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1.
高速线材轧制用硬质合金轧辊的质量控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对高速线材轧制用硬质合金轧辊 (轧槽 )失效机理的分析 ,提出了高速线材轧制用硬质合金轧辊质量控制的基本方法 ,认为轧辊质量控制的关键在于轧辊材料设计、生产工艺过程控制、轧制过程、轧机工况、轧辊储运装卸以及轧制环境因素的控制 ,并建议尽早制订相关的材料和产品质量标准。  相似文献   
2.
用扫描电镜、大型金相显微镜观察分析高碳钢盘条的缩径,结果表明:造成缩径的主要原因是盘条中的非金属夹杂物超标、方坯偏析和缩孔。根据这一结果,提出了改善高碳钢盘条质量的措施和建议。  相似文献   
3.
小规格线材生产中吐丝管使用方法的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴从善  周敏  赵自义  秦勇  王晓斌 《轧钢》2003,20(6):67-69
针对轧制φ5.5、φ6.5mm等小规格线材时,吐丝管寿命短、消耗高、不利于生产组织等问题,进行了多项试验,找出了影响吐丝管使用寿命的因素,通过对吐丝管使用方法的优化,取得了明显成效。  相似文献   
4.
82B盘条异常组织在拉拔过程的变形研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
观察82B盘条的组织,发现异常组织(马氏体、网状渗碳体)在拉拔时造成纤维裂纹,夹杂物不造成纤维裂纹,异常组织超过一定的尺寸会造成拉拔断丝,提出消除或减轻82B盘条异常组织的建议。  相似文献   
5.
介绍了以ML35为代表的冷镦钢高速线材的技术特点,以及闭环冷却控温生产ML35的技术要求,并分析了此种钢生产过程的质量情况,对存在问题提出了改进措施。  相似文献   
6.
分析冷镦钢线材冷镦开裂原因,针对Φ16,20 mm大规格冷镦钢线材出现的冷镦开裂、堆钢、不易集卷、尺寸超差等问题,从炼钢、连铸、轧制等工艺过程控制方面提出优化措施并付诸实践,有效地降低了生产事故,稳定了生产,减少了冷镦开裂。  相似文献   
7.
盘条中的夹杂、折叠、划伤和晶粒度不均等是造成冷镦钢冷镦开裂的原因。在炼钢时控制钢水的洁净度,连铸时防止钢水卷渣,控制速度为2.4~2.8 m/m in,轧钢时采用闭环温度控制、RSM轧制、STELMOR控冷技术。成品尺寸精度达到±0.1 mm,冷镦开裂得到了有效控制。  相似文献   
8.
SWRH82B盘条拉拔断丝分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
用扫描电镜、大型金相显微镜观察分析SWRH82B盘条拉拔断丝样,结果表明:造成断丝的主要原因是盘条中的网状渗碳体、马氏体超标.根据这一结果,提出了改善SWRH82B盘条质量的建议.  相似文献   
9.
高速线材轧机生产冷镦钢盘条实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了以ML35为代表的冷镦钢高速线材的技术特点,以及闭环冷却控温生产ML35的技术要点,并分析了此种产品生产过程中的质量情况,并对存在问题提出了改进措施。  相似文献   
10.
通过对比各生产工序中胶管钢丝的性能,分析72A高线盘条存在的问题,提出生产72A盘条的建议。炼钢时控制化学成分均匀稳定;连铸时控制方坯缺陷;开轧温度控制在(930±20)℃,吐丝温度控制在(880±10)℃,可得到符合要求的盘条。  相似文献   
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