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佩戴口罩是目前人民群众预防新型冠状病毒的主要途径之一,口罩生产设备的质量直接关系到口罩的产能、质量和生产安全.介绍了新冠疫情以来口罩机行业的现状,并结合全自动平面口罩机的结构特点,对其使用性能和机械安全的质量状况进行分析;指出在使用性能方面,主要存在口罩片滚切不齐、多切、少切、斜切、鼓形切边、波浪切边及耳带错焊、漏焊、耳带纠缠等问题;在机械安全方面主要存在不符合机械安全通用标准的情况;同时分析了造成这些问题的主要原因并提出了改进建议.为口罩机行业的生产提供借鉴和参考,以提高这类设备的整体质量水平. 相似文献
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《现代制造技术与装备》2020,(4)
正"确保疫情防控、生产经营两不误,坚决打赢疫情防控阻击战,全力完成预定任务目标。"在2月9日复工前一天的现场巡视中,山推工程机械股份有限公司(以下简称山推)总经理张民掷地有声。2月10日,山推复工首日,近八成的一线员工到岗到位,全力战"疫"复产,确保市场需求。同日,山东卫视《众志成城抗击疫情》特别报道,齐鲁晚报《战役山东在行动》专题报道等十余家综合媒体聚焦山推,报道山推为抗疫蓄 相似文献
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《数控机床市场》2020,(1):22-23
2020年从武汉开始的新冠状病毒大爆发,引发了全国乃至世界范围内的“一罩难求”。据统计,如果全面复工,每天需要的口罩数量就会超过5.3亿只,这是个十分庞大的数字。越来越多的口罩生产企业开始复工,也催生了口罩机设备的需求。在特殊的市场需求下,不仅许多口罩机设备生产企业开始加班加点的生产,一些原本从事医疗品、纺织品、纸制品设备的生产企业也应政府需求转型,开始进行口罩的生产。作为工业自动化及智能制造解决方案的重要提供商,台达当仁不让地迅速组织公司核心技术骨干,快速研究格式口罩机的技术特点,从凭借优异的行业经验和市场技术,快速在华南、江浙等区域,帮助了多家全自动化口罩设备生产企业成功生产,也以自身精湛的行业经验帮助众多相关企业顺利实现转型,响应疫情防护的需求。 相似文献
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中国机床工具工业协会传媒部 《世界制造技术与装备市场》2020,(2)
正疫情防控关乎生命,复工复产关乎生计。经济社会是一个动态循环系统,不能长时间停摆。在确保疫情防控到位的前提下,推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产,恢复生产生活秩序,关系到为疫情防控提供有力物质保障,关系到民生保障和社会稳定,关系到实现全年经济社会发展目标任务,关系到全面建成小康社会和完成"十三五"规划,关系到我国对外开放和世界经济稳定。为此,传媒部特面向全行业组织征集了复工战"疫"征文,本文记录了机床工具行业企业克服重重困难,一手抓疫情防控,一手抓复产复工,两不误,吹响复工战"疫"集结号。 相似文献
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《起重运输机械》2004,(1):37-37
在我国生产 1台减速器需 15天左右的时间设计程序 ,30天左右的制造周期 ,2~ 3个月时间的协议交货期限 ,这是司空见惯的规律。而如今随着科学技术的飞速发展 ,这一周期只要用 1分钟时间轻点鼠标 ,就能完成设计程序 ;只要用 1天时间进行组合拼装 ,就可以完成 ;只要 7天的协议期限 ,就能完成交易 ,这种被称为“TL模块化组合齿轮减速器”的新型设计与制造技术 ,日前由江苏省经贸委组织专家进行鉴定 ,确认其技术参数与主要性能指标均达国际先进水平。我国传统的减速器生产方式是按照单台套设备要求进行设计与制造 ,由于零部件差异大 ,互换性能… 相似文献
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《仪表技术与传感器》1974,(3)
一、一般情况我厂自七一年年底开始试验,于73年一月份正式成立高抛组,正常担负生产任务,将高抛工艺用于生产。目前我们高抛组共有16个人,设备有QP120三台,其中一台作磨砂用,GP—5高抛机四台,QP50高抛机二台作磨砂用,能加工15种零件,曲率半径从R10~100,光洁度最高能达到Ⅱ级,光圈最好能达到2 相似文献
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市场上口罩生产设备多种多样,良莠不齐。按照生产工艺的顺序,对市场上现有口罩机的放料装置、鼻梁条固定装置、耳带焊接装置、呼吸阀焊接装置和检测系统等关键结构部件进行了详细地研究,对各机构的发展变化及各自优缺点进行了总结和对比。指出了目前口罩机设备产能过剩,但高端产品仍相对紧缺的局面,认为应当进一步提高口罩机的自动化程度,且在生产过程中普化清洁消毒环节、对机器故障和产品质量的全线检测系统,提高口罩机的兼容性,即一台口罩机经过调试或简单的工序调整可满足两种以上类型口罩的生产。 相似文献
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以跳汰选煤和重介质旋流器选煤两种选煤设备和方法为主,对选煤设备的技术改造做了阐述,提出的理念就是既要有效完成生产任务,又要尽量降低各种消耗,从而以最少的投入取得最高的效益。 相似文献
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自1992年以来,我公司认真组织各分厂贯彻中国设协及市经委“关于开展向设备管理要质量要效益活动”,采纳职工提出的合理化建议80条,取得经济效益200万元以上。其中获益最大的是设备改造。比如,变速箱分厂原有一台报废的专机设备,长期未能处理掉。1993年随着工程机械产品市场形势的好转,企业领导果断决定将产量由每月200台增至350台以上。因此,出现了立车加工能力不足的问题,大家研究论证,决定改造这台报废专机。经一个月的努力,一台加工箱体平面的专用机床终于完成投用,投资不足3000元,节约设备投资费用10万元以上,缓解了生产需求压力,收效相当明显。 再如,公司有80年代初自制的8吨铲车12台,由于使用年限太长已相当残破了,且无配件更换,使用部门多次申请要求报废。1993年由于生产需要,运输卸料任务相当繁忙,于是经设备处工程技术人员与工人 相似文献