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针对弓长岭球团厂配加粉尘的生球爆裂温度低的问题,分析了粉尘的物化性能,研究了配加粉尘对铁精矿生球爆裂温度的影响。结果表明:配加质量分数4%的粉尘可提高生球的落下强度和抗压强度,但生球的爆裂温度下降;当磁铁矿和赤铁矿水分超过9.50%时,所造生球爆裂温度500℃。分析粉尘对影响生球爆裂温度的机理可知:粉尘具有的较细粒度、较强亲水性、较高比表面积和不合理粒度组成等特点,是导致生球爆裂温度500℃的主要原因。结合现场实际,建议通过将磁铁矿和赤铁矿水分调整为9%后再参与配料,是保证生球爆裂温度超过500℃的有效措施之一。 相似文献
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提高入炉原料品位降低硅含量,改善冶金性能是高炉精料的主要方向。研究了低硅球团矿的还原膨胀率及MgO对低硅球团矿抗压强度和冶金性能的影响。研究结果显示,低硅球团矿虽然具有品位高,脉石含量低等优点,但随着SiO2含量的降低球团矿还原膨胀率恶化,影响高炉冶炼。低硅球团配加含镁添加剂可以有效控制还原膨胀率,同时改善球团矿的还原度和熔滴性能。球团矿SiO2的质量分数低于2%时,还原膨胀率在60%以上;当MgO的质量分数提高到2.15%以上时,还原膨胀率能降到20%以下,但随着MgO含量的增加低硅球团矿抗压强度下降,需要提高焙烧温度,才能形成稳定的铁酸镁,改善抗压强度。MgO的质量分数为2.15%时,焙烧温度要提高到1 270℃,MgO的质量分数超过2.8%以上时,焙烧温度需要提高到1 300℃。 相似文献
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为了将鞍钢集团矿业公司东烧厂现有的500 mm烧结料层提高到600 mm,对东烧厂赤浮精矿的烧结特点进行分析,以赤浮精矿为主要原料进行实验室600 mm厚料层烧结杯试验,研究出获得化学成分稳定、机械强度高、粒度均匀、高温冶金性能优良的烧结矿的最佳工艺参数。为鞍钢东烧厂进一步提高料层厚度提供了理论依据。 相似文献
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鞍钢集团鞍山矿业公司东鞍山烧结厂1999年对烧结工艺进行改造(由生产碱度为1.35的自熔性烧结矿改为生产碱度为0.60的酸性小球团)后,出现部分工艺参数失调、烧结机主体漏风及台时产量降低等问题,经过采取技术攻关、强化烧结工艺管理等措施,使烧结机台时产量达到了100t以上,创造了可喜的效益. 相似文献
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