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1.
X70管线钢的轧制工艺和显微组织及低温韧性   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘守显 《武钢技术》2006,44(1):57-62
管线钢现在已广泛应用在高压条件下的石油和天然气的长途运输,这就要求管线钢首先具有高强度和高韧性,同时管道的直径和厚度趋于增大,这都有利于降低成本。自然资源一般位于自然条件恶劣的地区,如石油出产地西伯利亚和阿拉斯加就地处严寒地区,阻碍了石油产业的发展。这就要求管线钢具有良好的低温韧性,以提高油气资源在低温环境下的运输效率。  相似文献   
2.
热轧卷板上出现的不同于常规发纹的短直形边部直裂纹缺陷对产品的影响较大。轧钢环节的中间坯显示铸坯切角部位出现规则性斜向裂纹,通过使用电镜、金相、酸洗等检测方法对卷板、中间坯、连铸坯进行检测,分析裂纹形成机理,认为:铸坯三角区的多种缺陷在铸坯大切角量情况下被轧制放大是造成卷板边部直裂纹缺陷的主要原因。通过调整成分、优化保护渣、调整结晶器水量、优化二冷边部水量、调整设备精度等措施改善了铸坯三角区质量、优化了切边量,最终消除了热轧卷板边部直裂纹的产生。  相似文献   
3.
根据高强度管线钢发展趋势,参考API SPEC 5L-2007《管线钢管规范》和中国石油天然气集团公司《天然气输送管道X100钢级螺旋缝埋弧焊管用热轧板卷技术条件》要求,邯钢公司制定了X100管线钢热轧卷板生产试制的技术要求。通过化学成分、冶炼、控轧控冷工艺设计,邯钢公司试制生产的X100管线钢在2250热连轧生产线热轧卷板具有较高的强度和良好的低温韧性,金相组织检验为"板条贝氏体+粒状贝氏体"组织,产品的各项力学性能达到了设计要求。  相似文献   
4.
邯钢采用低C、高Mn、Nb+Ti微合金化以及控制组织的Mo合金化的成分设计;低P、低S、控制夹杂物形态的纯净钢冶炼技术和控轧控冷的热机械处理技术,研制开发了规格为1 550 mm×18.4 mm的X80管线钢.该管线钢强度适中、低温韧性好、焊接性能和抗动态撕裂能力良好,且整卷性能稳定.用该管线钢制成的φ1 219 mm...  相似文献   
5.
安晖  刘守显 《河北冶金》2014,(12):54-56
从化学成分、轧制工艺方面对邯钢Q460C钢中厚板力学性能不符合标准要求的原因进行了分析.发现氮、钒元素含量偏低、轧制待温厚度不足是造成该中厚板力学性能偏低的主要原因,提出了相应的改进措施.  相似文献   
6.
采用宏观分析、化学成分分析、金相检验、扫描电镜观察和能谱分析等方法对某批轧制后表面存在纵向裂纹的高层建筑用Q345GJC钢板的裂纹形成原因进行了分析。结果表明:钢板表面裂纹在连铸板坯上就已经存在,裂纹产生的主要原因是在连铸过程中结晶器涂层严重磨损致使铜板外露,从而使铜元素渗入到连铸板坯中,降低了钢的热塑性,导致了裂纹的产生;在随后的轧制过程中,裂纹沿轧制方向进一步扩展形成纵向裂纹。  相似文献   
7.
通过实验室φ350 mm 4辊轧机对V-Nb-Wi微合金化X100管线钢(%:0.057C、1.84Mn、0.25Mo)进行控轧控冷试验。结果表明,在1 100℃始轧,800~900℃终轧,100~400℃终冷温度下,X100钢的组织为针状铁素体+粒状贝氏体-下贝氏体。降低终轧温度可细化组织,提高钢的强度;降低终冷温度可提高钢的强度,但使钢的韧性降低。X100管线钢的最佳轧制工艺为终轧温度850℃,终冷温度200℃。  相似文献   
8.
采用图像分析仪和电子拉伸试验机研究了正火处理对中厚板偏析断口组织和力学性能的影响.结果表明:正火处理后的中厚板,偏析断口缺陷得到改善,伸长率和-20℃冲击功升高,屈服强度略有降低.在保证中厚板力学性能符合GB/T 714-2008前提下,提出钢铁企业可以采用正火处理的方法对具有偏析断口缺陷的中厚板进行大规模性能挽救.  相似文献   
9.
利用Gleeble-3500热/力模拟试验机进行了Q460C连铸坯的高温热塑性试验,研究了试验钢热塑性与温度的关系。通过绘制断面收缩率-温度曲线,找出了Q460C连铸坯塑性凹槽温度区间为650~950℃,断面收缩率为5%~37%,并对其断裂机理进行了分析,为Q460C连铸坯的生产实践提供了理论依据。  相似文献   
10.
利用Gleeble-3500热/力模拟试验机研究了X70管线钢在连续冷却条件下的组织变化规律,绘制了试验条件下X70管线钢的动态CCT曲线。结果表明,随着冷却速度的提高,X70管线钢组织由多边形以及准多边形铁素体逐渐转变为针状铁素体。实验室条件下X70管线钢冷却速度大于40℃/s时,得到的组织类型为针状铁素体,使X70管线钢具有良好的强韧性。  相似文献   
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