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LD区块储层超高温高压,压力窗口极窄,压力预测误差大,套管层次及下深优化的余地小,井下复杂频繁,优化井身结构降低井下复杂至关重要。考虑已钻超高温高压探井遇到的复杂情况、现有的地质认识,结合国内塔里木油田与川东北地区实钻经验,提出了LD高温高压气井井身结构优化方案,并建立了井身结构适用性评价方法。推荐的井身结构方案在不改变一开井眼尺寸的基础上,通过放大技术套管,预留了备用井眼,为下部薄弱层位预留风险应对空间,具有井下复杂的风险处置能力。对推荐的井身结构方案开展水力性能评价、扭矩极限校核、管柱下入可行性分析,结果显示该井身结构方案具有较优的适用性。为LD区块开发安全作业、降本增效提供了保障,具有较好的应用前景。 相似文献
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大位移井稳斜角大、稳斜段长,钻井过程中岩屑在井筒中易堆积形成岩屑床,导致摩阻增大、起下钻困难、井下漏失甚至卡钻等井下复杂情况,因此,井眼清洁是实现大位移井作业安全与效率的关键技术之一。南海西部海域的涠洲油田滚动勘探不断获得突破,但区域内均以断块构造的边际油田为主,依靠海上周边生产设施实施大位移井开发,成为实现边际油田低成本开发的有效途径。面对涠洲油田井壁失稳问题突出、大位移井钻井井眼清洁难度大的挑战,参考幂律流体偏心环空模型,通过提高油水体积比降低强封堵型油基钻井液的流变性,稠度系数K降低41%;配合水力及钻井参数的优选,增大钻进中偏心环空的紊流区域;采用井眼清洁辅助工具等技术措施,实现钻井液的高效携岩,突破了大位移井携带岩屑困难的技术瓶颈。上述技术的应用,解决了涠洲11-4N油田高稳斜角大位移井井眼清洁技术难题,提高了钻井过程中的携岩效果,减少了辅助清洁井眼时间,为边际油田的大位移井开发提供了经验。 相似文献
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在钻遇断层、溶洞、恶性裂缝时,有很大概率发生失返性漏失,导致钻井液大量漏入地层,既损害环境,又大大增加钻井成本。对此类恶性漏失的封堵,凝胶堵漏是一个好的选择,要实现较好的封堵效果,对凝胶的各项物理性能有一定要求,目前大多数凝胶多用于水基钻井液堵漏,对油基钻井液的抗侵污能力较差。因此,室内开发了一套堵漏凝胶体系,对凝胶体系的稠化时间、凝胶强度、抗侵污能力进行了评价,并进行了模拟堵漏评价。结果表明,凝胶的强度可达20 N,强度远大于多数堵漏用水凝胶;pH值为10左右,满足入井流体的pH值条件;凝胶的成胶时间可控制在2~4 h,提供了足够的安全施工时间;在油基钻井液浸污达到30%的条件下依然可以形成凝胶,有较好的抗侵污能力。凝胶体系的各项性能指标表明其可用于裂缝及溶洞等恶性漏失的堵漏。现场应用了2口井,均体现出较好的封堵效果。 相似文献