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21.
气井压力温度预测综合数值模拟   总被引:32,自引:2,他引:30  
郭春秋  李颖川 《石油学报》2001,22(3):100-104
基于质量、动量、能量守恒原理,导出了描述气井流动气柱的压力、温度、流速及密度分布的常微分方程组,采用四阶龙格-库塔法数值求解.该数值模型综合考虑了井斜角、井身结构、油管柱结构、气井井筒的径向传热、不同环空传热介质及地层的热物理性质沿井深的变化,符合气井的实际情况.应用6460m的新疆柯深1井(高温高压气井)基本数据进行实例计算,并对模型进行了敏感性分析.计算绘出了不同产量下气体压力、温度、流速及密度沿井深的分布曲线,直观地反映了气井的流动规律和地层的传热特征.可为高温高压气井试井工艺设计和生产动态分析(如水化物预测、油管柱设计等)提供技术依据.  相似文献   
22.
球塞气举是一种新型高效的气举采油方式,可作为连续气举后期的接替工艺,提高举升效率。完成了球塞气举试验装置的结构和控制系统设计。该试验装置为排液采气井多相管流压降与流型实验、常规连续气举排液采气模拟试验和常规连续气举举升效率分析等研究提供了先进的手段。  相似文献   
23.
气井气水两相节流温降模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
准确预测气液两相节流温降是井下节流天然气水合物防治和携液分析的前题。基于能量守恒原理和Peng Robinson状态方程,结合Huron和Vida1提出的含强极性物质体系的GE(超额吉布斯能量)混合规则和UNIFAC活度系数模型,建立了气-水两相节流温降数学模型。利用天然气-水节流压降温降实验数据验证了该模型的正确性,平均误差为-0.49 ℃(-2.55%),平均绝对误差为0.76 ℃(3.80%),标准差为1.13 ℃(5.40%),明显优于Perkins的热力学模型。以广安002 38有水气井气体组分数据为例,进行了不同气水比下的节流温降计算,当GWR<800 m3/m3时,地面节流不会生成天然气水合物,由此无需将嘴子安装在井下。  相似文献   
24.
在水平井筒中,地层产出的液体由于重力作用在较短的距离内就会沉降在水平井段底部,以液膜的形式沿着井底向气流方向移动,因而水平井段中连续携液临界气速的计算方法与直井段不同。在水平井段中分层流是主导流型,管底液膜厚度相比之下远大于管顶,是导致水平井段积液的主要因素。从水平井段液膜的流动和分布机理出发提出了分层流模型、携带沉降机理模型与Kelvin-Helmholtz波动理论3种水平井段连续携液临界气速的计算模型,并制作水平井段连续携液试验装置进行了试验研究。结果表明,气液界面不稳定波动携液在水平井段连续携液中处于主导地位,可将基于Kelvin-Helmholtz波动理论的临界气速计算式作为水平井段连续携液临界气速的计算公式。  相似文献   
25.
针对传统"记帐式"仓储管理模式难以满足现代仓储作业快速与准确要求的缺陷,设计一种新的仓储管理系统。该仓储管理系统采用易扩展的插件结构体系,并将RFID技术综合运用到入库、出库、移库、盘库等仓储作业中,从而实现仓储数据的自动化采集,提高了仓储管理效率。  相似文献   
26.
针对潜油电泵生产过程中的实际问题,应用节点系统分析方法并以潜油电泵为函数节点,结合潜油电泵特性曲线,建立了定向井潜油电泵举升系统设计的数学模型。该模型综合考虑了地层与潜油电泵抽油系统的供排协调关系,定向井套管内径与潜油电泵外径的间隙、潜油电泵长度以及潜油电泵弯曲角对潜油电泵工作的影响。避免因下泵深度处狗腿度引起潜油电泵损坏失效。该数学模型还考虑了举升过程井筒径向传热和潜油电机发热引起的温度升高,在预测不同产液量下潜油电泵举升系统压力温度分布时,将井口温度作为未知量,避免了因井口温度值不准确而产生的计算误差。文中以渤海油田CB—A19井为例,给出了潜油电泵举升系统工艺设计结果。  相似文献   
27.
为了提高有水气井井下节流工艺技术水平,在930 m模拟实验井上,配套了两相嘴流测试装置,开展了气水两相嘴流实验研究,对气液两相嘴流现象及特点进行了观察和分析.获得30多组较宽范围的实验数据,在其基础上对机理模型、Gilbert三参数类型、Gilbert四参数类型、Omana类型共16个气液两相节流嘴流模型进行了综合评价.经对比分析,对于有水气井井下节流参数嘴径设计,临界流条件下推荐使用Elibaly发展的Gilbert类型三参数关系式,亚临界流条件下推荐使用Sachdeva模型.  相似文献   
28.
���پ�Ч�������ͼ�о�   总被引:2,自引:0,他引:2  
按抽油机井效率的基本定义,气举井简化效率定义为有效功率与输入功率之比。结合气举井特点,建立了考虑井口剩余能量与地层产出混合物能量的气举井效率数学模型,包括注气与举升两部分。举升系统的有效功率考虑井口举升混合物所具有的剩余能量与位能增量,其能耗损失包括综合滑脱损失与摩阻能耗损失。结合气举井的经济效益分析,建立了气举井效率控制图,为气举系统科学化管理提供技术依据,也是进行实施提高气举系统效率措施的有效工具。  相似文献   
29.
�µ�ˮ������������Ԥ��ģ��   总被引:12,自引:6,他引:6  
天然气水合物可能出现在油气开采系统的每一个环节,水合物的形成会堵塞井筒、管线和设备,影响油气的正常生产。文章在Van del Waals和Platteeuw模型基础上,采用Munck等人的具体模型参数,利用实验数据,提出了预测Ⅱ型和Ⅰ型水合物生成的数学模型;水合物的函数F(T)与压力的关系可以用于判断气体生成水合物的结构类型,不同的F(T)遵循不同的规律,同一种结构基本在一条曲线上。误差统计结果表明,预测模型对Ⅱ型水合物的最大绝对误差为1.96 ℃,最小绝对误差为0.02 ℃,平均绝对误差为0.63 ℃,标准偏差为0.52 ℃;预测模型对Ⅰ型水合物的最大绝对误差为0.80 ℃,最小绝对误差为0.01 ℃,平均绝对误差为0.33 ℃,标准偏差为0.21 ℃,该模型可以用于水合物防止工艺的设计和水合物气藏的开采。  相似文献   
30.
为了确定苏桥储气库有水气井井下节流技术适宜的生产气水比条件,在930 m模拟实验井上,开展了空气—水两相嘴流实验。利用油嘴流型观察窗和实时采集的实验数据,分流态对嘴流现象及特点进行了观察和分析。研究结果表明:由于液体段塞流过孔眼所需生产差压远大于气体,段塞流条件下液体在嘴前回落严重,油嘴前后压力、产气量、产水量波动幅度大,嘴流稳定性差;环雾流条件下4参数波动幅度小,嘴流稳定性好。确定了苏桥储气库有水气井段塞流向环雾流转化的气水比条件为1 800~2 000 m3/m3。嘴流稳定关系到举升管的正常排液,因此有水气井井下节流技术适宜的生产条件为环雾流;对于大液量气井,井筒为段塞流时嘴径不宜太小。  相似文献   
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