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常减压装置加工含硫原油的腐蚀及应对措施 总被引:1,自引:0,他引:1
任玉利 《石油化工安全环保技术》2004,20(1):52-54
分析了常减压装置在加工含硫原油过程中设备腐蚀的原因。并结合装置实际情况提出了 防腐措施。 相似文献
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传统的生产计划优化由于不考虑过程装置的操作优化,从而无法保证企业生产计划层与过程操作层的全局最优.为了在获得炼油企业最优生产计划的同时,确保计划优化中重点装置的操作条件可以实现,本文建立了集成装置工艺条件的炼油企业生产计划优化模型.该模型引入常减压装置侧线产品切割点温度、催化裂化装置转化率等过程工艺条件,基于物料质量平衡、产品质量指标约束等关系,进行厂级生产计划建模与求解,确定可达的装置操作条件.应用案例中重点通过与传统常减压装置侧线收率固定的生产计划方案比较,证明在满足可达的操作条件下,集成装置工艺条件操作范围的生产计划优化模型,可以实现更高的全厂利润与更优的装置收率分布,同时优化结果对炼厂实际生产更具有指导意义. 相似文献
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郑冬梅 《计算机与应用化学》2013,(8):917-920
为提高常减压装置的生产运行水平,燕山石化公司采用DMC Plus多变量动态矩阵控制软件,对初馏塔、常压塔、常压炉、减压塔和减压炉实行先进过程控制系统建设。并针对原油性质波动大的问题,新建一套核磁共振在线分析仪,对原油、常顶油、常一线和常二线等4种物料的15项物性指标进行在线分析,把馏程分析数据引入常压塔先进控制器,实现了前馈加反馈的控制模式;常顶干点、常一冰点、闪点和终馏点、常二线凝点的分析数据,校正先进过程控制系统的软仪表。两系统投用后,装置主要变量波动标准方差平均降低35%以上,航煤组分收率提高了0.79%。核磁共振在线分析仪首次在生产装置上实现了对原油的快速评测,并为装置防腐提供了实时的数据参考。 相似文献
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不同物性计算方法对常减压蒸馏装置的模拟,尤其对减压塔模拟的准确性影响较大。实践中常遇到模拟计算的减压渣油流量值低于现场实际数据。采用Aspen Plus软件,结合某炼油厂常减压蒸馏装置的标定数据,建立了联立方程法(EO)模型。在数据整定(Reconciliation)模式下,通过选用不同的物性计算方法和建立特殊的减压部分模型结构,给出了在Aspen Plus软件中模拟常减压蒸馏装置误差最小的物性计算方法,并从理论上解释了不同物性计算方法对常减压蒸馏装置模拟计算结果的影响。 相似文献
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介绍了常减压蒸馏塔顶系统的腐蚀介质和腐蚀过程,指出“一脱三注”工艺防腐蚀措施 是解决该部位腐蚀问题的有效途径,以及当前工艺防腐蚀的新进展。 相似文献
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常减压装置能耗分析与节能途径探讨 总被引:6,自引:0,他引:6
镇海炼油化工股份有限公司3套常减压装置经过改造,综合能耗达到10.7kg标油/t的国内先进水平,然而与《基准能耗》相比,仍有一定差距。文章从能量的转换、工艺利用、回收3个环节对装置能耗进行入深入分析,在工艺操作上、换热流程优化上提出进一步降低能耗的措施。 相似文献