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1.
套管钻井新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
套管钻井作为一项崭新的技术,改变了传统的钻井工艺,对目前钻井有很大的影响.文中概括了套管钻井的优点和适用范围,介绍了套管钻井系统和套管钻井钻机,主要叙述了套管钻井工艺在15口气井的现场试验,以及表层井眼和生产井眼钻井过程中进行的技术改进.现场应用表明,套管钻井可以加快完井,降低钻井成本.  相似文献   
2.
高连新  孙坤忠 《钢管》2013,42(2):22-26
介绍了一种旋转固井用特殊螺纹接头(WSP-NF)高抗扭气密封套管的基本结构和设计思想,运用有限元方法,重点论述了该套管接头抗扭设计及密封设计的方法和准则,并通过全尺寸试验进行了验证。计算和试验结果表明:WSP-NF接头具有先进的扭矩台肩和合理的金属/金属密封结构,有效地克服了API螺纹和传统特殊螺纹接头的不足,具有优良的抗扭性能,气密封能力达到了管体内壁屈服压力。该研究结果可以为开发更多适合油气田实际的特殊螺纹接头套管提供参考。  相似文献   
3.
提高鄂西渝东地区钻井速度的有益探索   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙坤忠 《江汉石油科技》2004,14(3):36-41,53
鄂西渝东地区地质构造复杂,施工难度较大,机械钻速低,钻井周期长,成本高,影响了钻井的整体效益,制约了该地区的勘探开发。本文在广泛调研鄂西渝东地区已钻井资料的基础上,分析了影响钻井速度的主要因素和提高钻井速度面临的主要技术难题,根据海相地层钻井特点和江汉钻井近几年的科研成果,结合目前国内外深井钻井新技术、新工艺、新工具,提出了鄂西渝东提高钻井速度的技术途径。  相似文献   
4.
川东南焦石坝及其外围页岩地层地质导向钻井存在井震矛盾突出、岩屑代表性差、地质设计与实钻地层之间往往存在较大偏差等技术难点。针对上述技术难点,基于地震及邻井资料,建立了钻前地质导向模型,以预测可能钻遇的地层;在入靶前的地质导向阶段,根据随钻测井资料和录井资料,进行地层精细对比,并修正地质导向模型,调整靶点深度,确保水平井安全、高效着陆;在水平段地质导向阶段,充分利用随钻测井、气测、钻时、岩性等数据,准确判断钻头位置,并实时修正地质导向模型,以确保钻头始终处于目的层,形成了适用于该地区的页岩水平井地质导向钻井技术。该技术在焦石坝外围的JA侧钻水平井进行了应用,气层钻遇率达到100%,优质气层钻遇率85.5%,取得了良好的应用效果。现场应用表明,该页岩水平井地质导向钻井技术适用于川东南地区页岩水平井钻井,能够有效提高气层钻遇率,对国内类似页岩气区块地质导向钻井也有借鉴作用。   相似文献   
5.
丁山区块页岩层埋藏深,温度、地层压力和破裂压力高,为了满足分段压裂和长期开采的要求,需要对深层页岩气水平井固井技术进行深入研究.在分析深部页岩地层固井难点的基础上,利用数值模拟分析了分段压裂对水泥石力学性能的要求;针对高温高压的地层特点及分段压裂要求,研制开发了高强度弹性水泥浆体系,同时优化前置液,以增强前置液耐温及润湿反转能力,提高固井质量.室内评价试验表明,弹性水泥浆体系耐温140 ℃以上,最低弹性模量达4.5 GPa,水泥石渗透率0.07 mD,前置液140 ℃热滚后7 min内的冲洗效率达100%.弹性水泥浆体系及配套工艺技术在丁页2-HF井进行了现场试验,固井质量优质,其中一界面优质井段达到96%以上,满足地面压裂施工压力105 MPa对水泥环完整性的要求.应用效果表明,弹性水泥浆体系、前置液体系及配套工艺能满足丁山区块深层页岩气水平井固井要求,确保了页岩气水平井压裂改造措施的顺利实施.   相似文献   
6.
在深井、超深井钻井过程中,套管磨损有可能导致套管封隔失效和油气井的早期报废.建立了深井钻杆与套管之间磨损模型,对深井套管磨损机理进行分析,研究钻杆本体与套管的接触情况,计算钻杆与套管之间的接触力.讨论了井眼曲率、套管钢级、钻杆轴向拉力、钻井时间对套管磨损的影响.应用所建的模型分析了不同因素对套管磨损厚度的影响,预测了深井套管磨损厚度.  相似文献   
7.
孙坤忠 《钻采工艺》2015,38(4):65-67
文中针对现有高压高产高含硫复杂深井套管设计中,存在抗挤安全系数严重偏低而无套管可选的问题,基于Tamano和Klever考虑套管制造方法和制造质量因素的研究成果,导出了套管最小抗挤强度计算模型,通过对油田现有套管的制造质量的实测结果,应用该模型计算出的油田实际所用套管的抗挤强度较API抗挤强度高出34.5%~45.2%,通过对油田固井套管柱抗挤安全系数校核说明,套管柱的实际抗挤安全系数大于规范要求,套管柱抗挤是安全的。  相似文献   
8.
孙坤忠 《江汉石油科技》2000,10(3):42-45,72
马(鞍)1井井身质量要求严格,井眼轨迹控制难度大,特别是上部地层属高陡构造,地层倾角大,防斜打直一直是困绕着我们的关键技术;下部井段井深地温较高,给定向施工造成了困难,同时井身轨迹也难以控制。以马(鞍)1井的现场施工为线索,结合渝东鄂西构造的地质特点,总结了马(鞍)1井井眼轨迹控制技术,作为以后渝东鄂西构造打井的参考依据。  相似文献   
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