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1.
LNG冷能用于冷库制冷性能模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为使LNG冷能在冷库系统中得到有效利用,从LNG冷能梯级利用的角度出发,设计一种新型LNG冷能制冷的冷库系统,在LNG换热器端和冷库末端实现对LNG冷能的梯级利用,并通过HYSYS模拟对其进行热力学分析和经济性分析.结果表明:该冷库系统COP为1.82,火用效率为80.2%;LNG换热器火用损最大,约占系统总火用损的78.9%,且随LNG进口温度升高而减小;系统COP和火用效率均随LNG进口温度及气化压力升高而增大;该系统投资回收期为4.77 a,具有较好的经济效益.LNG冷能为冷库系统冷量来源提供新的选择,在LNG进口端增设蓄冷设备和加压泵均能提高系统COP和火用效率. 相似文献
2.
目的解决三甘醇工艺脱水效率降低及能耗偏高等问题,对操作参数进行优化。方法采用灵敏度分析法和响应曲面法对运行参数进行优化。①采用灵敏度分析法选出富液进塔温度、重沸器温度、TEG贫液循环量、汽提气体积流量作为因素变量,以干气水露点和运行费用为响应值,通过HYSYS软件模拟计算25组试验数据;②采用响应曲面法进行分析和优化。结果富液进塔温度和汽提气体积流量间的交互作用对干气水露点影响最显著,富液进塔温度和TEG贫液循环量间的交互作用对运行费用影响最显著,优化后的最佳工艺参数为:富液进塔温度144.28℃、重沸器温度205.4℃、TEG贫液循环量4 m^(3)/h、汽提气体积流量24.96 m^(3)/h。在干气水露点满足外输要求和天然气处理量为300×10^(4) m^(3)/d的情况下,运行费用可降低69.33万元/年。结论响应面法可为指导现场运行参数优化提供理论基础。 相似文献
3.
天然气脱酸气装置是天然气开发过程中重要的组成部分,由于脱酸气装置的来气量经常发生变动,致使装置运行偏离最优工况。本文基于川渝地区某高含硫天然气脱酸气装置,首次应用HYSYS Dynamic流程模拟软件,建立天然气脱酸气装置动态模型,研究脱酸气装置在原料气的进气量在80%~130%负荷变化时,整套装置的动态响应过程,确定了常规PID控制方案对吸收剂循环量控制滞后,造成装置在高负荷下,产品气质量达不到标准;针对动态分析发现的问题,本文提出了一种比例控制方案,依据原料气的处理量的变化比例调节吸收剂循环量,并根据进入再生塔的富吸收液流量比例调节再生塔重沸器的负荷。动态分析表明,在原料气负荷变动条件下,装置可以始终保持产品气质量在要求之内,再生塔负荷也可以根据处理量的变化而自动调节,在低负荷运行时,降低装置的能耗。此比例控制方案大大提高了装置的操作弹性。 相似文献
4.
HYSYS过程模拟软件在空分设备操作中的应用 总被引:1,自引:1,他引:1
描述了HYSYS过程模拟软件在空分设备操作中的应用,并介绍了软件应用过程中的体会。 相似文献
5.
《Planning》2014,(6):585-589
天然气经过脱碳处理后剩余的CO2或电厂回收的CO2中还含有饱和水,为了阻止水合物的形成,防止两相流的出现和CO2溶于水后对管道、设备的腐蚀,在管输之前需要对主体为CO2的混合气体进行脱水处理。运用Aspen HYSYS模拟TEG脱除CO2中水分的过程。在一定气体流量下,通过改变吸收塔工作压力、温度、塔板数、再生塔的重沸器温度和TEG循环量,对影响CO2脱水的因素进行了研究。结果表明,在处理酸性湿气气体流量为46.64×104 m3/d(20℃,101.325kPa)的条件下,采用吸收塔工作压力为2 000kPa,工作温度为常温,吸收塔塔板数为810块,再生塔重沸器温度为200℃,TEG循环流率为1.1kg/kg(脱除水量)的工艺优化参数,可使处理后的混合气体含水量满足管输要求。 相似文献
6.
For liquid ethylene gas (LEG) vessels, developing high‐efficient re‐liquefaction plant to handle the continuously yielded boil‐off gas (BOG) could significantly improve its energy efficiency. In this study, an ejector enhanced re‐liquefaction process (EERP) for LEG vessels is proposed to improve the performance of the conventional re‐liquefaction process (CRP) with a cascaded two‐stage compression refrigeration cycle. In Aspen HYSYS, an ejector model was developed to analyse the performance of the proposed cycle system. The effects of the evaporating pressure of upper cycle pR0 ' and the intermediate pressures of upper and bottom cycles (pR3 and pE3) on the performances of both the CRP and EERP were studied. The results show that better performances can be reached with lower pR0 ' for the CRP and EERP. In order to achieve the best performances, the optimal pR3 and pE3 are, respectively, lifted to 510 kPa and 630 kPa by the EERP. When the proposed cycle system with the EERP is employed to re‐liquefy 3000 kg/h of ethylene BOG, its coefficient of performance (COP) and exergy efficiency can be improved by 2.95–5.31% and 2.70–4.86% over that of the cycle system with the CRP. Correspondingly, the EERP could reduce the total power consumption of 15.7–27.9 kW compared to the CRP. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
7.
8.
9.
10.
Nestor RodríguezSergio Mussati Nicolas Scenna 《Chemical Engineering Research and Design》2011,89(9):1763-1773
This paper presents optimal operating conditions for the post-combustion CO2 capture process utilizing aqueous amine solutions obtained using a process simulator (HYSYS). Three alkanolamine solutions (Methyldiethanolamine MDEA, DiEthanolAmine DEA and MDEA-DEA mixture) are considered to study the performance of the capture process.The design problem addressed in this paper requires specifying the optimal operating conditions (inlet and outlet temperature of the lean solution stream on the absorber, CO2 loading, amine composition and flow rates, among others) to achieve the given CO2 emission targets at a minimum total annual cost. A detailed objective function including total operating costs and investment is considered.The influence of the variation of CO2 reduction targets and the mixing proportion of amines on the total annual cost is analyzed in detail. Numerical results are presented and discussed using different case studies.The results demonstrate that process simulators can be used as a powerful tool not only to simulate but also to optimize the most important design parameters of the post-combustion CO2 capture process. 相似文献