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1.
2.
广东某复杂铜铅锌矿石中的矿物嵌布粒度较细且相互包裹,导致现场铜、铅、锌浮选分离困难,为解决此问题进行了选矿试验研究。结果表明:在选铜时,选用FK 1与DS组合抑制铅锌,可有效解决精矿的互含问题;在高碱工艺下,采用先铜后锌的优先浮选工艺,铜铅粗泡再磨后经2次精选,能获得铜品位为2110%、回收率为8088%的铜精矿,铅锌总含量为1023%,达到铜精矿四级品要求;采用1粗2精2扫流程处理选铜尾矿,获得了锌品位为5217%、回收率为9278%的锌精矿。试验所用药剂全部为常规药剂,试验流程结构简单,现场实施比较容易,可作为现场改造的依据。 相似文献
3.
4.
5.
针对凡口铅锌矿回采矿体过程中面临的安全性问题大、回采效率低、采矿成本高等问题,运用数值模拟软件FLAC3D及其自带的汇编语言,对影响采场结构参数的长度L、宽度D、高度H 3个基本变量进行模拟组合,并结合安全系数等传统的评价指标进行空区关键点的位移、塑性区等情况统计,最终对井下多变量采场参数进行综合分析,研究表明:位移值与L、D、H 3个参数均成非线性正相关,其中位移值最小对应的参数是L=20 m,D=6 m,H=6 m,最大值对应的参数是L=40 m,D=10 m,H=8 m,该参数下的安全系数F≥1.239;由塑性区面积与各参数的单因素分析得,参数值与塑性区的相关性大,其中模拟的最大参数对应的塑性区贯通现象明显,需对局部围岩性质复杂地域进行支护,以保证回采的安全;结合矿山机械化上向中深孔采矿法的实际,通过实测分析得出该采场回采过程中能保持相对较高的安全性和生产效率的结论,与模拟统计的结果相一致,具有相对较大的指导意义。 相似文献
6.
凡口铅锌矿自1958年建矿以来已度过了58个年头,主矿体的勘探及开采程度已经很高,目前生产探矿工作主要分布在东矿带及主矿体深边部区域,这些区域矿体体积较小、品位较低、矿体形态没有明显特点、勘探难度大。为解决这一问题,凡口铅锌矿采矿车间按照中金岭南公司标杆管理规定申报课题《凡口铅锌矿生产探矿钻孔地质编录标杆管理课题》,使生产探矿工作规范化、标准化,并将课题成果应用到Sh-455 m中段探矿工作中,取得了良好成果。 相似文献
7.
从某铅锌矿尾矿中回收微细粒级黄铁矿试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
某高硫铅锌矿采用高碱优先浮选法,优先浮选铅锌,再从铅锌尾矿中回收硫。在铅锌尾矿浓缩过程中产生大量微细粒级尾矿,这部分尾矿-10μm粒级产率为71.5%,硫品位为16.5%,并且硫主要以黄铁矿形式存在。为有效回收黄铁矿资源,对该微细粒级尾矿进行了试验研究,经过一次粗选两次精选一次扫选的开路试验流程,获得硫品位47.22%、回收率67.51%的硫精矿。 相似文献
8.
邓玉峰 《有色冶金设计与研究》2021,(1):13-16
分析了氧化物料直接返回烧结配料的不良影响,介绍了韶关冶炼厂将氧化物料通过制粒应用在生产中,并逐步提升制粒颗粒在烧结配料中的占比,调整烧结过程的工艺参数,逐步改善烧结过程中物料流转状态,使烧结块的产能和电尘的产出逐步形成一种良性的平衡的应用实践。此技术的实施应用有效地提升了烧结车间的烧结块产能,降低ISP工艺原料成本,提升ISP工艺的经济效益和社会效益。 相似文献
9.
本文介绍了某企业萃取冶金生产过程中对萃余液/反萃液除油并回收萃取有机相的实际情况,3个串联的萃取系统采用的改性材料除油器一次除油率分别为78.79%、19.10%和16.42%,除油后溶液含油量远大于10 mg/L,无法满足设计要求。通过分析除油原理,在原有流程除油器前端新增"溶气泵+气浮澄清箱"的组合装置,在除油器末端增加活性炭吸附罐保安过滤装置。经过三次除油后,除油率分别达到了98.69%、95.11%和95.17%,除油后溶液平均含油量小于10 mg/L,萃取有机相回收率达到60%以上,除油回收萃取剂效果较好。 相似文献
10.
利用高能卧式搅拌球磨机,研究了利用机械合金化法制备Finemet非晶粉体的工艺,研究结果表明,通过高速球磨可以得到部分非晶粉体。非晶化机制是局域熔体的快速冷却,粉体结块和粘壁,是机械合金化法制备高纯度Finemet非晶粉体的主要阻碍因素。 相似文献