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相似文献
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1.
李艳  顾春梅 《哈尔滨轴承》2015,(1):11-12,18
某双列圆柱滚子轴承的某些工序加工难度较高,例如,保持架铆合时必须用铆钉全部填满铆合孔;铆合后磨削两端面时其内部不能进入冷却液。通过反复实验,对铆钉结构进行了改进,设计了两套磨削密封辅具,解决了存在的问题,达到了技术要求,保证了生产的顺利进行。  相似文献   

2.
针对深沟球轴承用车制实体保持架采用LC3材质铝铆钉单面铆合时易出现原铆钉帽脱落的问题,通过分析铝铆钉的铆合变形机理,提出一种保持架铝铆钉双面铆合工艺。以某型深沟球轴承为例开展铝铆钉双面铆合试验,结果表明:与单面铆合相比,双面铆合时铆钉帽直径散差和高度散差更小,保持架宽度减小量更小;铆钉帽整体组织与铆钉杆组织相同,且未出现环状“V”形缺口。实际加工及耐久性试验进一步验证了双面铆合工艺的有效性,满足了工艺需求。  相似文献   

3.
对原设计的轴承存在的钢铆钉断裂、保持架梁磨损变形等问题进行了分析,把用铆钉的保持架改为不用铆钉的,把实体铜保持架改为车制钢保持架,加工也由热铆焊改为冷冲压铆合,达到了经济、实用的目的。  相似文献   

4.
路廷礼  焦晓明 《轴承》1999,(12):12-12
铆钉长度L(见图1)的大小对轴承保持架的铆合质量有着重要的影响。铆合质量问题通常有余料挤出(俗称双眼皮)、铆钉歪斜、保持架铆合错位等。这都是铆钉长度L不合适所致。所以,有必要对铆钉长度L的合理长度进行探讨。图2所示为铆合后的铆钉,形成了SR’半球体和保持架铆钉孔内的激粗变形。SR’半球形体积设为h,则式中d——铆钉头高度H的最大加公差保持架铆钉孔内部铆钉被缴粗产生的体积增量设为D’。,则式中t。——铆钉孔公称直径。m。x——铆钉孔最大加公差d-——铆钉杆直径公称尺寸」——铆钉杆直径最小减公差S——保持架钢板厚…  相似文献   

5.
《轴承》2017,(2)
介绍航空传动系统球轴承用实体双半保持架装配铆合的难点,分析传统单面电铆装配工艺存在的问题,通过胎具的改进设计和铆合工艺流程的优化,实现了保持架的双面电铆合,铆合后铆钉头与保持架端面贴合紧密,铆钉抗断裂能力明显增强,提高了轴承的装配质量。  相似文献   

6.
随着机械工业发展,深沟球轴承在工业中使用越来越广泛,对其结构精度要求也越来越高,如超轻、特轻系列的深沟球轴承应运而生。深沟球轴承一般是两实体保持架用铆钉铆合结构定位钢球,而特轻系列的深沟球轴承所用的保持架要求臂窄、薄,如再采用两体保持架靠铆钉连接时,不仅不能减轻其重量,而且保持架的兜孔、梁宽、铆钉孔等部位加工质量很难保证,  相似文献   

7.
长期以来,普遍采用单点电阻铆合机组装带兜孔保持架。该机的工作原理是人工定位.把组装轴承移至单支点胎具上.靠人工平衡.将铆接点对准铆钉,同时铆钉还要对准下面胎具的单个固定支持点,来逐一完成铆压。由于铆合胎具是单支点固定支承,轴承在铆压时平稳性不好,受力点分散.且铆钉受力不均、定位准确率差,易造成窜钉、歪钉、保持架上下倾斜、套圈边缘电蚀等常见质量问题。据不完全统计,在组装这类轴承时,即使是一位操作熟练的技术工人.其操作的平均返修率也达10%左右,废品率约达3%-5%,加大了生产成本。  相似文献   

8.
《轴承》2020,(1)
针对深沟球轴承保持架铆钉铆合后出现铆钉头断裂、脱落的问题,提出采用双面热铆合方法对保持架进行铆合。具体方法为:采用无钉头铆钉和双工装进行铆合,设计专用工装保证铆合前铆钉在保持架两端面凸出高度一致,在此基础上进行第一面铆合,完成一面铆合后,翻面选用原铆合胎具进行第二面铆合。试验证明该铆合方法合理可行。  相似文献   

9.
陈聚伟 《轴承》2005,(9):43-43
浪形保持架在装配时要经过铆合,使两半保持架牢固地铆接起来起到保持作用。过去在组装轴承时,需在装球后将球拨匀,扣上两半保持架,然后将铆钉一个个地插入保持架的铆钉孔中,扣上铆模,送到冲床中冲压,效率低。又因过去用的半圆头铆钉,在铆模中垂直度没有保证,容易造成铆歪、铆偏及漏铆钉等不良情况。  相似文献   

10.
圆柱滚子轴承具有较高的径向承载能力,被广泛应用于各种机械中。大、中型圆柱滚子轴承,在重载荷和冲击振动较大的场合,冲压保持架不太适用,通常选用车制实体保持架。这种结构是通过半圆头铆钉将保持架盖和保持架座连接起来,与滚子、外圈或内圈,热铆铆钉光杆一端进行合套,组成外组件或内组件。  相似文献   

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