全文获取类型
收费全文 | 106468篇 |
免费 | 15331篇 |
国内免费 | 11555篇 |
专业分类
电工技术 | 12008篇 |
技术理论 | 2篇 |
综合类 | 13217篇 |
化学工业 | 1380篇 |
金属工艺 | 1734篇 |
机械仪表 | 8388篇 |
建筑科学 | 2227篇 |
矿业工程 | 1617篇 |
能源动力 | 1631篇 |
轻工业 | 1314篇 |
水利工程 | 1806篇 |
石油天然气 | 1095篇 |
武器工业 | 1709篇 |
无线电 | 22471篇 |
一般工业技术 | 4503篇 |
冶金工业 | 664篇 |
原子能技术 | 371篇 |
自动化技术 | 57217篇 |
出版年
2024年 | 1143篇 |
2023年 | 4054篇 |
2022年 | 4251篇 |
2021年 | 5141篇 |
2020年 | 4669篇 |
2019年 | 5423篇 |
2018年 | 2987篇 |
2017年 | 3837篇 |
2016年 | 4133篇 |
2015年 | 4870篇 |
2014年 | 7265篇 |
2013年 | 6284篇 |
2012年 | 7270篇 |
2011年 | 7383篇 |
2010年 | 7211篇 |
2009年 | 7701篇 |
2008年 | 8705篇 |
2007年 | 9029篇 |
2006年 | 5327篇 |
2005年 | 4637篇 |
2004年 | 4277篇 |
2003年 | 3686篇 |
2002年 | 2710篇 |
2001年 | 2174篇 |
2000年 | 1670篇 |
1999年 | 1331篇 |
1998年 | 1089篇 |
1997年 | 916篇 |
1996年 | 801篇 |
1995年 | 612篇 |
1994年 | 591篇 |
1993年 | 426篇 |
1992年 | 463篇 |
1991年 | 410篇 |
1990年 | 395篇 |
1989年 | 371篇 |
1988年 | 49篇 |
1987年 | 20篇 |
1986年 | 15篇 |
1985年 | 7篇 |
1984年 | 6篇 |
1983年 | 3篇 |
1982年 | 1篇 |
1979年 | 3篇 |
1959年 | 4篇 |
1951年 | 4篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
61.
62.
在计算机系统运行以及研究环节中,会存在大量的规模效应,此类状况难以避免,要想有效解决此类问题,就需要利用分布式的处理方式,开展对文件系统的分析。文章对分布式多维联机分析过程(MOLAP)的数据模型进行了分析,从维编码的算法、映射归约(MapReduce)算法的实现、分析维的遍历算法等方面作深入探讨。 相似文献
63.
64.
65.
67.
68.
摘要:对腿部运动意图识别算法的实时性能进行综合可靠的评价是实现下肢假肢灵活稳定控制的前提。提出一种逐层分级的基于下肢运动意图识别算法的实时测评方法,对算法的可靠性、稳定性以及运动意图识别速度进行综合评价。利用开发的运动意图识别算法评测系统,对基于肌电信号源和机械信号源的两种运动意图识别算法进行了实时性能测试,发现肌电信号源的算法识别时间大于机械信号源算法,但是其算法稳定性优于机械信号源算法。进一步地,还利用该评测系统有效地区分出正常识别策略与异常识别策略,发现正常策略的动作识别稳定系数比异常策略高25%左右。因此,所提的基于下肢运动意图识别算法的实时测评方法,能够对不同信号源算法以及不同识别策略的实时性能进行有效评价,为智能下肢假肢控制系统开发提供可供参考的测试平台。 .txt 相似文献
69.
针对深井、超深油气井中套管柱组合设计存在非线性、多目标和离散变量组合的问题,提出了一种基于启发式算法的套管柱组合优化设计方法。采用树状结构表示套管柱组合并将其参数化,给出了体现套管柱成本、质量和安全因素的设计需求向量,建立了以该向量为基础的可调多目标数学模型,并给出了利用启发式算法求解该模型的方法。通过与经典的套管柱设计案例进行比较分析,在最经济方案的情形下,利用所建立数学模型得出的解在适应值方面比原方法更好,如解3在成本和质量方面均有所降低,解2的成本降低4.057%,但质量增加0.274%。研究结果表明,基于启发式算法的套管柱组合优化设计方法得出的解具有合理性,且在一定程度上比原有解更优,可解决深井、超深井套管柱组合设计存在的问题。 相似文献
70.
当前,利用传统PID控制策略的井下跳汰机排料系统存在控制参数难确定,床层不稳定、质量差等问题,使得跳汰分选效果差,影响了分离效果。本文提出如何将遗传优化算法应用到PID控制系统,详细讲述了这种方法的建立过程。着重从遗传算法优化的PID控制结构、参数优化方法及步骤方面进行论述。通过仿真实验验证了这种方法的可行性,并以某矿井跳汰机排料系统为例得出基于该方法的PID控制器无超调现象,该模型控制精度高,具有良好的动、静态性能,同时兼有在线优化,收敛速度快等特点。 相似文献