全文获取类型
收费全文 | 31737篇 |
免费 | 1795篇 |
国内免费 | 1581篇 |
专业分类
电工技术 | 3430篇 |
技术理论 | 2篇 |
综合类 | 4349篇 |
化学工业 | 1684篇 |
金属工艺 | 1433篇 |
机械仪表 | 3400篇 |
建筑科学 | 2056篇 |
矿业工程 | 1526篇 |
能源动力 | 1060篇 |
轻工业 | 1106篇 |
水利工程 | 2210篇 |
石油天然气 | 2560篇 |
武器工业 | 1004篇 |
无线电 | 1822篇 |
一般工业技术 | 2408篇 |
冶金工业 | 1648篇 |
原子能技术 | 346篇 |
自动化技术 | 3069篇 |
出版年
2024年 | 148篇 |
2023年 | 520篇 |
2022年 | 459篇 |
2021年 | 617篇 |
2020年 | 640篇 |
2019年 | 686篇 |
2018年 | 359篇 |
2017年 | 610篇 |
2016年 | 668篇 |
2015年 | 805篇 |
2014年 | 1418篇 |
2013年 | 1211篇 |
2012年 | 1361篇 |
2011年 | 1418篇 |
2010年 | 1335篇 |
2009年 | 1458篇 |
2008年 | 1980篇 |
2007年 | 1970篇 |
2006年 | 1444篇 |
2005年 | 1447篇 |
2004年 | 1578篇 |
2003年 | 1986篇 |
2002年 | 1392篇 |
2001年 | 1433篇 |
2000年 | 1051篇 |
1999年 | 921篇 |
1998年 | 862篇 |
1997年 | 846篇 |
1996年 | 812篇 |
1995年 | 797篇 |
1994年 | 635篇 |
1993年 | 501篇 |
1992年 | 519篇 |
1991年 | 398篇 |
1990年 | 300篇 |
1989年 | 347篇 |
1988年 | 90篇 |
1987年 | 38篇 |
1986年 | 19篇 |
1985年 | 14篇 |
1984年 | 6篇 |
1983年 | 5篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 3篇 |
1980年 | 2篇 |
1979年 | 2篇 |
1951年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 62 毫秒
21.
22.
大牛地气田为低渗-致密气田,因存在启动压力梯度等因素,修正等时试井曲线按常规方法处理出现异常,无法准确获取气井的产能方程.采用LIT法和异常曲线校正法对气田异常试井资料进行了重新处理,最终获得气井产能方程,为同类气藏产能试井可能出现的异常资料处理解释探索了新的途径. 相似文献
23.
四川盆地大多数气藏属于裂缝孔隙型气藏,气藏非均质性强.经典的径向均质复合试井解释模型与气藏实际情况不相符,解释结果与实际地质情况出现抵触现象.针对这种情况,建立了多区双重孔隙介质复合地层模型,求得了该模型的拉氏空间解,分析了其典型的压力动态特征,并对影响因素可能对曲线产生的影响进行了分析. 相似文献
24.
根据石化企业生产过程的实际情况,考虑原料供应量、装置加工能力、物料平衡和价格等情况.建芷反映企业生产情况的线性规划数学模型。分别阐述了模型的决策变量、目标函数和约束方程的自动生成的方法,并给出了模型文件的存储结构。 相似文献
25.
26.
27.
利用华北油田水驱开发晚期裂缝性碳酸盐岩块状底水油藏改建大型地下储气库,对保障京、津、冀等地区安全、平稳供气,具有重要意义。虽然前期对华北任11井裂缝性碳酸盐岩块状底水油藏改建地下储气库的可行性已开展了相关研究工作,但没有解决工作气量、气垫气量优化评价的关键技术问题。文章通过借鉴国外含水层储气库注采运行的经验,在物质平衡原理基础上,提出了描述裂缝性碳酸盐岩块状底水油藏改建地下储气库工作气量预测的数学模型。该模型能较准确地预测随油气界面下移,气库能达到的最大工作气量和相应气垫气量。通过实例求解得出注气增压系数对工作气量及其在库容量中所占的比例影响较大。随着注气增压系数的增大,工作气量及所占的比例迅速增加,气库效率随之提高,因此,提高注气增压系数是提高裂缝性碳酸盐岩块状底水油藏储气库效益的重要途径。 相似文献
28.
燃气管网动态仿真的研究及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
研究和了解燃气在管道中的流动,是进行燃气管网系统优化和提高管网输运系统安全性的前提和基础。以流体力学三大守恒方程为基础,建立了等温和非等温条件下的燃气管网稳态和动态仿真理论模型。以有限差分法为基础,得到了上述模型的求解方法,并加入了耗散项,提高了求解方法的稳定性。通过增加初始点和延长出口点的方法,简化了模型的求解。通过在北京六环天然气管网中的初步应用,分别得到了与实际值综合相对误差为1.21%和2.62%的压力和流量仿真值,从而验证了模型及求解方法的可靠性。 相似文献
29.
30.