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针对某选矿厂入磨矿石品位低、磨矿能耗高的情况,进行了磨前预选试验。结果表明:①在各预选方案中,对高压辊磨机辊压产品中干筛出的6~0 mm粒级进行湿式预选抛尾效果较好。②高压辊磨产品振动筛(筛孔宽6 mm)筛下产品产率为63.81%,筛分效率为82.24%;筛下湿式预选精矿品位为31.22%,抛尾作业产率为39.84%、流程产率为25.42%,入磨品位提高3.77个百分点,达29.46%;湿式预选尾矿经直线脱水筛(筛孔宽0.5 mm)脱水筛分,可获得流程产率为5.13%的粗砂,但含水量高达18.68%。③在直线脱水筛筛分前先增设旋流器分级,可有效解决粗砂含水量较高的问题,满足砂石骨料含水量的要求。④工艺优化改造后,不仅入磨矿量减少,入磨品位提高,球磨能耗下降,销售收入增加,尾矿库库容压力下降,还为选矿厂扩能创造了条件。 相似文献
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牙轮钻机是现代露天矿山采掘的主体设备,因设备作业现场条件比较恶劣、水质条件较差,牙轮钻机回转机构较高的故障率严重影响露天矿山采掘作业的安全生产。为降低回转机构的故障率,以KY 310A型牙轮钻机为例,简要介绍了牙轮钻机回转机构的组成部分,分析得出了日常工作当中牙轮钻机回转机构故障具体类型主要为旋转进气装置串水、回转减震接头漏水等,通过对进气装置、减震接头结构进行改造,加强结构密封性、耐用性,制定出牙轮钻机回转机构的改造方案,减少了设备故障,降低了维修强度,成功应用于矿山钻机设备当中。 相似文献
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金属矿山井下目前涉及到很多重要场所,如井下变电站、水泵房,目前大多采用人工进行例行巡检作业,发现问题再逐级上报,作业率低下,安全无法有效得到保障,并且井下还存在大量的采空区需要进行人工探测。针对上述问题,研发一种井下综合自动巡检机器人,用以取代传统人工巡检作业,对井下设备、重要场所、测量等进行自动巡检,通过摄像头和传感器等无线传输至中控室上位机,供管理和技术人员查看设备运行状况和井下采空区探测图像。详细说明巡检机器人的构成和主要功能特点,为实现数字化矿山提供有力的技术支撑。 相似文献
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针对某铁矿选厂一段球磨机给料端存在设备故障点多、现场粉尘大等诸多因素,人工操作劳动强度大、效率低,难以实时根据生产情况及时进行操作的问题,设计了一套基于PLC的一段球磨机给料端智能控制系统。介绍了智能控制系统的组成、控制系统方案、优化策略等,该系统在保证原有系统安全的基础上实现了给料端的智能控制。现场应用结果表明,该系统可弥补现有磨矿作业自动控制的不足,为企业减员增效提供条件,也为传统设备向智能化、无人化模式转型提供解决方案。 相似文献
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