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当前,随着我国社会经济与科学技术的不断发展,人们的生活水平得到了快速的提高,特别是信息技术的进步,给社会的各行各业都带来了极大的影响。例如:光纤通信技术被广泛地应用于各个领域,特别是在电力通信领域中更是发挥着越来越重要的作用,其极大地提高了我国电力通信系统的信息传输质量和传输速度。本文首先分析了光纤通信原理及其特点,其后就在电力通信中的应用和发展趋势作了具体的论述。 相似文献
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当前,随着我国社会经济与科学技术的不断发展,人们的生活水平得到了快速的提高,特别是信息技术的进步,给社会的各行各业都带来了极大的影响。例如:光纤通信技术被广泛地应用于各个领域,特别是在电力通信领域中更是发挥着越来越重要的作用,其极大地提高了我国电力通信系统的信息传输质量和传输速度。本文首先分析了光纤通信原理及其特点,其后就在电力通信中的应用和发展趋势作了具体的论述。 相似文献
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文章通过分析钻井液引起储层损害的原因和钻井液-井壁界面的成膜机理及其保护油气层的原理,合成了新型纳米复合乳液成膜剂NFR-1。实验发现,含有成膜剂NFR-1的成膜钻井液体系滤失量、抑制性等性能均优于未加入成膜剂的基浆;应用压力传递原理,测定出成膜钻井液体系能在岩心表面形成的半透膜效率为68.2%,岩心的渗透率恢复率为83.2%,远高于未加入成膜剂的体系所对应的岩心的39.4%,不含成膜剂的基浆侵入深度大于45mm,而成膜钻井液侵入岩心的深度减少了66%,仅为15mm,说明水基成膜钻井液对地层的伤害不大,能有效保护油气层。 相似文献
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通常意义上的次生气藏是由于构造演化过程中,古气藏遭到破坏,引起天然气的再次转移和再分配而形成的气藏。而本文所指的“次生高压气藏”是指原本储集于深部地层中的天然气经人为建立的通道运移到浅部地层,在浅部具有储藏条件的地层里大量重新聚集所形成的气藏。土库曼斯坦阿姆河右岸探区皮尔古伊构造浅层高压气藏就是这种典型的“次生高压气藏”,与地质意义上的次生气藏相比,存在着运移通道、与气源沟通状态、储层稳定性等方面的区别。该“次生高压气藏”的埋深浅、压力高,钻井液安全密度窗口窄,气体中含硫化氢,固井易漏、易窜,给钻井和固井施工都带来了困难和风险。为此,探讨并提出了以下有针对性的安全措施:对着火井井口安装引流罩可控放喷点火、在着火井边缘钻生产井强采泄压、钻定向救援井挤注水泥封堵老井井筒原生气体运移通道,由此集成了一套“次生高压气藏”安全钻井与治理的技术思路和实施方案。采用该套技术方案有可能排除皮尔古伊构造浅层“次生高压气藏”给钻井作业带来的风险,并减轻着火井放喷燃烧对气田产能的破坏。 相似文献
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以丙烯酰胺(AM)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料,用反相乳液聚合法合成了凝胶微球(OBMG)。并采用红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(1HNMR)对其结构进行了表征。详细考察了反相乳液体系中复合乳化剂的HLB值、油水比、单体物质的量比、单体总浓度、交联剂浓度对封堵效果的影响。结果表明,合成OBMG的最佳条件为:复合乳化剂的HLB值为5.0、油水比为0.64∶1、交联剂浓度为单体总质量的0.07%,单体总浓度为30%。在此条件下产物的单位压差漏失量降低率最大为80%。同时研究了凝胶微球加量对油基钻井液封堵性、电稳定性和表观黏度的影响。实验结果表明,凝胶微球加量为2%~3%时,钻井液的封堵效果最佳,说明其有利于提高乳液的稳定性。在油基钻井液中,OBMG封堵效果优于改性沥青和树脂微球。 相似文献
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以丙烯酰胺(AM)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料,用反相乳液聚合法合成了凝胶微球(OBMG)。并采用红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(1HNMR)对其结构进行了表征。详细考察了反相乳液体系中复合乳化剂的HLB值、油水比、单体物质的量比、单体总浓度、交联剂浓度对封堵效果的影响。结果表明,合成OBMG的最佳条件为:复合乳化剂的HLB值为5.0、油水比为0.64∶1、交联剂浓度为单体总质量的0.07%,单体总浓度为30%。在此条件下产物的单位压差漏失量降低率最大为80%。同时研究了凝胶微球加量对油基钻井液封堵性、电稳定性和表观黏度的影响。实验结果表明,凝胶微球加量为2%~3%时,钻井液的封堵效果最佳,说明其有利于提高乳液的稳定性。在油基钻井液中,OBMG封堵效果优于改性沥青和树脂微球。 相似文献
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在分析中亚K构造地质特征、钻井主要技术难题及对钻井液技术要求的基础上,针对该地区深部高压盐水层矿化度高、地层压力系数高、安全密度窗口窄、易发生卡钻等井下复杂事故的特征,研制出了密度2.41 g/cm3的两性离子欠饱和盐水聚磺钻井液体系,同时提出了针对深部盐下油气藏的储层保护措施,并成功应用于现场,效果显著。在该构造4号探井钻进过程中,随深度增加分别使用了两性离子聚合物体系、两性离子聚磺欠饱和盐水体系、两性离子聚磺欠饱和盐水屏蔽暂堵体系3套钻井液体系。通过对钻井液流变性的精细控制使得钻进过程安全快速,无复杂事故发生,最终完钻井深6 596 m,油气显示良好,为今后该地区的持续开发提供了有力的技术保障。 相似文献