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0前言中材株洲水泥有限责任公司5 000t/d水泥熟料生产线,由中材国际工程股份有限公司(南京)设计,预分解系统配备五级旋风预热器+喷腾式在线管道分解炉。自2008年建成投产以来,预热器系统运行稳定,分解率可维持在94%左右,但系统阻力较高,投料410 t/h时一级出口压力需稳定在-5 500Pa左右,高温风机转速给定840~850 r/min。预热器系统阻力高,造成熟料工序电耗偏高。  相似文献   
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<正>1存在的问题中材株洲水泥有限责任公司生料磨为ATOX50立磨,配套直径2 000 mm回转下料器。自建成投产以来,一直存在回转下料器积料卡停造成立磨止料停机情况,特别是雨季,原材料湿度大,卡停更为频繁。2017年2月大修后,因雨水较多,原材料湿度增  相似文献   
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独传新  武浩 《水泥工程》2020,33(3):53-53
正1存在的问题中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d水泥熟料生产线由中材国际(南京)设计,预分解系统配备五级旋风预热器+喷腾式在线管道分解炉。自2008年建成投产以来,预分解系统运行稳定,但煤耗较高,标煤耗基本在110 kg/t左右。使用煤矸石后,标煤耗降低至106 kg/t,但仍处于较高水平。为进一步降低煤耗,公司对预分解系统进行了诊断,通过对比分析,我公司预分解系统存在的主要问题为一级出口温度高,投料410 t/h时一级出口温度约300℃。经理论计算,预热器一级出口每降低10℃,熟料约可  相似文献   
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中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d水泥生产线,配备ATOX50立磨。自2008年建成投产以来,立磨系统运行稳定,但长期存在生料工序电耗高的问题。由于国家、行业节能降耗政策的实施和公司降低生产成本的需求,2018年大修期间,对立磨循环风机进行了节能改造,改造后生料工序电耗降低约1 kWh/t左右,但仍在处于较高水平。影响生料工序电耗主要设备为循环风机和立磨主电机,因此,自2018年5月开始摸索降低立磨主电机电流达到进一步降低生料工序电耗的目的。  相似文献   
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中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d熟料水泥生产线,煤粉制备采用MFB3873+35风扫煤磨,磨机按制备无烟煤设计。2018年随着国家政策变化,使用无烟煤成本不断上升,我公司改为使用纯烟煤煅烧熟料,烟煤煤粉工业分析见表1。烟煤相较无烟煤挥发分含量高且燃点低约100 ℃,容易自燃,加上磨机按制备无烟煤设计,未能充分考虑制备烟煤存在的煤粉自燃风险,自使用烟煤以来,我公司磨头、磨尾、选粉机防爆阀管道、煤粉仓均发生过煤粉自燃,造成了较大经济损失且存在重大安全隐患。  相似文献   
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1技改背景 中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d水泥生产线,生料制备系统配备ATOX50立磨.自2008年投产以来,长期存在生料工序电耗高的问题,2018年5月通过对立磨挡料圈高度进行优化调整,同时在磨盘上方增加刮料板后,生料工序电耗由16kWh/t降低至15.5kWh/t左右.为进一步提高立磨台时产量,降低生料...  相似文献   
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独传新  武浩  暨诗琪  刘栋 《水泥》2023,(3):20-22
中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d水泥生产线采用SNCR+分级燃烧技术进行脱硝,虽能满足现有排放标准,但随着国家环保形势日趋严峻,企业面临巨大的环保压力。为彻底解决NOx排放问题,中材株洲联合河南中材环保采用尘硝一箱化SCR脱硝技术,并在中材株洲生产线顺利建成投运。项目投运后窑尾烟囱NOx排放浓度稳定控制在100 mg/Nm3以内,氨逃逸控制在2.5 mg/Nm3以内,达到超低排放要求,同时脱硝氨水用量降低约75%,NOx排污总量降低约1 100 t/a,可为水泥企业实现NOx超低排放提供参考借鉴。  相似文献   
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