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1.
针对云南某金矿氰化尾渣铁回收过程中存在磁铁矿回收率偏低的问题,进行了磨矿细度、磁感应强度、脱泥磁选的试验研究。结果表明,现场原矿磨矿粒度过细是导致磁铁矿回收率偏低的主要原因,磨细后磁铁矿主要损失在褐铁精矿中。对现场获得的褐铁精矿进行的实验室弱磁选试验结果表明,能从褐铁精矿中获得产率约为8%的磁铁矿,磁铁矿中铁的总回收率可提高15%左右。试验结果应用于现场生产,对现场工艺流程进行改进,将褐铁粗精矿引流至弱磁精选进一步回收磁铁矿,磁铁精矿中铁回收率提高了13.92%,总铁回收率提高了11.23%,吨矿价值提高了55.31元,不仅可实现资源的综合利用回收,同时可为企业增效创收。  相似文献   
2.
北衙金矿4000 t/d选厂是一座常规全泥氰化炭浆厂。投产后,各项工艺指标基本达到了设计水平,但尾渣金、银品位偏高,金浸出率不到90%,银浸出率不到30%。为了进一步降低尾渣品位,提高金、银浸出率,选厂进行了一系列的工艺技改及试验研究。经过研究得出,采用"边磨边浸"工艺流程可以有效地提高金、银的浸出率。于是选厂进行技改,运用了"边磨边浸"工艺流程。技改后,工艺指标得到了明显的提高,年平均金浸出率提高了2.97%,达到92.40%,银浸出率提高了9.07%,达到35.49%;尾渣金品位下降了0.10 g/t,降至0.16 g/t,尾渣银品位下降了3.43 g/t,每年可为选厂增加5000万元以上的经济效益。  相似文献   
3.
4.
云南某氧化矿氰化渣经过弱磁选工艺回收磁铁矿后的尾矿,仍含有大量的褐铁矿资源,经济价值较高。然而,该尾矿铁品位较低为20.42%,粒度微细,泥化严重,其中褐铁矿中铁分布率高达94.76%,回收利用难度较大。本研究针对该氰化渣尾矿性质,采用脉动高梯度磁选一粗一精选流程,在最优分选条件下可获得产率22.35%,铁品位47.12%,铁回收率51.57%的褐铁精矿。采用脉动高梯度磁选工艺回收该氰化渣尾矿中的褐铁矿,分选成本低,处理量大,分选指标好,为回收该低品位氰化渣尾矿中微细褐铁矿提供了有效的技术解决方案。  相似文献   
5.
为合理高效开发利用低品位难处理金银矿资源,以云南某金银铁多金属氧化矿石为研究对象,进行了加压氰化浸出试验研究。结果表明:在最佳试验条件及原矿Au品位1. 57 g/t、Ag品位37. 20 g/t、Cu品位0. 36%的条件下,获得了Au浸出率92. 36%、Ag浸出率47. 31%、Cu浸出率20. 37%的较好指标;与同等条件下常压氰化浸金相比,加压氰化工艺金浸出率提高约2百分点,银浸出率提高约20百分点,且大幅缩短了浸出时间。该研究结果为低品位金银矿资源的高效开发利用提供有益参考。  相似文献   
6.
云南某金矿石英脉型金矿石金品位3. 05 g/t,含硫1. 21%、铁2. 96%,主要金属矿物为黄铁矿,金以微细粒嵌布为主。针对矿石性质,进行了选矿工艺试验研究。结果表明:采用阶段磨矿+分级+浮选工艺流程,在一段磨矿细度-0. 074 mm占80%,再磨细度-0. 043 mm占80%,以及采用组合捕收剂MA-3+丁铵黑药的最佳药剂制度下,获得了金品位47. 60 g/t、金回收率88. 64%的总金精矿,总尾矿金品位0. 37 g/t,实现了金矿资源的高效利用。  相似文献   
7.
云南某金精矿工艺矿物学研究表明,该矿石为含金氧化矿—石英脉型岩金矿。金品位为38.23 g/t,银品位为28.82 g/t,金银可以一起进行综合回收,铜、砷、锑等杂质元素含量不高,碳含量较高,它的存在将会对金、银的浸出带来不利影响。试验结果表明,采用直接氰化搅拌浸出可以获得金浸出率为93.12%的良好指标。  相似文献   
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