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多金属原生硫化矿铜锌分离试验研究 总被引:3,自引:3,他引:0
某铜锌多金属硫化矿含铜0.63%、含锌0.41%,矿石氧化率较低,属易浮铜锌多金属原生硫化矿。针对现场生产铜锌精矿互含较高、铜锌分离不理想的问题,试验研究确定了优先浮铜—铜尾浮锌的优先浮选方案,控制磨矿细度-74μm粒级占80%,通过原矿"一次粗选、三次精选、一次扫选"浮铜+铜尾矿"一次粗选、三次精选、二次扫选"浮锌的工艺流程,利用组合抑制剂碳酸钠+水玻璃加强对脉石矿物抑制,组合抑制剂亚硫酸钠+硫酸锌加强对含锌矿物抑制,最终获得了铜精矿铜品位22.30%、锌品位1.37%,铜回收率89.91%;锌精矿锌品位18.71%、铜品位0.96%,锌回收率78.49%的良好指标,对比现场生产指标有了极大改善,铜锌综合回收利用效果显著。 相似文献
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为预先回收老挝某金矿石中的中粗粒金,开展了重选-重选尾矿氰化浸金实验,结果表明,在磨矿细度-0.074 mm粒级占75%、重力值为60G、重选流态化水流量3.6 L/min、给料速度500 g/min条件下,尼尔森重选获得的金精矿品位为15 812.50 g/t,回收率达到21.94%;在磨矿细度-0.074 mm粒级占90%、矿浆浓度40%、CaO用量3 000 g/t、预处理2 h、NaCN用量800 g/t、浸出时间32 h条件下对重选尾矿进行氰化浸金,金浸出率达到74.24%。两种工艺联合最终获得金总回收率96.18%。 相似文献
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老挝爬奔金矿采用环保药剂浸金工艺生产实践表明,在磨矿细度为-0.074 mm占90(±2)%,石灰用量为800(±100)g/t,环保药剂用量为420(±20)g/t条件下,最终金浸出率可保持在92%~95%左右,尾渣浸出毒性氰化物浓度符合国家标准GB5085.3-2007要求,采用尾矿干堆、回水循环利用后,尾矿库下游水体中氰化物、pH值、COD和悬浮物均符合国家污水综合排放标准GB8978-1996要求,相对采用氰化浸金工艺每年可节约生产成本559.00万元。 相似文献
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