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冶金行业密封件有几个特点,(1)种类繁多;这是由几个方面决定的。首先,冶金行业关键设备大多为进口,来源主要为德国、美国、日本、意大利、英国等,或者是它们的二手设备;另外,近年来,中外合作项目也越来越多,例如,杭钢高线、沙钢润忠三轧等,其粗轧机组、中轧机组是国产的,而预精轧机组、精轧机组、减定径机是进口设备。因此,它们的密封件来源也就五花八门。(2)钢厂可以说是密封件的大观园,往往有大、特。异的密封,例如广州机床研究所为安阳钢厂生产的压下油缸缸径φl400mm,杆径φl100mm;为武钢、珠钢等厂… 相似文献
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1.概述
轧机压下铜螺母是轧机的主要工件,材质一般为铜合金,起调节轧板厚度的作用。它与压下螺钉、压下减速箱、液压AGC等共同组成轧机的压下系统;如果铜螺母产生间隙会造成颤动,在使用到一定周期后, 相似文献
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介绍了三辊轧管工艺的特点及适用范围.对新开发的三辊轧管机的结构和性能进行了阐述,并对其关键技术、开式机架、轧辊快开装置和压下平衡装置等进行了介绍.该新型三辊轧管机技术先进、操作方便,可作为传统三辊轧管机及其它形式斜轧延伸机的换代产品. 相似文献
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分析了高速线材精轧设备故障的主要原因,即备件质量问题、装配工艺不完善、轧制工艺不完善、设备管理不到位等,从而提出了解决措施,使精轧设备故障率降低到7.8%-15.6%。 相似文献
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胡荣 《机械工程与自动化》2014,(6)
精轧接轴承担传递轧制扭矩的重要任务,接轴质量的优劣和可靠性是精轧机组能否稳定运行的关键。通过对精轧接轴失效原因的分析,确定了扁头套硬度低、连杆失效、进油环失效及辊端鼓形齿压盖螺栓断裂、甩油是造成接轴失效的主要原因,并针对失效原因制定了相应的改进措施,确保精轧接轴稳定运行。 相似文献
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针对攀钢1450精轧机组F1-F3轧机无液压压下设备,液压控制系统运行不够稳定,难以满足日益变化的产品厚度精度等要求的现状,依靠国内的技术力量,在F1-F6机组上开发具有稳定、可靠的液压自动厚度控制系统(HAGC),该项目成功地使用在国产低刚度轧机上,提高了1450热轧产品厚度精度,大大地增强了产品竞争力。 相似文献
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介绍首钢2160 mm粗轧压下减速机的设计,说明尼曼(ZC1)蜗杆传动与直廓环面蜗杆传动两种设备各自的特点,对两者的优缺点做了比较. 相似文献
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研究了冷轧压下率和退火工艺对St37-2G结构用冷轧钢板显微组织和力学性能的影响,并优化了生产工艺。结果表明:试验钢板经不同压下率冷轧并经670℃×5h退火后的显微组织均由铁素体、少量渗碳体和微量珠光体组成,仍保留着渗碳体沿轧向呈纤维状分布的特征;随着冷轧压下率的增大,试验钢板的硬度先增大后减小,在冷轧压下率60%时达到最大值;随退火升温速率的增大,试验钢板的屈服强度、抗拉强度以及塑性应变比明显下降,伸长率和加工硬化指数变化不大;最优的冷轧和退火工艺为冷轧压下率40%~50%,退火温度670℃,升温速率20℃·h-1。 相似文献
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热轧带钢横截面的局部高点是板形质量的重要指标,板边部局部高点是由于钢带凸度偏小及精轧工作辊边部的不均匀磨损造成的。通过提高带钢凸度,减小精轧工作辊不均匀磨损、采用边部润滑和合适的窜辊模式、改变轧辊的原始凸度和辊型及控制轧制过程中带钢的楔形量等是解决热轧板带局部高点的有效途径。 相似文献
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介绍了一种精轧测长系统的实现方法,系统由热金属检测器(HMD)和PLC测长系统所组成。利用精轧变频器反馈的电机旋转所产生齿形波,模拟了一个脉冲计数器的工作过程而得出测长结果。为保证测长的精确性,综合利用了固定值补偿原理和系数补偿原理。本系统在山东钢铁莱芜分公司型钢生产线应用后,精轧测长精度明显提高,提高了成材率,减少了故障时间,创造了可观的经济效益和社会效益。 相似文献
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吉林通化钢铁公司45°高速线材轧机由北京钢铁设计研究总院设计,主机由沈阳有色冶金机械厂制造。液压系统由我厂进行施工设计并制造。这是国内自行设计制造的第一台大型的高速线材轧机生产线,共有紧凑式轧机5架,中轧机6架,预精轧机4架与45°无扭精轧机10架。精轧机终轧速度为60m/s,是目前国内生产的线材轧机的最高速度。轧机后接有水冷段,布圈器、风冷线、集卷装置及积放式运输钩,称量,卸卷装置等。全线采用液压传动及可编程序控制。一、液压系统的组成这套轧机液压系统,包括了从线材的初轧、中轧、预精轧、精轧到集卷、运卷、风冷、压紧、称量和卸卷全套设备的液压传动控制部 相似文献