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提高某斑岩铜矿伴生金属回收率的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对某斑岩型铜矿伴生金属回收率较低的现状,在不改变现有工艺流程和设备的基础上,开展捕收剂试验研究。试验研究结果表明采用AT-680与丁铵黑药组合捕收剂替代丁基黄药,可以显著提高伴生金的回收率,并不同程度提高钼和银的回收率,小型试验研究结果得到了工业试验验证。伴生金属回收率的提高,为企业创造了良好的经济效益。 相似文献
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半自磨工艺可行性试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为验证普朗铜矿矿石半自磨的适应性和可行性,进行了半自磨批次磨试验、球磨功指数、棒磨功指数、磨损指数、JK落重试验和邦德低能冲击试验等.试验结果表明普朗铜矿矿石适宜半自磨,采用半自磨+球磨+破碎工艺流程(SABc)是可行的. 相似文献
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云南某铜矿铜钼浮选分离废水硫、氟含量非常高,直接回用严重影响铜钼混合浮选指标。试验采用化学沉淀—絮凝沉降法处理该废水,考察了沉淀剂用量、搅拌反应时间对废水脱硫、脱氟的影响,絮凝剂种类、用量、p H值对反应后废水絮凝效果的影响,并对处理前后废水的回用情况进行了对比。研究表明:在废水初始p H=12.5,硫沉淀剂绿矾用量为83.33 g/L,氟沉淀剂石灰用量为40 g/L,搅拌反应时间为60 min情况下,硫去除率为93.37%,氟去除率为98.52%;新型絮凝剂M5250用量为50 mg/L时,澄清水的浊度为8.1 FTU。处理后的铜钼分离废水部分回用于矿石的磨矿和铜钼混浮作业,可明显改善铜钼混浮效果。因此,化学沉淀—絮凝沉降工艺在处理某铜钼分离废水中的硫和氟方面,具有简单、快速、高效的特征,经济效益和环境效益显著。 相似文献
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针对狮凤山矿原矿品位低的问题 ,进行稳定和提高低品位矿石回收率的可行性研究。通过试验研究与实践 ,找到了适合于目前低品位矿石的最佳经济细度和药剂制度并实施于生产中 ,大幅度提高了低品位矿石的选矿回收率 ,降低了选矿成本 ,取得了显著的经济效益 相似文献
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针对云南某大型斑岩型硫化铜矿,在实验室条件下最大化回收利用有用矿物,对不同粒级磨矿产品的浮选回收率进行了系统研究。在现有浮选流程和药剂制度下,改变钢球的级配比例,改善磨矿粒级组成,尽可能地完成有用矿物的单体解离,避免出现过粉碎、连生体和包裹体。通过6种钢球级配试验对比,钢球配比为φ35∶φ30∶φ20∶φ15=20∶30∶35∶15时指标最佳,并且-74+38μm的粒级是最利于浮选的磨矿产品粒度范围,该粒级含量最高为27.07%,铜、钼金属回收率最高,分别为85.13%和90.14%。 相似文献
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国内应用的立磨机,功率配置普遍偏大,负荷率极低。普朗铜矿为避免"大马拉小车"现象,开展了粗精矿再磨立磨机的立磨条件和单位功耗的试验研究。经立磨产品分析,普朗铜矿单位功耗5.0 kW·h/t,满足生产要求,电动机配置总功率为1210 kW。 相似文献
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某铜矿属特大型低品位斑岩型铜矿,铜资源及伴生金属储量大,但其主伴金属原矿品位低,地处高海拔地区。对原矿石进行详细的工艺矿物学研究,根据矿石有用矿物的浸染特性、嵌布状态和种类及含量等性质,选择粗磨抛尾工艺。通过不同细度对铜、钼指标影响的试验研究,以及矿石的可磨度和功指数研究,确定最优粗磨磨矿细度为-0.074mm占55%。 相似文献