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球磨机筒体衬板形状的理论探讨 总被引:1,自引:1,他引:1
现 用各种球磨机筒体衬板有等厚、波形、凸形 (压条式 )和角形等几种形状。上世纪80年代 ,不少专家、学者、同行曾大量介绍过角形筒体衬板节能。笔者按文献[1]和文献[2]所述 ,以3.2m×3.1m球磨机为例 ,分析在不同的工况下 ,等厚筒体衬板和波形筒体衬板的处理量和能耗变化情况。1球磨机参数及设定1.1球磨机参数筒体内径3.2m ,长度L=3.1m ,转速n1=18r/min ,主轴承回转半径R0=0.5m。等厚筒体衬板厚度80mm ,有效内半径Ra=1.52m ;筒体总成 (含衬板 )自重质量G0=75000kg。波形筒体衬板如图1。平均厚度80mm ,即为等厚衬板厚度 ,最厚150mm的顶… 相似文献
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众所周知,滚动较滑动的摩擦阻力系数小.省力省功。在日常生活生产活动中,用滚动替代滑动节能到处可见。近20年来,国内一些小型球磨机的主轴承由巴氏合金滑动轴承改为滚动轴承。将滑动主轴承球磨机称作普通球磨机,如图1。将滚动主轴承球磨机称作节能球磨机,如图2。然而,一些球磨机用户反映“节能球磨机处理量少,实际并不节能”。笔者近几年来对球磨机的处理量和能耗进行过大量的考察和试验研究,能圆满回答这个问题。现介绍如下,供讨论。 相似文献
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半自磨机最佳充填率的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了某铜矿Φ8.53×3.96m半自磨机实际混合充填率由18%增加到28%左右,处理量由200t/h增加到340t/h左右.按四维破磨理论分析,当实际混合充填率≤28%会产生钢球直接砸筒体衬板,造成处理量低,能耗极高.提出装钢球120t不变,实际混合充填率由28%增加到处理能力最大能源利用率最高的最佳实际混合充填率50%左右,其处理量又由340t/h增加到670t/h左右.半自磨用电单耗由实际混合充填率20%左右的14.6kWh/t下降到7.0kWh/t左右,节电50%以上. 相似文献
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铜矿碎磨机的开发与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
结合铜矿现状,按四维破磨理论设计2.7×3.7m双仓碎磨机,转速超费氏临界转速5%,实际混合充填率56%左右,进料仓装超大钢球。用它替代中细碎和球磨的生产流程设备,生产能力40 t/h左右,完全能满足某矿生产规模≤25万t/a的需求。预计碎磨用电单耗将由目前18kW h/t下降到8kW h/t以下,全年节电200万kW h以上,并大幅度降低设备维修费用和提高劳动生产率。实施改造,能为企业创造较好的经济效益。 相似文献
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