较高的气藏采收率,而且可以获得较高的经济效益。 相似文献
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增压气井泡沫排水技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
增压气井井口压力较低,伴随井筒内积液增多,采气管柱内的压力损失也加速增大,然而逐渐减小的环空压力和气体流速已不能有效地将积液举升至地面,即使按常规气井泡沫排水方法加入泡排药剂后,靠气井自身能量也无法将井内积液带出井筒。通过对新场气田21口增压气井泡沫排水技术的研究,泡排参数的优化,排水措施的优化,形成了增压气井的泡沫排水技术。增压气井泡沫排水技术的应用,不仅有助于维持气井正常生产,延长气井生产期,而且对提高气井最终采收率显得十分重要。 相似文献
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气田在产水气井生产中,井筒积液是一个严重的问题。当气井产量下降,气体流速低于临界携液流速时,气井井筒就会发生积液。气体无法把产出水全部携带出井筒,水会回落到井底并聚集成液柱,堵塞炮眼,增加气藏回压,急剧降低气体流速,导致气井产量大幅度下降或是将气井压死。解决气井井筒积液的措施方法有很多,本文介绍了某海上平台根据现有流程,通过降低井口压力,增大生产压差,提高天然气在井筒中的流速大于临界携液流速,以达到排出气井井筒积液的目的。 相似文献
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定向气井泡沫排水技术研究 总被引:4,自引:0,他引:4
当气藏压力降到一定程度,气井携液能力不足,可采取泡沫排水采气,而定向气井泡排效果普遍较直井差。通过对斜管中气泡流进行模拟实验,发现随着管斜角度的增大,携液时间、起泡时间、稳泡时间越长;泡沫含水率增加。在实际生产中,定向气井斜井段是造成泡排效果差的原因之一。斜井段首先增加了附加摩擦力,增大了排液难度;其次,斜井段增加了气泡流动路径,延长了气泡在井筒中滞留时间,使得其更易破裂从而回落井底造成积液。因此,泡沫的稳定性对定向气井的泡排效果尤其重要。 相似文献
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介绍一种新型柱塞-分体式柱塞,研究了其工作原理、适应的工作环境、工作动态模型,以及在油田现场应用的效果。将此种柱塞应用于排水采气工艺,可明显的改善井底状况,气井的产量可得到大幅度提高。 相似文献
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