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为了研究薄板厂CSP产线热轧卷板纵裂缺陷产生原因,对连铸工艺及设备各运行参数进行了调查分析。结果表明,连铸机振动台振动精度差、结晶器铜板结垢是导致热轧卷纵裂缺陷的主要原因。采取调整振动参数、提升振动台对中精度以及控制铜板结垢等措施后,热轧卷板表面纵裂纹缺陷显著降低,纵裂率由最高的1.15%降至0.10%以下。针对CSP铸机,在保证结晶器铜板导热良好的前提下,需严格控制结晶器振动台四连杆机构的关节轴承间隙在0.02 mm以内,振动台台面标高偏差在0.05 mm之内。结晶器振动在水平方向的位移量在0.1 mm以内为宜。 相似文献
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1引言
由于在RH生产低碳钢过程中。虽然其处理时间较短,但是却能对工业生产效率带来较大的影响,许多院校和生产中的研究者将RH中的混合过程作为研究目标。在Aimani等人的工作中,我们可以通过图像看到RH过程,在RH处理过程将要结束的时候添加合金。因此,在RH过程中关于混合时间的理论比操作变得更加重要,因为操作者必须知道RH需要处理多长时间方可达到其所需要的冶金效果。为了了解混合时间,推测者必须采用一个已经从数值模拟或试验模型中开发的关系式,在数值模拟中, 相似文献