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各种液压或气动缸体的内孔不仅要有较高的几何精度,而且还要有较高的表面硬度,以增加耐磨性。对缸体内孔的加工,一般均采用滚压工艺,这对较大内孔缸体效果较好。对于小孔径缸体,由于滚压头制造困难,特别是较长缸体,因较长连接杆刚度不 相似文献
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缸体内孔滚压加工是一个决定缸体质量指标的重要工序。本文简单介绍了滚压工艺和滚压工具,分析了滚压过程的受力的受力状态及变形,并讨论了实际生产中有关参数的选定。 相似文献
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李云金 《机械工人(冷加工)》1994,(1)
我厂是生产弯曲成形机械的大型企业,以往内圆(?)300~(?)700mm缸体的表面粗糙度是靠最后一道珩磨加工达到的,劳动强度大,效率低。为此,我们应用滚压加工技术,设计制作了可调式内孔浮动滚压工具,使用效果较好。加工表面精糙度R_α0.8,产品加工质量得到了保证,效率提高3倍。 相似文献
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刘军 《机械工人(冷加工)》2002,(7)
我们原来在卧式车床上,用双排滚柱式镗削滚压复合工具加工液压缸缸体内孔。加工时,将工件安装在溜板上,镗削液压工具同车床主轴浮动联接。待加工结束后,移动溜板拉出工件,在缸体孔壁上总会出现与滚柱位置相应的拉伤痕迹,影响了工件表面质量及精度,且前端镗刀尖也容易损坏。因此,我们对镗削滚压工具进行了改进。 从能够快退而不拉伤工件表面、加工尺寸稳定的角度出发,改进后的镗削滚压复合工具如图所示,它主要由镗刀2、滚柱5、滚道体8、止推轴 相似文献
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采用浮动式滚压头加工原理解决了机车制动器缸体加工中内孔表面粗糙度超差和振刀严重等问题,满足了制动器的性能要求,提高了产品的质量和效率。 相似文献
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介绍了利用滚压工艺加工千斤顶的缸体和活塞的原理和方法,着重介绍了滚压工具的技术要求、滚压工艺参数的选择以及滚压加工中应注意问题,在实际运用中具有一定的参考意义。 相似文献
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对液压缸体推镗滚压工艺中出现的滚柱急剧失效现象进行分析,对滚压过程中滚柱的运动轨道和所受载荷情况进行研究,找出滚柱急剧失效的原因,提出解决问题的方法,为液压缸体推镗滚压加工工艺提供了实际经验. 相似文献
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湖南读者吴晓新同志来信说,现场加工500mm以上的大孔,通常是用精磨加工,效率低。希望本刊介绍滚压大孔的方法。我厂对直径4350~700mm或更大直径的缸体内初表面粗糙度,以往是由珩磨最终加工保证的。由于改用了液压加工技术,并且设计制造了可调式浮动滚压内孔工具,加工孔的表面粗糙度达到Ra0.8μm,效率提高了3倍。一、工具特点1.滚压工具结构简单,制造容易。2.使用方便,性能好。在镗床、车床、立式车床上均可使用。3.加工尺寸调节范围较大。二、结构附图所示的滚压工具由钢球1、卡套2、半圆头螺钉3、小轴4、垫5、轴承6、杆体7、… 相似文献
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深孔的光整精加工方法有许多种,如研磨、珩磨、高速精镗等都是常用的孔的光整精加工方法,这些都是在精密机床上进行的。如果没有精密加工设备,那就只好自制设备、自制专用胎具来代替精密机床加工了。我厂在车制液压导轨磨床油缸时就遇见了这种情况。被加工的油缸共三节,每节长1450mm,内孔最后的尺寸是φ110_(0.01)~(0.01),内孔表面粗糙度是(?)以上。为了能在普通车床上加工出这样尺寸精度和内孔表面粗糙度的缸体,我厂采用了用滚压机构来光整精加工缸体的方法,在 C650车床上滚压达到 相似文献
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采用双排滚柱式高效复合镗滚压工具在卧式车床上对液压缸缸体内孔进行加工。镗滚压工具同车床主轴浮动连接 ,为避免进刀加工完后移动溜板快速退出时拉伤已加工孔孔壁 ,在镗滚压工具上设置了可以随意取出移动的半圆卡环 ,如图 3所示。精镗镗刀可通过顶刀螺钉调节径向伸出尺寸 ;前、后排滚柱分别安装在前、后滚柱保持架的孔中。滚柱支承在滚道体上 ,承受径向滚压力 ;轴向滚压力通过支承销作用于止推轴承上。精镗产生的切屑通过低压大流量切削液冲走。滚压时 ,孔壁在产生塑性变形的同时 ,还有弹性变形 ,因而使滚压得到的孔径要比滚压工具的外径… 相似文献
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在油缸内孔滚压加工中,常常发现滚压后内表面起皮、剥落、划伤表面、质量不均匀、表面粗糙度不符合要求等,严重影响油缸质量。为提高油缸内孔表面质量,本文介绍了应用正交实验法对D75油缸内孔滚压加工中的参数进行优选,提出了内孔滚压D75油缸较优的参数组合。并对滚压加工表面的质量和性能进行了试验研究。 相似文献
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缸体的滚压加工,由于成本低,效率高,在国内获得了广泛应用。但从目前所达到的水平来看,与国外先进水平相比还有很大差距,主要表现在:(1)加工精度不高,对于27SiMn调质钢管,仅能达到H10级精度,有时还经常超差,而国外水平为H8。(2)滚压粗糙度值高,国内水平一般在Ra0.8~Ra0.2,而国外一般稳定在Ra0.4~Ra0.1,而且现有滚压头结构问题,常出现滚压螺旋,造成废次品。(3)生产率低,目前仅及国外水平的1/2~1/4。(4)加工缸管直线性不好,容易走偏,有时在2.2m长内走偏2.5mm。针对上述情况,我们对现有滚压具结构进行了研究改进,取得了较好的效果。 相似文献
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徐学忠 《机械工人(冷加工)》1994,(7)
我厂生产的电机制动器缸体内孔为Φ80_0~(+0.03)mm,187mm的肓孔,底部有一个宽8mm的空刀槽,要求表面粗糙度为R_a0.8。车削加工后,我厂没有专用的内圆磨床进行内孔磨削。由于时间紧,批量小,没有来得及制作专用的内孔滚压工具或珩磨头。于是我们用滚动轴承做了一个简易的内孔滚压工具进行了试滚,效果良好,现介绍如下。 相似文献