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苏里格气田属储层非均质性极强的低渗、低压、低产气田。通过前期评价试验发现,“高压集气、集中注醇、节流制冷、低温分离”的地面工艺不符合苏里格气田的现场实际;“井口加热、中压集气、带液计量、站内外加冷源低温分离脱水脱烃”的地面工艺在安全可靠的前提下不能最大化地降低地面投资。为了进一步优化地面工艺流程,降低投资成本,在2005年以前工艺试验的基础上,进一步开展井下节流试验等一系列地面工艺配套技术试验,简化和优化了地面生产工艺,形成了适用于苏里格气田的地面工艺配套技术,对于苏里格气田经济有效开发,具有较好的应用前景。 相似文献
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苏里格气田气井工作制度优化 总被引:3,自引:1,他引:2
苏里格气田低渗、低产、低效气井压力下降快,产量递减幅度大,稳产阶段短,恢复程度低,为保证进入流程,在生产经过一段时间后便改为间歇生产。然而在间歇生产时,凭经验或者采用在高产井生产中应用较为广泛的采气指示曲线法、系统分析曲线法、数值模拟方法来确定开井生产时的产气量和稳产时间以及关井时间,难以符合低产低效气田的生产实际。为此,通过理论分析,采用模糊优选方法,给出了模糊目标函数、优选指标及其隶属函数和权数,最后编成程序并在现场进行了验证。通过对某典型井的生产制度调整前后的对比分析,表明模糊优选方法适应苏里格气田低产低效井气井合理生产制度的确定,具有较好的现场应用价值。 相似文献
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气田采出水存在产出量大、水质复杂、乳化严重等问题,同时气区集气站分布广、距离远,采出水的运输和处理难度较大。为进一步提升采出水运输效率、优化水质指标,强化除油效果,挖掘轻烃增产潜力,全面推行“拉运-管输”工艺改造,优选液压单缸双作用柱塞泵保障输送效率,攻关形成了“破乳+油水分离+气浮+旋流分离”水处理工艺,同时开展油水混输及药剂配伍效果试验,评价工艺运行效果。研究表明:(1)在采出水管输工艺改造基础上,采用集气站-处理厂油水混输模式,可有效提高生产效率,减轻员工劳动强度,降低生产运行成本;(2)采用油水混输,经过“前端破乳+油水分离”工艺处理,可强化油分分离效果,产油率较单一的大罐沉降处理模式提升4.73%;(3)结合“破乳+油水分离+气浮+旋流分离”工艺,按照水处理量60 m3/h,确定了最佳加药类型7种、加药顺序、加药数量等影响水处理效果的关键因素,处理后水质悬浮物去除率为64%,油分去除率为92%。 相似文献
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