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1.
采用了不同表面质量挤压针尖进行试制,并选取内表面有直线状擦伤的挤压管坯进行轧制、拉拔和碱洗等工艺处理,分析了5A02铝合金管材内表面亮线缺陷产生的原因和形成机理,并研究了挤压管坯内表面纵向擦伤缺陷在后序工序中的遗传效应.结果 表明:挤压管坯内表面上明显的擦划伤和拉道等缺陷遗传性较强,是导致产生亮线缺陷的根本原因.蚀洗工...  相似文献   
2.
王彦忠  杨纯梅 《铝加工》2001,24(6):26-29
结合生产实际,对LD2合金在线水粹的可行性、热处理工艺、停放效应进行了研究,得出基挤压热处理工艺制度及停放时间与力学性能的关系曲线,应用于生产取得良好的效果。  相似文献   
3.
采用Gleeble热模拟压缩试验研究了7055铝合金的热变形行为和组织演变规律,获得了变形温度和应变速率理论参数,实现了工业生产验证。结果表明:当温度在380~460℃范围内,应变速率在0.001~0.1s-1间时,合金表现为稳态流变;应变速率为1s-1时,合金发生流变硬化;在此变形参数区间的组织演变以动态回复为主。当变形温度为460℃、应变速率为10s-1时,合金发生严重的塑性失稳。基于热模拟试验与组织分析提出了热变形工艺理论参数,并在工厂进行了挤压验证,最终确定了7055合金较佳的挤压温度为420~440℃,挤压速率为0.3~0.7 m/min。  相似文献   
4.
地铁列车用7005铝合金力学性能及微观结构分析   总被引:10,自引:3,他引:7  
对地铁列车车体用7005铝合金进行了在线挤压淬火实验和微观组织分析,研究了挤压温度,挤压速度,淬火方式以及时效条件对合金力学性能的影响,实验结果表明:降低挤压速度和淬火速度可在一定程度上提高合金力学性能,但对力学性能影响最大的两个因素是挤压温度和时效时间,透射电镜分析表明,较低的挤压温度,适当短一些的时效时间,可使合金中的强化η'相颗粒细小,分布均匀,且晶界附近无沉淀带窄,因而易使合金获得高的力学性能,过高的挤压温度和过长的时效时间均易使合金产生过时效,析出相颗粒粗大,无沉淀带宽,导致合金力学性能恶化。  相似文献   
5.
为地铁列车车体用600A铝合金进行了在线挤压淬火正交实验和透射电镜分析,研究了挤压温度、挤压速度、淬火方式对合金力学性能的影响。结果表明:淬火方式对合金性能的影响最大,水淬可使合金获得高的力学性能;提高挤压温度和挤压速度也可在一定程度上提高合金力学性能。透射电镜分析表明,在线挤压淬火工艺对合金力学性能的影响实质上与β强化相的数量、大小、分布密切相关。  相似文献   
6.
杨纯梅  王燕 《铝加工》2020,(2):47-49
介绍了一种汽车用铝合金挤压棒材的生产工艺,即在6082铝合金基础上对化学成分进行优化设计,通过合理控制杂质Fe含量和适当提高Cu含量,获得6A82铝合金。通过对不同挤压工艺、固溶温度、时效工艺对6A82铝合金组织、性能的影响研究,形成了生产可行的6A82铝合金挤压和热处理工艺,满足了用户的使用要求。  相似文献   
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