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提高转杯纱质量的几项措施 总被引:4,自引:2,他引:2
我公司有两台FA621型转杯纺纱机用来生产直接供帆布使用的 C 58.3 tex纬纱,在生产过程中遇到了很多问题,如纬纱捻度低导致转杯纺纺纱状况差,断头多,频繁出现错纬、条干不匀、竹节、纬缩等布面纱疵。针对这些问题,我们进行了分析、试验,找到了一些解决措施,现介绍如下。1 降低转杯纺断头的措施1.1 优选阻捻盘 由于 C 58.3 tex转杯纱作纬纱用,要求其捻度小,棉结少,条干均匀,所以配棉较好(配棉等级为3.868级,长度为28.46 mm)。C 58.3 tex转杯纱捻系数要求小于350,否则易产生纬缩。而纱线捻度降低,断头相应增多,且断头多发生在剥离点至阻捻盘入口的一段纱条上,此段纱条张力的大小及其变化是影响断头的主要因素,为了减少此类断头,我们做了阻捻盘的优选试验,结果见表1。 从表1中可以看出,当阻捻盘直径为20 mm,刻4槽时,断头数最少,纱线强力最高,这是因为阻捻盘具有假捻作用,但是假捻作用过强(刻6槽),纱条内外层捻差增大,成纱强力反而降低,且纱线毛羽明显增多。二.2 合理设计分梳辊转速 在 C 58.3 tex纱的生产过程中,在同锭、同一筒条子的条件下,我们对分梳辊转速进行了四次对比试验,... 相似文献
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《纺织高校基础科学学报》2020,(2)
转杯混纺纱不仅具有耐磨性好、弹性足、抗起毛起球的优良性能,而且纺纱效率高。为了探讨不同假捻器对山羊绒/棉转杯混纺纱性能的影响,在RFR30转杯纺纱机上使用不同假捻器、转杯进行纺纱,测试并比较转杯纺山羊绒/棉混纺纱(混纺比12/88)的纱线性能。结果显示:对于线密度为23 tex和30 tex的山羊绒/棉混纺纱,盘香式陶瓷假捻器比4槽金属假捻器与光滑金属假捻器纺制的混纺纱线的毛羽少、强力高、条干CV值低。U型转杯混纺纱线毛羽较多,V型转杯纺混纺纱线条干较好。采用盘香式陶瓷假捻器,随着转杯速度的增加,纱线条干CV值增加、强力减小。山羊绒/棉纤维转杯混纺纱的实际纺纱线密度小于理论纺纱极限线密度。 相似文献
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<正>通过长期观察分析,转杯纺断头主要有两种形式。一种是成纱前断头,多发生在转杯内纱条剥离点处,常见的有细尾断头,杂质断头,粗节断头。其断头主要由纤维在凝聚并合过程中的成纱强力弱环引起。另一种是成纱后断头,主要是由于卷绕张力过大或胶辊沟槽卡断纱线。转杯纺断头的影响因素及解决措施如下。(1)原料因素。为方便生产,我公司转杯纺 相似文献
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丙/棉包芯纱烂花产品是以丙纶长丝和棉纤维纺制的包芯纱为原料,经织造和酸浆烂花处理而制成的.丙纶纤维比重轻,强力高,耐酸碱,原料丰富,制造容易成本低,因而比其他合成纤维都便宜.关于丙纶的老化问题,由于加入防老化剂已得到初步解决.虽 相似文献
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衬衫织物是采用 6tex~ 3 0tex的纱线 ,根据最终要求织成的不同组织和结构的织物。高价值衬衫由 1 2tex较细的纱线制成 ,以上织物具有较高的经纬密度。这些纱线由环锭纺纱系统生产。尽管环锭纺纱线具有足够强度 ,但是它们的疵点水平仍然比自由端转杯纺纱线高。在转杯纺过程中生产出低水平的不太完善的纱线是可能的 ,但问题是转杯纺纱线常常是低强度 ,粗糙的手感和高的断头率 ,这在细纱转杯纺纱线的纺制过程中是要防止的。转杯纺要求纱线的横截面有 1 0 0根~ 1 2 0根纤维 ,这比环锭纺 5 0根纤维更令人满意。印度生产了单丝为 0 8… 相似文献
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目前国内纺织企业在评定本色棉转杯纱品等时 ,主要依据FZ1 2 0 0 1— 92转杯纺棉本色纱行业标准 ,极少数企业仍沿用FJ5 4 6~ 5 4 7— 84本色转杯纺棉纱标准。就国内转杯纱评定标准而言 ,最新的FZ1 2 0 0 1— 92是 1 992年发布实施的 ,也有1 0年的时间。在此期间 ,由于织造工序对纱线质量要求的不断提高 ,转杯纺设备通过不断采用新技术以及专配件的进一步优化 ,并且提高原料配制质量等 ,大多数企业生产的转杯纱质量不断改善 ,按 92标准 ,棉纱一等品率达到 99%以上 ,相当一部分企业接近 1 0 0 %。尽管如此 ,纱线质量仍然难以达到用户的… 相似文献
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在各种新型纺纱当中发展最快的,当属转杯纺纱,目前,仅山东省就有11万头之多。由于转杯纺纱比环锭纺纱具有速度高、卷装大的优点,并且其纱线具有条平均匀度好、毛羽少、光泽度好、吸色性能好、耐磨性好等特点,使其得到了迅速的发展。但转杯纱也具有强力稍低、捻度稍多、手感稍硬等不足之处。根据国内30几家企业的统计,转杯纺的适\纺待数在146~18.Ztex之间,经济特数一般在37tex以上,可纺纯棉、涤棉、粘棉、棉维、纯睛纶、纯涤纶、芝麻等品种。主要用于牛仔布、水洗布、劳动布、帆布、灯芯绒、包皮布、起绒布等产品。加强对转杯纺… 相似文献
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我厂自1995年生产27.8/58.3tex起绒布以来,客户较满意。主要是纬向用58.3tex转杯弱捻纱,因捻度较小(捻度40捻/10cm、捻系数305),用户起绒容易。在此基础上,我们又保证了27.8/58.3tex起绒布其余各项质量指标,所以赢得了用户,同时也产生较好的经济效益。下面就生产58.3teX转杯弱捻纱谈几点体会。1前纺工序首先转杯纺的配棉要配好,尤其是再用棉的配用比例不超过26%(不包括本号回花),含杂率在2%以内。原棉的技术等级5.0、技术长度27.5mm。这里需注意的是不能为降低成本,过多配用废棉,这样会造成转杯纺断头增加,生… 相似文献
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通过对转杯纺纯棉精梳纱的生产工艺分析,探讨了精梳转杯纱的生产技术措施。生产实践结果表明,纺制细特精梳纱可行,纱线质量能保证。 相似文献
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一、产品风格丙/棉粗花呢是采用300D丙纶长丝与丙/棉混纺纱并捻的股线制织而成,利用丙纶和纯棉两种性能不同的原料,经合理的工艺设计后,使织物具有风格独异的效应。产品特点是毛型感强、弹性好、比重轻、蓬松度好、起毛起球和缩水率小、手感柔软,服用性能好,产品适用的范围较广,可制作粗犷型的男女青年时装、大衣、童装等。二、丙/棉纱的特性丙纶纤维亲水性差,回潮率为零,且容易伸长,热缩性、蓬松性大,在生产过程中易产生静电等现象。以50%丙纶纤维和50%棉纤维混纺的纱线,其公定回潮率为4.3%,改善了丙纶纤维的疏水性,且织物的毛型感、蓬松度较好。三、产品主要规格经纬纱号数:300D+27.8/300D+27.8; 经纬纱密度(根/10厘米):165/157; 相似文献
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涡流纺作为纱线生产过程中速度最高的工序,能够大大降低纱线的生产成本,涡流纺能够取代一些成本较高的纺纱工序,比如环锭纺和转杯纺,并在纱线结构、纱线性能以及短流程等方面具有一定的优势。以纺纱速度和纱线线密度为基础主要讨论纺纱极限。 相似文献
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《国际纺织导报》2017,(9)
环锭纺、转杯纺和喷气纺技术目前已广泛用于纱线的商业化生产,每种纺纱技术都可赋予纱线特定的结构,这些纱线结构决定了纱线的特性,以及后续工序和下游纺织产品的性能。采用精梳环锭纱制成的织物无疑具有最佳的手感。为生产柔软的转杯纱,纱线的捻系数宜偏小设定,并在纺织品后整理阶段采取相应的措施。转杯纺纱在降低纱线捻系数方面具有较大潜力,其采用一种新型转杯及相应的配件生产低捻度纱线,是制备手感柔软的针织物的前提。目前喷气纺系统已由生产纯黏胶纱拓展至生产棉混纺纱,以及用于针织的纯棉精梳纱等新的应用领域,产品的柔软性可与普通环锭纱相媲美。对比评价了采用不同整理方法的转杯纺和喷气纺织物与环锭纺织物在不同产品阶段的织物手感风格。评价结果有助于发掘转杯纺和喷气纺的潜力以满足高速度和低转换成本的生产需求。 相似文献
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为探究环保转杯牛仔纱的外观颜色规律,减少牛仔面料生产中存在的环境污染问题,以黑色粘胶条子和白色粘胶条子为原料,在双分梳转杯纺试验机上纺制黑白颜色纤维比例相同、纤维混合次数不同的双分梳转杯纺牛仔纱;详述实验方案及实验用纺纱工艺,利用MATLAB图像处理技术探索纱线外观及结构;验证不同纤维比例、不同织造工艺条件下的牛仔面料风格。指出:双分梳转杯纺牛仔纱外观颜色沿轴向间隔分布且具随机性;当黑白2种颜色的纤维比例均为50/50时,大直径转杯所纺纱线较小直径转杯所纺纱线,黑色纤维更多地分布于表面;在相同转杯周长中白色纤维比例沿纱线轴向呈先减小后增大再减小趋势;双分梳转杯牛仔纱外观颜色分布不匀是由于2种纤维在转杯中混合不均匀引起的。 相似文献
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转杯纺纱生产针织纱的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
转杯纱成纱条干好,但是由于转杯纱的加捻效率低,一般只有环锭纱的80%左右,符合针织用纱捻度低要求,但转杯纱成纱强力低,易断头。如何解决低捻断头问题,增加纱线强力,是转杯纺生产针织纱的关键。通过采用不同直径的转杯、不同的转杯转速和不同的假捻盘等纺纱部件,经过单因素分析,确定最佳的工艺。 相似文献