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斜槽对永磁无刷直流电机齿槽转矩的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
齿槽转矩是由永磁体磁场与磁槽之间相互作用而产生的,它会引起转矩脉动,甚至可能发生与电机共振的现象。影响齿槽转矩的因素很多,如磁极、槽的数量,齿槽形状以及磁钢的极弧系数等等,因此,准确计算齿槽转矩较为复杂。利用麦克斯韦张量法计算和分析斜槽对齿槽转矩的影响,为永磁无刷直流电机设计提供理论参考。 相似文献
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针对以平均转矩控制开关磁阻电机转矩脉动存在的不足,提出了基于瞬时转矩控制的转矩脉动最小化方案。仿真实验证明,该方案优于平均转矩控制,可有效抑制转矩脉动。 相似文献
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随着科技的快速发展,现代电机科技多采用无刷直流电机应用到风机、泵类、空调系统等设备中,因为其耗能低,噪声小的优点受到了广泛应用。在基于DSP的基础上如何改进电机的控制方法来提高无刷直流电机的工作效率,并且减少设备的能耗及抑制其转矩脉动来减少设备运行的噪声方面的进行了一系列研究。 相似文献
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齿槽转矩脉动是影响直流外转子电机输出转矩脉动的主要原因。为抑制齿槽转矩脉动,根据电机的结构参数建立了有限元分析模型,并对齿槽转矩进行仿真;仿真结果与试验获取的齿槽转矩曲线吻合较好,证明了所建模型的正确性。然后,采用Taguchi方法,以齿槽转矩峰值和平均输出转矩作为优化目标,以槽口宽度、极弧系数、气隙长度、平行齿宽为控制因子,选取槽口宽度加工误差、气隙长度加工误差、平行齿宽加工误差和永磁体剩磁变化作为噪声因子,对电机进行了优化设计,并利用所建立的有限元分析模型进行性能仿真验证。结果表明:用Taguchi方法优化电机设计参数,能够在电机平均输出转矩略有增加的同时,显著降低齿槽转矩。 相似文献
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三相异步电机转子斜槽度EasiMotor优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
鼠笼式三相交流异步电机采用斜槽方式,斜定子或者转子,可削弱齿谐波、减小转矩脉动,从而减小振动和噪音。借助有限元软件EasiMotor的场路耦合模型,快速建立电机时域仿真模型,采用分段斜槽技术对二维有限元斜槽特性进行分析,计算不同斜槽度的转矩脉动,对比分析找到最佳斜槽度,该方法对三相异步电机设计及开发提供较大帮助。 相似文献
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针对传统的异步电动机直接转矩控制方法中低速时转矩波动大、系统性能不稳定的问题,提出了一种改进的异步电动机磁链、转矩检测方法,有效地减小了磁链、转矩和电流的脉动,仿真结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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为了解决永磁同步电机在复杂环境下转矩脉动大,转速响应速度慢的问题,根据永磁同步电机的数学模型,设计了一种模糊PI控制系统,并采用电流转速双闭环的矢量变换控制方法驱动永磁同步电机。经分析仿真实验结果可知:该控制系统解决了传统PI控制器存在的转速超调量大;转速响应慢;转矩脉动大等问题,有良好的动静态特性。 相似文献
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直接转矩控制是众多电机控制方法中应用最为广泛的一种,但实际工程应用中存在观测误差较大、转矩脉动较大等问题。因此,如何实现永磁同步电机的直接转矩控制是一件具有非常重要意义的工作。DSP技术是一种重要的控制策略,其广泛应用于控制领域的方方面面,文章就基于DSP对永磁同步电机直接转矩控制技术进行了研究。 相似文献
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针对应用标准无网格方法求解不可压缩Stokes方程时压力会产生剧烈的数值伪振荡,给出一种消除压力伪振荡的无网格稳定化方法,并用其计算了2个不可压缩Stokes流动问题的经典算例.数值实验结果表明,此方法成功地消除了压力的数值伪振荡,验证了方法的有效性,且解的精度高、稳定性好,从而为无网格方法进一步模拟复杂流体流动问题提供了一种有效的思路. 相似文献
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为降低开关磁阻电机(SRM)转矩脉动和噪声,提高系统工作效率,推进SRM的应用范围与其它电机的竞争力,国内外学者都在积极探索试图找到一种更加优化的控制策略.但由于SRM结构参数离散性大,目前难以形成相对统一的控制策略.为此,对国内外近几年相关文献及其所论述的控制策略进行大量分析,包括传统控制策略、直接转矩控制、神经网络控制、模糊控制、转矩分配函数控制等内容进行分析与对比,总结分析各种控制策略的优劣与适用范围,为优化SRM控制技术和SRM的广泛应用提供相应的参考. 相似文献